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300MW直流爐燃用劣質(zhì)煤的穩(wěn)燃措施與對策
發(fā)布時(shí)間:2013-09-28 19:10 來源:未知
1、鍋爐概況
姚電公司3、4號爐是比利時(shí)考克利爾鋼鐵公司制造的CMI924/184/543-83689.8/543型直流鍋爐.1982年和1983年分別投產(chǎn)。
1.1鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
姚電3、4號爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表l所示。
12燃料特性
設(shè)計(jì)煤種為平頂山地區(qū)混合煙煤,現(xiàn)燃用煤種為平頂山地區(qū)混合煙煤。
1.3燃燒器設(shè)備技術(shù)特點(diǎn)
2、鍋爐煤質(zhì)變化及對鍋爐燃燒的影響
2.1鍋爐煤質(zhì)變化情況
姚電公司3、4號鍋爐設(shè)計(jì)燃用煤種為平頂山地區(qū)混合煙煤,在煤炭市場寬松時(shí)入爐煤質(zhì)相對穩(wěn)定,接近設(shè)汁煤種,鍋爐運(yùn)行狀況較好;但自2001年下半年以來,由于煤炭市場情況變化、煤源緊張、煤質(zhì)急劇變差且極不穩(wěn)定,入廠煤種類較多,煤質(zhì)難以得到保障:人廠煤的低位發(fā)熱量從15000 kj/kg到21000 kj/kg不等,分析基揮發(fā)分從12%到20%不等,給鍋爐運(yùn)行帶來很多困難。煤質(zhì)差時(shí)鍋爐燃燒不穩(wěn)定,鍋爐燃燒調(diào)整難以及時(shí)變化,鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性難以保證,嚴(yán)重威脅機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
因煤質(zhì)差原因,我公司3、4號爐2004年12月發(fā)生了兩次滅火事件,如2004年12月15日3號爐發(fā)生滅火事件時(shí)的煤質(zhì)情況,突出反映了煤質(zhì)急劇變差狀況,具體分析結(jié)果見表4所示。
從表4可以看出,鍋爐滅火時(shí)的煤質(zhì)與設(shè)計(jì)值相比,差距很大:入爐煤干燥基灰分達(dá)為50 010以上,比設(shè)計(jì)干燥基灰分37.6%高了20個(gè)百分點(diǎn)左右:入爐煤收到基低位發(fā)熱量最低為11.68 MJ/kg,比設(shè)計(jì)值17.17 MJ/kg低了5.49 MJ/kg,入爐煤收到基揮發(fā)份僅有11.63%。
2.2對鍋爐滅火現(xiàn)象和原因的比較與分析
針對鍋爐煤質(zhì)變差且煤種多變造成鍋爐燃燒不穩(wěn)定,鍋爐燃燒調(diào)整難以及時(shí)變化現(xiàn)象,為防止鍋爐再次發(fā)生滅火事件,我公司對鍋爐滅火事件原因進(jìn)行深入比較和分析,查明造成滅火的可控因素和不可控因素,以便進(jìn)一步采取有效措施,控制可控因素的發(fā)生,盡可能避免不可控因素造成鍋爐滅火。
2.2.1滅火事件原因的比較
(1)鍋爐滅火事件的共同點(diǎn)
經(jīng)過比較和分析鍋爐滅火現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)具有以下共同點(diǎn):
fa1鍋爐滅火時(shí),入爐煤煤質(zhì)與設(shè)計(jì)值有較大差距,具體可從上表中看出。
(b)機(jī)組負(fù)荷基本都在80 010負(fù)荷以上。
