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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

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白肋烘干機的改造
發(fā)布時間:2013-03-31 09:01 來源:未知
一、課題背景及目的
烘干機工序比較關(guān)注的幾個工藝特性:干燥區(qū)的熱風溫度、冷卻區(qū)水分、烘干機出口水分和出口溫度。2010年10月以來,烘干機的出口水分偶有偏高,影響工藝的質(zhì)量。車間質(zhì)量要求,控制白肋烘干機出口水分,減少濕煙量,降低浪費。而目前白肋烘干機的問題點是,2010年10至2011年5月份白肋烘干煙葉平均每批次濕煙量比較多,即以每批煙2400kg計算,每批煙造成的濕煙量達24kg,造成極大浪費。因此,課題選定為,減少白肋烘干機出口濕煙量。
二、問題調(diào)查
白肋烘干機都存在著不少濕煙葉,我們就這幾個月的生產(chǎn)情況展開分析,對曲線圖認真研究,可知每批次煙葉的料頭水分偏高、時間跨度長,中間至料尾過程煙葉水分波動小,于是小組從中找到了進一步分析問題的線索,即料頭造成的濕煙占白肋烘干機濕煙量的比例很大,料頭產(chǎn)生的濕煙比例超過了80%0因此,我們只要減少料頭造成的濕煙量,就能極大減少烘干機產(chǎn)生的濕煙量。
經(jīng)過認真分析及測算,決定把白肋烘干機濕煙量從24kg/批降至5kg/批作為改善的目標值。
三、原因分析
針對白肋烘干機料頭濕煙量多的問題,集思廣益,得出1 0鐘潛在原因,現(xiàn)對其——分析。
1)浚按操作程序操作。查看操作工都具有培訓資格證書,、操作工均培訓合格。到現(xiàn)場調(diào)查,操作工執(zhí)行的配方參數(shù)均符合工藝標準。結(jié)論:操作工沒按操作程序操作是非要因。2)水管電磁閥故障6 201 1年6月2日,我組人員對電磁閥作了一手動測試,觸摸屏顯示電磁閥動作正常。為了進一步確認電磁閥的影響,我們拔掉電磁閥出口的塑料水管,作一組測試,測試結(jié)果是正常的。結(jié)論:水管電磁閥故障為非要因。3)排風閥不動作。2011年6月1日,我組人員到現(xiàn)場觀察設(shè)備參數(shù),從觸摸屏可知,排風閥工作正常,然后對比現(xiàn)場,通過與現(xiàn)場的對比可知,觸摸屏上的開度與現(xiàn)場閥門的開度基本是一致的。結(jié)論:排風閥不動作不是要因。4)疏水管道布局不合理。2011年6月1日,我組人員到現(xiàn)場對疏水管道進行觀察研究,并繪出烘干機疏水管的設(shè)計圖按照疏水管道“向低位布局”的設(shè)計原則,該疏水管的布局是合理的。結(jié)論.故疏水管道布局不合理是非要因。5)噴霧泵頻率小。201 1年6月2B,我組人員查看泵的的配方參數(shù)為50Hz,設(shè)備運行時,查看泵的工作速度,其工作速度能達到50Hz,見下圖,泵能滿足設(shè)定的速度運行。結(jié)論:故噴霧泵頻率小是非要因。6)預(yù)熱時電磁閥打開。查看裎序,從程序上可知,當系統(tǒng)預(yù)熱時,#tl就有信號,從而Q24.3有信號輸出給電磁閥,電磁閥就開始動作,水管打開。目前的工作原理是:預(yù)熱啟動一電磁閥打.開—噴霧嘴漏滴一回潮區(qū)積水—啟動進料一料頭水分偏高。因為預(yù)熱時,并沒有煙葉流進烘干機,而此時水管已經(jīng)噴射,導致回潮區(qū)積水,煙葉水分會偏濕。結(jié)論:預(yù)熱時電磁閥打開是要因。7)來料偏濕。為了確認這一因素,我組查看了3至5月冷卻區(qū)的冷卻區(qū)曲線。