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礦山機(jī)械新聞動(dòng)態(tài)

 

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淺談水泥石破碎系統(tǒng)的技術(shù)改造與應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2014-01-03 09:25    來(lái)源:未知

    破碎系統(tǒng)是水泥石礦主要的生產(chǎn)工藝,原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為90萬(wàn)噸/年,自從1986年建成投產(chǎn)以來(lái),企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)由60萬(wàn)噸增長(zhǎng)到300萬(wàn)噸,而設(shè)備的老化和技術(shù)的落后,造成配件、能源消耗高,頻繁的維修也給企業(yè)生產(chǎn)以及提高經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)了一定的難度。破碎系統(tǒng)的技術(shù)和應(yīng)用,對(duì)于改善經(jīng)營(yíng)條件,實(shí)現(xiàn)水泥石礦的可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。下面從幾個(gè)方面談一下水泥石破碎系統(tǒng)的技術(shù)改造與應(yīng)用問(wèn)題。
1、錘式破碎機(jī)的篦條改造
    水泥石礦破碎系統(tǒng)采用∮1600 x1600單轉(zhuǎn)子不可逆式錘式破碎機(jī),它的篦條與錘頭設(shè)計(jì)間隙是30mm,轉(zhuǎn)子上分為里外眼,里眼和外眼直徑相差25mm,產(chǎn)品的粒度在0-30mm之間,使用原設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)篦條,錘頭可以使用里眼和外眼兩個(gè)周期,里眼是把新錘頭換進(jìn)去,磨損到一定程度倒面再用反方向磨損,這是一個(gè)里眼周期,一個(gè)周期下來(lái),錘頭已變小了,不能滿(mǎn)足產(chǎn)品粒度要求,這就需要倒外眼,將錘頭在直徑方向延伸25mm來(lái)保證錘頭與篦條的間隙符合產(chǎn)品粒度要求,和里眼一樣經(jīng)過(guò)磨損然后倒面再反方向磨損又一個(gè)使用周期,兩個(gè)周期下來(lái)錘頭就不能滿(mǎn)足產(chǎn)品粒度要求需要更換了。一套錘頭生產(chǎn)16萬(wàn)噸以后基本就報(bào)廢了,一年要消耗19套錘頭。
    為了延長(zhǎng)錘頭使用壽命,降低消耗成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,我們?cè)O(shè)計(jì)了一套改造方案,即改變篦條架構(gòu),通過(guò)鑄造非標(biāo)準(zhǔn)篦條,使篦條底部加高20mm,將原來(lái)報(bào)廢的錘頭再利用一個(gè)磨損周期,這樣一來(lái),使錘頭的使用壽命延長(zhǎng)了30%時(shí)間。通過(guò)篦條改造,一套錘頭產(chǎn)量由16萬(wàn)噸增加到24萬(wàn)噸,按照年產(chǎn)300萬(wàn)噸計(jì)算,一年可節(jié)省6套錘頭,每套錘頭1.6萬(wàn)元,節(jié)約資金近10萬(wàn)元。同時(shí)提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高經(jīng)濟(jì)效益。
2、進(jìn)料口的改造
    存在問(wèn)題:水泥石使用的中1600×1600錘式破碎機(jī)機(jī)體寬度為1600mm,轉(zhuǎn)子上裝有四排錘頭,每排錘頭10個(gè)均勻分布在1600mm長(zhǎng)的懸錘軸上,破碎機(jī)進(jìn)料口寬度只有750mm,并且是平底存料,給料時(shí)靠料砸料進(jìn)入錘式破碎機(jī)機(jī)腔內(nèi),進(jìn)料口的狹窄帶來(lái)的第一個(gè)弊病就是經(jīng)常堵料,第二是錘頭和篦條磨損嚴(yán)重不均勻,一排10個(gè)錘頭,只有中間3-4個(gè)錘頭磨損嚴(yán)重,其余的錘頭磨損速度相差近50%,并且因?yàn)槲锪舷蛑虚g集中致使中間篦條受擠壓,造成朝下嚴(yán)重彎曲,形成錘頭與篦條中間部分間隙原來(lái)越大,產(chǎn)品粒度也難以保證。
    改造措施:采取徹底改變?cè)瓉?lái)進(jìn)料口結(jié)構(gòu),將給料皮帶輸送機(jī)的驅(qū)動(dòng)滾筒后移,錘式破碎機(jī)的進(jìn)料口從原來(lái)的750mm拓寬到1500mm,底部溜子從平底的改為45。角斜坡,這樣改造后我們發(fā)現(xiàn)效果不太明顯,接下來(lái)我們又把45°角斜坡上鑲了一塊襯板,添加一個(gè)分料裝置,這樣改造后效果非常明顯。
    改造后的效果:實(shí)現(xiàn)了均勻布料,減少錘頭與篦條之間的磨損,有效延長(zhǎng)錘頭的使用壽命。
    徹底解決了堵料,錘頭篦條磨損不均勻等老大難問(wèn)題,錘頭從原來(lái)的3d - 4d-倒面,改為現(xiàn)在的6d - 7d-倒面,篦條更換周期從原來(lái)的一個(gè)月改為現(xiàn)在的三個(gè)月。大大降低了生產(chǎn)成本,提高了破碎機(jī)有效運(yùn)轉(zhuǎn)率,同時(shí)也減少了維修工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
3、更換主電機(jī),增加動(dòng)力,節(jié)能降耗
