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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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“W”型火焰鍋爐飛灰可燃物含量升高原因分析及處理措施

發(fā)布時間:2013-03-24 08:49    來源:未知

1、概述
    飛灰可燃物含量是反映電站鍋爐經(jīng)濟(jì)性的重要指標(biāo),它的影響主要體現(xiàn)在兩方面:飛灰可燃物含量升高直接造成鍋爐機(jī)械不完全燃燒損失增加,從而降低鍋爐熱效率;飛灰可燃物含量升高,更多未燃燒的碳與原煤灰分附著在一起,飛灰顆粒增大,加劇對鍋爐受熱面的磨損。由于影響飛灰可燃物含量的因素較多,所以燃煤電站鍋爐飛灰可燃物含量升高的問題經(jīng)常發(fā)生。
    某電廠4號鍋爐為DG 1025/18.2 - II7型亞臨界參數(shù)、中間再熱、自然循環(huán)、雙拱形單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、“W”型火焰鍋爐,配有4臺SVEDA-LA雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),每臺磨煤機(jī)出口的煤粉氣流通過一分三的煤粉分配器分成6股一次風(fēng),分別與鍋爐前后拱上的6只煤粉濃縮式燃燒器相連。在爐膛的拱上布置乏氣噴口周界二次風(fēng)、煤粉噴口周界二次風(fēng)和燃油二次風(fēng),在下爐膛的前后垂直墻上布置三層分級送風(fēng)的二次風(fēng)噴口和冷灰斗處的邊界風(fēng)。鍋爐設(shè)計煤種為50%陽泉無煙煤+50%壽陽貧煤,校核煤種為70%陽泉無煙煤+30%壽陽貧煤和100%陽泉無煙煤。
2009年和2010年,該鍋爐飛灰可燃物含量出現(xiàn)2次異常升高,根據(jù)鍋爐飛灰可燃物含量月報表的統(tǒng)計數(shù)據(jù),飛灰可燃物含量從5%左右上升到10%左右。該文分析原因并成功解決了飛灰可燃物含量升高的問題,為控制該類型“W”火焰鍋爐飛灰可燃物含量提供了借鑒。
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2、飛灰可燃物含量升高原因分析
    為查清該鍋爐飛灰可燃物含量2次異常升高的原因,對影響此爐型飛灰可燃物含量的主要因素進(jìn)行分析。
2.1設(shè)計因素
    爐膛結(jié)構(gòu)、燃燒器布置方式和制粉系統(tǒng)的選型和設(shè)計對燃燒流場和強(qiáng)度起決定性作用,一般由于設(shè)計不合理導(dǎo)致的燃燒不完全、飛灰可燃物含量升高問題很難通過燃燒調(diào)整試驗解決。由于該鍋爐自投產(chǎn)以來飛灰可燃物含量一直較低,基本都在5%以下,所以排除先天設(shè)計不足。
2.2  煤質(zhì)因素
    當(dāng)燃用煤質(zhì)偏離設(shè)計煤質(zhì)時,鍋爐易出現(xiàn)各種不適應(yīng)性,飛灰可燃物含量升高就是表現(xiàn)之一。影響煤燃盡特性的主要指標(biāo)包括揮發(fā)分、灰分、水分。發(fā)熱量和含碳量成正比,它們對煤燃盡程度沒有直接影響,而是體現(xiàn)在影響揮發(fā)分、灰分的份額,從而間接影響飛灰可燃物含量。揮發(fā)分具有助燃的作用,揮發(fā)分越高的煤越易燃燒完全,各種煤質(zhì)參數(shù)中揮發(fā)分的高低對飛灰可燃物含量影響最大。若灰分不能燃燒,它對燃燒起阻礙作用,灰分高的煤往往飛灰可燃物含量高。水分蒸發(fā)吸熱,將增加著火熱,所以水分高也會導(dǎo)致飛灰可燃物含量升高。
    該電廠人爐煤參數(shù)指標(biāo)主要通過摻配實現(xiàn),由于燃料部配煤標(biāo)準(zhǔn)沒有變化,煤質(zhì)變化不大,故不考慮煤質(zhì)因素。
2.3  煤粉細(xì)度因素
    煤粉細(xì)度對飛灰可燃物含量影響較大。煤粉越細(xì),其總表面積越大,揮發(fā)分析出就越快,燃燒面積越大,越有利于煤粉著火和燃盡。另一方面煤粉細(xì)度過細(xì)將導(dǎo)致制粉系統(tǒng)電耗上升,所以制粉系統(tǒng)最好在兼顧鍋爐熱效率和制粉系統(tǒng)電耗的經(jīng)濟(jì)煤粉細(xì)度下運行。
