1、鍋爐存在的主要問題及分析
1.1主要問題
浙江北侖發(fā)電廠5號鍋爐是由日本IHI公司提供的600 MW亞臨界自然循環(huán)鍋爐。鍋爐整體設(shè)計技術(shù)采用美國Foster Wheeler技術(shù),共配備24只雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器,采用前后墻對沖布置方式;直吹式制粉系統(tǒng)配備6臺MBF-23型中速磨煤機,額定工況下1臺磨備用。鍋爐自投運以來,主要存在以下幾方面問題:
(l)燃燒器一次風(fēng)進口蝸殼、中心筒、消旋槽等部位磨損嚴(yán)重,使用壽命一般在2年內(nèi),遠(yuǎn)低于鍋爐的大修周期。由于磨損造成煤粉頻繁泄漏,并已數(shù)次發(fā)生燃燒器著火險情,對鍋爐安全運行構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。
(2)燃燒器一、二次風(fēng)旋流強度過大,火焰卷吸作用造成著火距離小,火炬邊界模糊,燃燒器噴口燒損情況時有發(fā)生。富通新能源生產(chǎn)銷售
生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒
顆粒機、
木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
(3)燃燒器尤其是上層燃燒器和燃燼風(fēng)(OFA)及側(cè)墻區(qū)域易結(jié)渣,煤種的適應(yīng)性差。
(4)NOx排放濃度過高,額定工況下達700—800mg/m3。
1.2問題分析
5號鍋爐存在上述問題,主要與爐膛燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷,燃燒器結(jié)構(gòu)與布置方式,一、二次風(fēng)流速,OFA系統(tǒng)的布置型式等相關(guān)。
1.2.1爐膛結(jié)構(gòu)分析
5號鍋爐爐膛寬為22.20m.深為15.97 m,高為59.0 m。爐膛截面積為354m2.爐膛有效容積為17987m3。從鍋爐的設(shè)計參數(shù)分析,爐膛容積熱負(fù)荷及截面熱負(fù)荷相對較小。但是,鍋爐設(shè)置24只燃燒器,每層燃燒器中心之間的垂直距離僅為3.5 m,熱負(fù)荷比較集中。
爐膛容積熱負(fù)荷(BMCR)為85.9 kW/m3,爐膛斷面熱負(fù)荷(BMCR)為4.36 MW/m2,燃燒器區(qū)壁面熱負(fù)荷(BMCR)為2.02 MW/m2。鍋爐單只燃燒器的熱負(fù)荷偏大,燃燒器區(qū)域壁面熱負(fù)荷高,因此,在燃燒器區(qū)域極易出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)渣。
1.2.2燃燒器結(jié)構(gòu)分析
5號鍋爐燃燒器具有以下特點:
(l)-次風(fēng)通過渦殼切向進入燃燒器,使煤粉產(chǎn)生旋流,擴散角較大,煤粉容易貼壁。
(2)煤粉噴口與水冷壁管中心距離達676咖,使煤粉與二次風(fēng)提前混合,著火距離短。
(3)采用了徑向葉片調(diào)風(fēng)器,二次風(fēng)旋流強度較大,強化燃燒的作用明顯,比較適用于劣質(zhì)煙煤和貧煤等煤種。
(4)在煤粉燃燒初期,燃燒火炬急劇膨脹,形成了速度很高、擴散程度較大的火焰,在噴口外周產(chǎn)生熾熱回流區(qū),極易生成環(huán)形渣丘。
因此,該燃燒器結(jié)構(gòu)設(shè)計使一次風(fēng)切向旋流,煤粉和二次風(fēng)提前混合,擴散角過大產(chǎn)生火焰貼壁,且燃燒器區(qū)域局部熱負(fù)荷過高,這是5號爐燃燒器磨損、燒損、結(jié)渣、NOx排放濃度過高的根本原因。
1.2.3一、二次風(fēng)系統(tǒng)和OFA系統(tǒng)分析