從曲線圈可知,冷卻區(qū)水分在工藝要求內(nèi),同樣,我們也查看了其他時間段的曲線圈,盡管加里料出口后有濕煙存在,但在冷卻區(qū)的水分是正常的,因此,來料偏濕不是要因。結(jié)論:來料偏濕不是要因0 8)爬升帶速度慢。烘干機爬升帶是烘干機主工作區(qū)(主輸送帶)的煙葉來源,假如速度過低,將導致主輸送帶煙葉供給不足,導致主輸送帶煙葉鋪料厚度偏薄,從而影響降低設(shè)備的生產(chǎn)效率。根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,爬升帶的運行情況進行跟蹤,發(fā)現(xiàn)隨著生產(chǎn)的進行,在爬升帶與喂料機之間煙葉有逐漸堆高的趨勢,煙葉的流量跟不上,烘干出口水分大。因此,爬升帶速度小是要因。9)濕度計失準。為了檢驗烘干機上面的電子濕度計的完好性,我組人員用機械式濕度計測量數(shù)據(jù)做對比,測量的平均誤差均小于1.O%(其中1.O%為工藝最最大允許誤差),濕度計工作正常,結(jié)論:濕度計失準不是要因。10)水分儀失準。查看了烘干機3個水分儀校準記錄表,校準記錄顯示正常。結(jié)論,水分儀失準是非要因。
四、制定對策及實施
針對造成白肋烘干機料頭較高濕煙量的要因,制定了相應(yīng)的對策,預(yù)熱時水管電磁閥打開,使電磁閥在進料時打開,預(yù)熱電磁閥延時打開,修改控制程序。提升帶的速度慢,提高提升帶的速度,達到一個合適速度值,更換傳動系統(tǒng)被動鏈輪,減少齒輪齒數(shù)。
一實施一使電磁閥在進科時打開。從預(yù)熱到進科,平均相隔3分鐘,在控制程序修改上,設(shè)置3分鐘的延時才打開電磁閥,即:預(yù)熱啟動一3分鐘后電磁閥打開一噴霧一啟動進料。程序更新后,設(shè)備正常運行,電磁閥達到預(yù)熱延時3分鐘才打開的效果。
實施二:提高提升帶的速度。在要因確認中,可知,提高提升帶速度可減少濕煙量。目前被動鏈輪齒數(shù)為65,欲將速度提升30%,根據(jù)“速比等于齒數(shù)比的反比”可以得到以下方程式:2L=1+30Y0式中:為原被動鏈輪齒數(shù):z'為新被動鏈輪齒數(shù)。代入數(shù)據(jù),可得新被動鏈輪齒數(shù)應(yīng)為50,為確保設(shè)計留有余量,并考慮到目前電機使用的頻率為65Hz仍然偏高,以及傳動的配合性等因素,我們最終將齒數(shù)選定為45。
五、效果與效益
(一)效果驗證
小組對7月至9月份活動效果進行了驗證,抽取了這幾個月的曲線圖,效果良好,烘干機出口水分穩(wěn)定、良好,并對這幾個月所有的曲線圈進行統(tǒng)計。效果檢查期的3個月平均濕煙量(3Bkg+3.6kg+3.9kg)/3=3Bkg,實現(xiàn)了低于5kg/批的目標。
(二)效益分析
經(jīng)過本次QC攻關(guān),白肋烘干機產(chǎn)出的濕煙葉量達到5kg/批以下,完成了預(yù)期的目標。本次攻關(guān)后,設(shè)備運行良好,工藝平穩(wěn),沒有造成質(zhì)量其它方面的缺失,滿足了工藝質(zhì)量要求。濕煙量的減少,進一步節(jié)約能源,減少能耗,為廠的創(chuàng)先爭優(yōu)作出一定的貢獻。減少人工成本,節(jié)省了人工卸煙、挑煉煙葉的返工環(huán)節(jié)。通過本次活動,進一步提高了成員的質(zhì)量意識,問題意識和改進意識,增強了成員的團隊精神。
六、制訂鞏固措施
進一步鞏固活動成果,小組采取了以下措施:將修改后的參數(shù)、完善后的程序上報車間,經(jīng)批準后進行了固化:在程序中加設(shè)密碼,由專人負責;進一步提高整線工藝的穩(wěn)定性,確保低比例的烘干機濕煙量。
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