鍋爐滅火事件中,機(jī)組負(fù)荷基本都在80%負(fù)荷以上(240MW)。
(c)爐膛燃燒工況被迫受到一定程度的擾動(dòng)。
鍋爐滅火前的燃燒工況擾動(dòng)因素比較見表5。從表5可以看出,鍋爐滅火事件中都存在著一些偶然因素影響了爐膛燃燒的穩(wěn)定性。
(d)因制粉系統(tǒng)設(shè)備故障,爐膛燃燒器下部燃燒受到一定影響。
鍋爐滅火時(shí)的磨煤機(jī)組合方式見表6。
從表6可以看出,鍋爐滅火時(shí)因制粉系統(tǒng)故障,鍋爐下層主力燃燒器未正常投運(yùn),影響爐膛下部燃燒。
(2)鍋爐滅火現(xiàn)象的不同點(diǎn)
比較和分析三次鍋爐滅火現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)各種影響燃燒的偶然因素,成為破壞爐膛內(nèi)部燃燒工況正常動(dòng)態(tài)平衡的誘因。
2.2.2鍋爐滅火事件的分析
通過對鍋爐滅火事件的共同點(diǎn)和不同點(diǎn)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)鍋爐滅火事件既有不可控因素,但大部分都是可控因素。
(1)鍋爐滅火的不可控因素
鍋爐人爐煤質(zhì)差,灰分高、低揮發(fā)份和發(fā)熱量低,造成燃燒穩(wěn)定性差,是三次鍋爐滅火不可控因素。
(2)三次鍋爐滅火的可控因素
(a)鍋爐煤噴燃器不備用,尤其是下層煤噴燃器不備用,是影響燃燒穩(wěn)定性的一個(gè)重要誘因,是可控因素。
三次鍋爐滅火都存在爐膛煤噴燃器不備用現(xiàn)象,尤其是下煤噴燃器不備用,影響到爐膛燃燒的“底火”,是可控因素。
(b)爐膛燃燒風(fēng)煤比局部失調(diào),是影響燃燒穩(wěn)定性的一個(gè)重要誘因,是可控因素。
(c)因制粉系統(tǒng)故障或一次風(fēng)管堵管時(shí)吹管,3、4號鍋爐制粉系統(tǒng)運(yùn)行處在非最佳組合方式,影響爐膛燃燒強(qiáng)度,是可控因素。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
12月5日4號爐滅火前的磨煤機(jī)組合方式為1、2、4號磨煤機(jī)運(yùn)行(5號制粉系統(tǒng)運(yùn)行但空倉),12月15日3號爐滅火前的磨煤機(jī)組合方式為2、4、6號磨煤機(jī)(5號給煤機(jī)停運(yùn)在吹管),鍋爐制粉系統(tǒng)運(yùn)行處在非最佳組合方式,影響了鍋爐的燃燒強(qiáng)度。
(d)投油過程中,油槍點(diǎn)火失敗,無法及時(shí)投油助燃,影響燃燒穩(wěn)定,是可控因素。
12月5日4號爐滅火事件,在投油過程中1-7、3-7點(diǎn)火失敗,無法及時(shí)投油助燃,最終導(dǎo)致4號鍋爐滅火現(xiàn)象。
2.3影響劣質(zhì)煤著火因素的分析
在對鍋爐滅火事件原因進(jìn)行深入比較和分析基礎(chǔ)上,也對影響劣質(zhì)煤著火因素進(jìn)行了較為深入的分析。
煤粉著火溫度的高低,主要取決于煤粉氣流的著火熱,即將煤粉氣流加熱到煤粉顆粒著火溫度所需的熱量Qd,,它主要用于加熱煤粉氣流中的煤粉和空氣并使煤粉中水份蒸發(fā)、過熱。其值用下式表示:
顯然,煤粉氣流需要著火熱越少、可以提供著火熱的熱源越充分,對著火越有利。因此,影響煤粉氣流著火的一些主要因素為:
(1)煤的性質(zhì)煤的可燃基揮發(fā)份對著火的影響很大,揮發(fā)份高,著火溫度低,需要的著火熱少。著火就比較容易。影響煤燃燒特性的因素很多,灰分高也將影響著火溫度,灰分增加將使燃煤量增加,使著火熱增加。水分加大也將使著火熱增加,不利于著火。