由于磨煤機石子煤問題相當(dāng)突出,雖對各磨煤機風(fēng)環(huán)進行了改造,但運行中一次風(fēng)量仍在98t/h左右,比設(shè)計值高出約13%,煤粉管總截面比同類鍋爐小20%左右.煤粉管流速達到30m/s左右。因此,一次風(fēng)速過高大大加劇了燃燒器局部磨損,同時也影響到NOx排放濃度。
燃燒器噴口二次風(fēng)流速也明顯偏高,且燃燒器區(qū)域二次風(fēng)箱結(jié)構(gòu)不合理,各燃燒器二次風(fēng)量分配不均勻,對爐膛結(jié)渣和NOx控制產(chǎn)生了不利影響。
5號鍋爐設(shè)計有OAP控制風(fēng)門,其主要作用是實現(xiàn)分級燃燒,減少煙氣中NOx的生成與排放。但OAP控制風(fēng)門與最上層燃燒器之間的距離僅為3.5m.氮氧化物還原區(qū)域過小,大大削弱了分級燃燒對NOx控制的有效功能。
2、低氮燃燒器改造可行性研究
目前,在國內(nèi)600MW等級、前后墻對沖燃燒方式的鍋爐中,應(yīng)用比較廣泛的旋流燃燒器主要有3種:英巴技術(shù)燃燒器、東方鍋爐廠燃燒器、美巴技術(shù)燃燒器。現(xiàn)針對這3種燃燒器進行改造方案研究。
2.1英巴技術(shù)燃燒器改造方案
2.1.1英巴技術(shù)低氮燃燒器特點
2.1.1.1 -次風(fēng)由煤粉燃燒器入口彎頭切向進入燃燒器,煤粉氣流在一次風(fēng)道內(nèi)旋轉(zhuǎn)前進。為改善煤粉氣流通過煤粉管道所造成的濃度徑向分布不均勻的問題,在煤粉分配器出口裝有縱向均流槽,使煤粉在一次風(fēng)道內(nèi)沿徑向均勻分布。
2.1.1.2在噴口出口處裝有8個半圓形的煤粉濃縮器,利用煤粉氣流旋轉(zhuǎn)慣性,使煤粉在8個濃縮器附近密集,形成煤粉濃相區(qū),從而沿圓周上形成濃、淡煤粉分離,實現(xiàn)濃淡燃燒。
2.1.1.3二次風(fēng)被分成3股:內(nèi)二次風(fēng)、四次風(fēng)、三次風(fēng)。內(nèi)二次風(fēng)設(shè)計成軸向旋流可調(diào)節(jié)的形式,通過由拉桿控制的軸向可動葉輪旋流器改變旋流強度。
2.1.1.4在二次風(fēng)外側(cè)布置了風(fēng)量少但速度較高的四次風(fēng)。將高速四次風(fēng)引入,使在燃燒初期形成的NO,在高速湍流混合的條件下迅速還原為N2,從而有效抑制NOx的生成水平。
2.1.1.5最外層三次風(fēng)擋板為徑向可調(diào)式,每個擋板由1個獨立的手動調(diào)節(jié)裝置單獨調(diào)節(jié),大部分空氣從外三次風(fēng)道送入,三次風(fēng)與煤粉氣流的動壓比高,混合強烈,而擴散角不大,可促使焦炭粒子的燃燼,在提高燃燒效率的同時,不致造成火焰刷墻。
2.1.1.6中心風(fēng)管為筒狀,其軸線即為燃燒器的水平軸線,其作用包括2方面:向點火油槍供風(fēng),以避免油槍火焰燒壞噴口;在燃燒器使用過程中,提供吹掃空氣,防止漏油或煤粉沉積。
2.1.1.7考慮部件的耐磨性以及盡量減少使用成本,燃燒器喉口使用硅碳瓦衛(wèi)燃帶,燃燒器內(nèi)部具有鑄金屬防磨內(nèi)襯。
2.1.2改造方案
2.1.2.1基礎(chǔ)方案:在燃燒器和OFA噴嘴原有位置上.更換成英巴燃燒器和新OFA噴嘴。
2.1.2.2備選方案1:在燃燒器原有的位置上更換成英巴燃燒器,將OFA噴嘴位置提高至上層燃燒器上方6.4m處,并更換成新的OFA噴嘴。
2.1.23備選方案2:根據(jù)爐膛寬度重新布置燃燒器間距,并更換成英巴燃燒器;使用高速OFA系統(tǒng),并將OFA噴嘴位置提高至上層燃燒器上方12.7 m處。
2.2東方鍋爐廠燃燒器改造方案
2.2.1東方鍋爐廠燃燒器特點