    主要問(wèn)題:∮1600×1600單轉(zhuǎn)子不可逆式錘式破碎機(jī)是1983年產(chǎn)于沈陽(yáng)重型機(jī)器廠,其主電機(jī)是JSoisio-10型,功率480kW,多年來(lái)由于設(shè)備陳舊老化,成為破碎系統(tǒng)高耗電設(shè)備,年耗電200多萬(wàn)度,使破碎生產(chǎn)車(chē)間電耗成本居高不下。2009年我們經(jīng)過(guò)多次考察論證,我們認(rèn)為主要原因是產(chǎn)量逐年增加,電機(jī)機(jī)型淘汰和動(dòng)力不足。
    改造措施與效果:淘汰JSoisio-10型480kW主電機(jī),選用新的節(jié)能型TYPE Y-5003-10型500kW屯機(jī),它的特點(diǎn)是功率大,耗電低,過(guò)載能力強(qiáng),原來(lái)老電機(jī)的空載電流是35A-40A,負(fù)載電流是50A-60A左右,新電機(jī)使用后,空載電流是25A-30A左右,負(fù)載電流是35A -45A。同時(shí),我們也連續(xù)淘汰了初破至錘破皮帶輸送機(jī)的主電機(jī)和錘破至成品倉(cāng)皮帶運(yùn)輸機(jī)的主電機(jī),都是從原來(lái)的JO系列改用Y系列的節(jié)能電機(jī),動(dòng)力增加了,皮帶機(jī)也提高了速度。經(jīng)過(guò)一年多的實(shí)踐證明,使用效果顯著,僅一臺(tái)500kW電機(jī)年節(jié)電就達(dá)到40萬(wàn)度以上,不但為企業(yè)節(jié)能降耗開(kāi)辟了新的途徑。也為企業(yè)大幅度增加產(chǎn)量創(chuàng)造了良好的條件。
4、大幅度提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,降低成本,增加效益
    存在問(wèn)題:∮1600×1600單轉(zhuǎn)子不可逆式錘式破碎機(jī)設(shè)計(jì)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量是300t/h,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足目前我礦300多萬(wàn)噸生產(chǎn)指標(biāo)的需要,盡管經(jīng)過(guò)幾次改進(jìn),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高到450t/h,但完成生產(chǎn)任務(wù)仍然是困難重重。
    改造措施:為了進(jìn)一步把臺(tái)時(shí)產(chǎn)量提高,我們相繼采取了以下幾項(xiàng)措施。
    (1)錘破原設(shè)計(jì)裝滿(mǎn)篦條是26根,粒度可以保0-20mm,在不影響用戶(hù)使用的前提下,我們把粒度放寬到0-30mm.主要措施是將篦條從原來(lái)的26根減少到Il根,這樣大大減輕了錘破轉(zhuǎn)子的運(yùn)轉(zhuǎn)阻力,產(chǎn)量也大幅度增加。
    (2)在錘破進(jìn)料口前加重型振動(dòng)篩,今年上半年,我們投資7.5萬(wàn)元按裝了一條重型振動(dòng)篩,篩上物料進(jìn)錘式破碎機(jī),篩下物料直接入成品倉(cāng)。由于我礦的石料特點(diǎn)是夾層比較多,含土量高,經(jīng)過(guò)振動(dòng)篩予篩分,將原礦中的土或細(xì)料提前篩分出去,直接入成品倉(cāng),這樣錘式破碎機(jī)只加工振動(dòng)篩上面部分石料,減少了很大的阻力,即省電,又省錘頭和篦條,還可以增加產(chǎn)量,投入使用后,效果很好,有了這臺(tái)重型振動(dòng)篩,為我們大幅度提高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量創(chuàng)造了有利條件,現(xiàn)在我們已經(jīng)將臺(tái)時(shí)產(chǎn)量從450t/h提高到580t/h,改造成果已經(jīng)為企業(yè)創(chuàng)造了客觀的經(jīng)濟(jì)效益。
    (3)隨著錘式破碎機(jī)的技術(shù)改造,產(chǎn)量的提高給生產(chǎn)線(xiàn)其他部位帶來(lái)了不適應(yīng),我們又相繼攻克各部位的難關(guān)。首先把板式給料機(jī)的速度調(diào)高,產(chǎn)量已超出原設(shè)計(jì)最高速度的40%;其次是將顎式破碎機(jī)的排礦口調(diào)大,由原來(lái)的160mm - 190mm調(diào)大到190mm - 220mm;三是將初破至錘破的Im寬皮帶運(yùn)輸機(jī)在不增加帶寬的情況下將皮帶輸送速度提高,從原來(lái)的1.25m/s提高到1.6m/s,電機(jī)功率加大,從30kW增至37kW。將錘破至成品倉(cāng)的皮帶運(yùn)輸機(jī)提速,由原來(lái)的1.6m/s提高到2.0m/s,電機(jī)功率由40kW提高到55kW。
    改造效果:經(jīng)過(guò)這一系列的技術(shù)改造,各個(gè)環(huán)節(jié)都能完全滿(mǎn)足臺(tái)時(shí)產(chǎn)量580t/h的要求,產(chǎn)量比改造前近乎翻一番。破碎系統(tǒng)耗電從1.05度/噸,降低到了0.94度/噸,年節(jié)約電費(fèi)1 5萬(wàn)元以上。并且大大降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。錘頭,篦條,襯板等磨損部件每年可節(jié)約資金1 5萬(wàn)元以上。
5、結(jié)語(yǔ)
    以攻關(guān),挖潛的形式對(duì)老設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造與開(kāi)發(fā),充分發(fā)揮工程技術(shù)人員的智慧和力量,用最小的投入來(lái)獲取最大的效益,這對(duì)于國(guó)有困難企業(yè)的生存與發(fā)展產(chǎn)生了積極的影響。


相關(guān)破碎機(jī)產(chǎn)品:
1、顎式破碎機(jī)
2、錘式破碎機(jī)

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