(2)一次風(fēng)量從式中可見,一次風(fēng)量大.將使著火熱明顯增加。因此,對比較難著火的煤應(yīng)采用較低的一次風(fēng)量,但一次風(fēng)量不應(yīng)影響煤粉著火后燃燒的需要。
(3)著火區(qū)域的煙氣水平提高爐膛平均溫度水平,可向煤粉氣流提供更多的著火熱。
(4)爐內(nèi)空氣動(dòng)力場合理組織爐內(nèi)空氣動(dòng)力場,加強(qiáng)回流高溫?zé)煔鈱γ悍蹥饬鞯募訜崾歉纳浦鸬闹匾胧?br />
(5)煤粉細(xì)度煤粉越細(xì),在其他條件相同的情況下,溫度升高越快,越容易著火。此外,煤粉越細(xì),表面積越大,煤粉表面化學(xué)反應(yīng)越快,放出的熱量越多,對著火越有利。
(6) -次風(fēng)速在著火所需時(shí)間相同條件下,一次風(fēng)速越高,著火點(diǎn)離燃燒器出口越遠(yuǎn),對著火不利。
3、鍋爐燃用劣質(zhì)煤穩(wěn)燃措施的研究與實(shí)踐
通過上述分析,鍋爐燃用劣質(zhì)煤的主要措施是杜絕可控因素的產(chǎn)生,盡量防止不可控因素的產(chǎn)生。針對入廠煤質(zhì)較差且極不穩(wěn)定狀況,在煤質(zhì)管理、火檢監(jiān)測、爐膛穩(wěn)燃等幾個(gè)方面采取了相應(yīng)措施以防止鍋爐熄火。
3.1入爐煤配煤管理措施
(1)嚴(yán)格按照燃煤存放的原則和要求即1號煤場分兩個(gè)區(qū),分別存放熱值為16 263—17 514 kj/kg和17 514 kj/kg以上汽運(yùn)煤;2號煤場存放熱值為19 931—18 765 kj/kg火運(yùn)煤;3號煤場存放18 765 kj/kg以上火運(yùn)煤;4號煤場分兩個(gè)區(qū)分別存放15429—16 680 kj/kg和15 429 U/kg以下地煤。
(2)根據(jù)來煤成份分析結(jié)果滯后,來煤在卸煤存放時(shí)不能及時(shí)了解其熱值的狀況,建立供煤單位供煤熱值跟蹤檔案,卸煤時(shí)根據(jù)其檔案記載并參考大樣熱值進(jìn)行分類存放。
(3)煤調(diào)當(dāng)班期間要全面掌握公司煤場分區(qū)存放煤量、煤質(zhì)情況,并結(jié)合當(dāng)日來煤量合理經(jīng)濟(jì)地安排配煤。
(4)在充分了解煤場存煤基本情況后,值長和煤調(diào)要結(jié)合當(dāng)日來煤量合理經(jīng)濟(jì)地安排配煤。在堅(jiān)持“安全第一,兼顧經(jīng)濟(jì)”原則下,保證人爐煤平均熱值最低維持在16 263—16 680 kj/kg,有條件情況下要保證高負(fù)荷(早、晚高峰)、低負(fù)荷(低谷)時(shí)的入爐煤平均熱值17 931 kj/kg以上。
(5)煤調(diào)接班后應(yīng)及時(shí)向值長詳細(xì)匯報(bào)本班各機(jī)組配煤計(jì)劃,并將能夠保證的最低平均發(fā)熱量報(bào)給值長,為值長調(diào)整機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)提供參考。
(6)根據(jù)磨煤機(jī)組合,將煤質(zhì)好的煤配下層兩個(gè)倉。若遇制粉系統(tǒng)設(shè)備檢修等情況需改變配煤方式,煤調(diào)可依據(jù)值長令改變配煤方式。
3.2火檢監(jiān)測
鍋爐因煤質(zhì)差導(dǎo)致MFT,一般為火檢消失和爐膛負(fù)壓保護(hù)動(dòng)作。因此,爐膛火檢監(jiān)測的正確性尤為重要。