2.2.1.1東方鍋爐廠燃燒器是在日立燃燒器基礎(chǔ)上改進而成的,采用徑向煤粉濃縮器,獲得外濃內(nèi)淡的煤粉氣流,一次風(fēng)管出口外設(shè)計了穩(wěn)焰齒環(huán)及一、二次風(fēng)導(dǎo)向錐,可以在噴口附近獲得環(huán)型回流區(qū)和較高的一次風(fēng)湍動度,極大地提高了燃燒器的低負(fù)荷穩(wěn)燃性能。
2. 2.1.2設(shè)置中心風(fēng)管,通過調(diào)節(jié)中心風(fēng)風(fēng)量,為運行油槍提供最佳配風(fēng)和燃煤時控制煤粉著火點,防止結(jié)渣并獲得最佳火焰形狀。
2. 2.1.3采用雙調(diào)風(fēng)結(jié)構(gòu),分級供給燃燒用風(fēng),盡量使燃料中揮發(fā)分揮發(fā)速率最大化,揮發(fā)最完全,有利于在噴口區(qū)域使生成的NO.還原反應(yīng),同時保證煤粉的燃燼效率。
2.2.1.4二次風(fēng)門開度,三次風(fēng)旋流強度及風(fēng)量可調(diào),可以獲得希望的汽流旋流強度和風(fēng)量的大小,以保證各燃燒器之間配風(fēng)均勻和調(diào)節(jié)燃燒器內(nèi)的配風(fēng)。
2.2.1.5合理設(shè)計燃燒器結(jié)構(gòu)特別是調(diào)節(jié)機構(gòu),保證燃燒器安裝和更換檢修方便,調(diào)節(jié)機構(gòu)操作簡便、靈活。
2.2.2改造方案
2.2.2.1改造方案1
(1)降低燃燒器區(qū)域壁面熱負(fù)荷,加大燃燒器的垂直距離,最上層燃燒器不動,將下二層燃燒器下移,使燃燒器區(qū)域壁面熱負(fù)荷約為1 650 kW/m2。燃燒器垂直間距增加后,火焰中心約下降1.4 m。
(2)采用東方鍋爐廠自主型燃燒器更換原燃燒器。
(3)增加全爐膛分級程度,加大OFA與上層燃燒器的間距,同時適當(dāng)增加OFA比率,使主燃燒器區(qū)域空氣系數(shù)在0.9—1.0。
(4)通過優(yōu)化燃燒器結(jié)構(gòu)和風(fēng)箱配風(fēng)條件,使?fàn)t膛出口過量空氣系數(shù)從1.20降至1.15.以實現(xiàn)低氧燃燒,降低NOx的生成。
(5)適當(dāng)提高OFA風(fēng)速,以增強燃燒的后期混合,提高燃料的燃燼率。根據(jù)現(xiàn)在的風(fēng)機壓頭,如有必要,可設(shè)增壓風(fēng)機。
(6)燃燒器垂直間距改變使?fàn)t膛火焰中心下移后,可能造成爐膛煙氣溫度降低,可通過提高OFA與上層燃燒器的間距得到部分補償,如有必要,還可以在OFA噴口以上的爐膛側(cè)水冷壁上敷設(shè)適當(dāng)面積的耐火材料.以減少鍋爐蒸發(fā)吸熱量。
以上改造主要涉及的設(shè)備包括:鍋爐下爐膛水冷壁(前、后墻)、OFA調(diào)風(fēng)器、煤粉燃燒器、大風(fēng)箱、爐前垂直煤粉管道以及燃燒器控制的相關(guān)設(shè)備等。
2.2.2.2 改造方案2
(1)燃燒器和OFA調(diào)風(fēng)器的位置保持不變,采用東方鍋爐廠自主型燃燒器,并對OFA調(diào)風(fēng)器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
(2)優(yōu)化大風(fēng)箱、燃燒器控制相關(guān)設(shè)備。
(3)適當(dāng)增加OFA的風(fēng)量和風(fēng)速,如現(xiàn)場條件允許,將OFA噴口適當(dāng)上移。
改造技術(shù)方案2的鍋爐改造工作量較小,NOx排放濃度可望達到550mg/m3以下。
2.3美巴技術(shù)燃燒器改造方案
2.3.1 美巴DRB-42低氮燃燒器特點
2.3.1.1燃燒器在一次風(fēng)人口彎頭后設(shè)有導(dǎo)向器和錐形擴散器,其作用是在管道近壁處形成一個高煤粉濃度的環(huán)狀氣流,而在中間形成富氧的低煤粉濃度區(qū)。著火區(qū)的還原性氣氛可以減少NOx的生成量。還原性物質(zhì)在進入焦炭氧化區(qū)后又能用于分解已生成的NOx。
2.3.1.2燃燒器一次風(fēng)管外圍設(shè)有2個分別由軸向葉片控制的二次風(fēng)調(diào)風(fēng)器:內(nèi)二次風(fēng)調(diào)風(fēng)器的主要功能是促進著火和穩(wěn)燃;外二次風(fēng)調(diào)風(fēng)器主要是在火焰下游供風(fēng)以完成燃燒。這種燃燒器形成的火焰,其核心是還原性的,其下游逐步混入二次風(fēng)。由于旋流強度和燃燒強度可調(diào)節(jié),既能降低NO,生成量,又可保證燃燒效率。
2.3.1.3燃燒器一次風(fēng)噴口采用耐高溫、耐磨損的稀土高鉻鎳錳氮高溫耐熱鑄鋼ZG8Cr26Ni4Mn3N.可以滿足燃燒器噴嘴使用壽命不低于50 000 h的要求。燃燒器結(jié)構(gòu)充分考慮了檢修的方便,每臺燃燒器均裝有觀察孔,并留有安裝火焰檢測器的位置。
2.3.1.4燃燒器自身構(gòu)成一個獨立的燃燒單元,其內(nèi)、外二次風(fēng)形成良好的空氣動力場,卷吸著火、穩(wěn)燃所必需的高溫?zé)煔猓⑦m時補充燃燒所需的氧氣和產(chǎn)生必需的氣流擾動。當(dāng)鍋爐負(fù)荷變化較小時,可適當(dāng)調(diào)整燃燒器的風(fēng)、粉供給量和燃燒器的二次風(fēng)量。當(dāng)鍋爐負(fù)荷變化較大時,可切除或投入l層燃燒器及相應(yīng)的磨煤機,并相應(yīng)地減少或增加總二次風(fēng)量。
2.3.1.5燃燒器具有對單只燃燒器進行二次風(fēng)量控制的調(diào)風(fēng)擋板。當(dāng)鍋爐負(fù)荷變化時,燃燒系統(tǒng)和燃燒器只需做少量調(diào)整工作,就可以適應(yīng)鍋爐負(fù)荷變化。燃燒器改造后能夠確保在30%BMCR負(fù)荷下不投油穩(wěn)燃。
2.3.1.6燃燒器結(jié)構(gòu)考慮了檢修時能夠從外部進行拆裝的條件,每個大風(fēng)箱與水冷壁密封焊接,并隨水冷壁一起膨脹。燃燒器外二次風(fēng)喉口與水冷壁上燃燒器開口的聯(lián)接采用非焊接結(jié)構(gòu),并用硅酸鋁耐火纖維繩密封。煤粉管道彎頭與送粉管道采用法蘭連接,富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
2.3.2改造方案
2.3.2.1在燃燒器原有位置上,用24只DRB-42燃燒器替代現(xiàn)有的燃燒器,并將煤粉進口更換成900彎頭。
2.3.2.2用Dual Zone NO.噴口替代現(xiàn)有的OFA噴口。
2.3. 23燃燒器區(qū)域二次風(fēng)箱改造,使各燃燒器之間配風(fēng)更均勻。改造后,預(yù)計5號爐NO,排放濃度可達349 mg/m3。
3、可行性研究
5號鍋爐燃燒器改造,原則上燃燒器數(shù)量、位置、層間距不變,合理控制改造范圍,確保鍋爐的總體性能基本不變,飛灰含炭量控制在3%以內(nèi),N2濃度控制在400~00mg/m3。另外,還須解決磨損問題,通過增加燃燒器進口截面積以降低流速,改進燃燒器材質(zhì),局部采取防磨措施等手段,以確保改造后的燃燒器磨損壽命達到預(yù)期目標(biāo)。
從燃燒器技術(shù)比較:英巴燃燒器與5號爐燃燒器比較接近,現(xiàn)場改造工作量較小;日立燃燒器燃料濃淡分級效果明顯,NOx排放濃度較低,東方鍋爐廠自主型燃燒器特點與日立燃燒器基本相同;美巴燃燒器總體性能良好,但與5號爐燃燒器差別較大。
從燃燒器磨損情況比較,美巴燃燒器磨損較輕;英巴燃燒器中心風(fēng)筒局部有磨損;日立燃燒器煤粉濃縮器及中心風(fēng)筒磨損較嚴(yán)重,更換周期大約為2年。
3種改造方案均有利弊,具體采用哪種方案還需結(jié)合北侖電廠鍋爐改造實際情況,對其技術(shù)及經(jīng)濟性進行進一步論證。