(1)完善熱工設(shè)備,將火檢信號引入鍋爐DAS,便于運(yùn)行人員觀察和分析爐膛燃燒的強(qiáng)度和脈動(dòng)情況,分析爐膛內(nèi)燃燒情況。
(2)進(jìn)行3、4號爐優(yōu)化鍋爐火檢系統(tǒng)和滅火保護(hù)邏輯研究,擴(kuò)大滅火保護(hù)范圍,保證滅火保護(hù)系統(tǒng)合理性、準(zhǔn)確性和可靠性。
(3)在機(jī)組燃用劣質(zhì)煤時(shí),加強(qiáng)對燃煤火檢的監(jiān)視和結(jié)焦情況的檢查,發(fā)現(xiàn)任一火檢指示異常,就地進(jìn)行燃燒情況檢查,如有必要,聯(lián)系熱工人員到場對火檢指示情況進(jìn)行檢查。
3.3爐膛穩(wěn)燃技術(shù)措施
3.3.1防止設(shè)備故障影響鍋爐燃燒穩(wěn)定性
設(shè)備故障是引起鍋爐滅火的主要原因之一,加強(qiáng)對下列設(shè)備的檢查和維護(hù),防止鍋爐滅火。
(1)加強(qiáng)送、吸風(fēng)機(jī)設(shè)備的檢查和維護(hù),保持設(shè)備處于健康狀態(tài)。
(2)加強(qiáng)一次風(fēng)機(jī)、制粉系統(tǒng)、給煤機(jī)、磨煤機(jī)、排粉機(jī)和給粉機(jī)等設(shè)備的檢查和維護(hù),保持設(shè)備處于健康狀態(tài)。
(3)加強(qiáng)對燃燒系統(tǒng)的檢查,如一次風(fēng)手動(dòng)擋板和二次風(fēng)門開度、火焰顏色、噴燃器有無結(jié)焦和沖刷爐墻等。加強(qiáng)對一次風(fēng)管的檢查,防止堵塞,造成缺角、爐膛火焰充滿度不好等。
3.3.2進(jìn)行鍋爐運(yùn)行優(yōu)化調(diào)整,精心進(jìn)行操作,保持
爐膛燃燒穩(wěn)定
為保持爐膛燃燒穩(wěn)定性,我公司先后制定了《3、4號鍋爐燃用劣質(zhì)煤防止滅火安全措施》、《關(guān)于防止3、4號爐一次風(fēng)管堵塞及吹管的管理規(guī)定》、《3、4號爐調(diào)峰低負(fù)荷運(yùn)行措施》、《防止3、4號爐爐膛結(jié)渣措施》等。
4、穩(wěn)燃措施實(shí)施情況
姚電公司4臺鍋爐2004年因燃燒不穩(wěn)共發(fā)生5次滅火,在經(jīng)濟(jì)上造成很大損失。經(jīng)過姚電公司全體員工的努力,通過不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和合理調(diào)整,為防止鍋爐熄火打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過采取一系列強(qiáng)化燃燒的組織、技術(shù)措施,在鍋爐燃用劣質(zhì)煤時(shí),大大提高了鍋爐穩(wěn)燃能力,保證了鍋爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2005年上半年全廠四臺爐未發(fā)生鍋爐滅火停爐事件,4號爐連續(xù)運(yùn)行超過200天,創(chuàng)公司單機(jī)連續(xù)運(yùn)行最高記錄。
5、結(jié)束語
鍋爐燃用劣質(zhì)煤的穩(wěn)燃工作是電廠應(yīng)長期堅(jiān)持不懈的一項(xiàng)工作,隨著鍋爐本身狀況的改變和入爐煤質(zhì)的變化,必須不斷地開展和完善這項(xiàng)工作,才能有效保證電廠鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
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