    該鍋爐煤粉細(xì)度設(shè)計值R75為15%,經(jīng)過試驗測試,2009年飛灰可燃物含量升高期間各磨煤機(jī)出口的煤粉細(xì)度平均值在20%左右,2010年飛灰可燃物含量升高期間各磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度差別較大,高的煤粉細(xì)度大于20%,查看煤粉細(xì)度月報表,飛灰可燃物含量正常時,各磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度都在設(shè)計值(15%)以下,所以判斷2次飛灰可燃物含量升高與煤粉細(xì)度有關(guān)。
2.4  運行因素
    a.運行氧量:運行方式因素中氧量對飛灰可燃物含量影響最大,運行氧量偏低。二次風(fēng)量不足很容易導(dǎo)致飛灰可燃物含量升高。該鍋爐270 MW以上負(fù)荷運行時氧量經(jīng)常在2%左右,明顯偏低,可能是導(dǎo)致飛灰可燃物含量升高的原因之一。
    b.設(shè)備故障:凡是與鍋爐燃燒有密切聯(lián)系的設(shè)備,如磨煤機(jī)、分離器、燃燒器、風(fēng)機(jī)等出現(xiàn)故障,都可能引起飛灰可燃物含量升高。2010年該鍋爐飛灰可燃物含量第2次升高時,無論對分離器擋板開度、煤位如何調(diào)整,煤粉細(xì)度依然很高,停磨檢查后發(fā)現(xiàn),各磨煤機(jī)分離器已被雜物堵塞,因此,判斷此次飛灰可然物含量升高是分離器堵塞引起煤粉細(xì)度升高所致。
    c.負(fù)荷:一般在其它條件不變的情況下,負(fù)荷越低,鍋爐溫度越低,飛灰可燃物含量越高。配直吹式制粉系統(tǒng)的鍋爐負(fù)荷低時往往磨煤機(jī)出力低,煤粉細(xì)度低,最終導(dǎo)致飛灰可燃物含量低。
    d.熱風(fēng)溫度:當(dāng)其它條件相同時,通過提高熱風(fēng)溫度來提高煤粉氣流的初溫,減少煤粉氣流加熱到著火溫度所需的著火熱,有利于降低飛灰可燃物含量。相反,如果熱風(fēng)溫度較低,則會降低爐膛溫度,影響煤粉的著火和燃盡,使得飛灰可燃物含量增加。
    e.爐內(nèi)空氣動力場:合理的爐內(nèi)空氣動力場,可以使煤粉和空氣充分良好混合,有利于煤粉的完全燃燒,降低飛灰可燃物含量。鍋爐熱態(tài)運行中,空氣動力場的調(diào)節(jié)一般指改變二次風(fēng)配風(fēng)方式或改變?nèi)紵魅~片角度,由于燃燒器葉片角度自身不會變化,且熱態(tài)運行中很難定量調(diào)整,故燃燒器角度在冷態(tài)下確定后,在熱態(tài)運行過程中一般不做調(diào)整。
3、處理措施及效果
3.1調(diào)整制粉系統(tǒng)
    該鍋爐制粉系統(tǒng)配有4臺SVEDALA雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī),離心擋板式粗粉分離器,風(fēng)煤比不變時,煤粉細(xì)度隨磨煤機(jī)負(fù)荷的降低而降低,磨煤機(jī)負(fù)荷不變時,主要通過改變分離器擋板角度調(diào)整煤粉細(xì)度,另外煤粉細(xì)度還受磨煤機(jī)鋼球裝載量和存煤量(即煤位)的影響。2009年為降低煤粉細(xì)度,對制粉系統(tǒng)采取如下措施:
    a.將磨煤機(jī)出口的煤粉分離器擋板的開度關(guān)小4 cm;
    b.通過變煤位試驗發(fā)現(xiàn)煤粉細(xì)度隨磨煤機(jī)煤位的降低而降低,故將磨煤機(jī)煤位由原來的40%調(diào)整至30%;
    c.適當(dāng)增加磨煤機(jī)鋼球,直至磨煤機(jī)電流恢復(fù)至2009年初的水平。
    以上措施實施后4號鍋爐煤粉細(xì)度R75平均值由20%左右降低到了10%以下,效果明顯。
3.2  加強(qiáng)入爐煤管理
    2010年飛灰可燃物含量第2次升高時,針對磨煤機(jī)分離器堵塞的狀況,加強(qiáng)對入爐煤的管理工作。去除細(xì)鐵絲、礦泉水瓶、編織袋等雜物后,分離器不再堵塞,煤粉細(xì)度均恢復(fù)到設(shè)計值以下。
3.3  調(diào)整燃燒器葉片角度
    該鍋爐燃料系統(tǒng)配有二十四組雙旋風(fēng)分離式煤粉濃縮型燃燒器,分別錯列布置在鍋爐前后拱上。每組燃燒器由柵格式煤粉均分器、雙旋風(fēng)簡、煤粉噴嘴、乏氣管及其擋板和消旋器組成。在下爐膛的前后垂直墻上布置三層分級送風(fēng)的二次風(fēng)噴口,分別由D、E、F擋板控制,其中位置靠下的F擋板是二次風(fēng)的主要來源。該鍋爐高負(fù)荷運行時煤粉火焰下扎較深,開大F擋板補(bǔ)充氧量時容易對燃燒產(chǎn)生擾動,火檢信號變?nèi)酰斐杉友趿坷щy,鍋爐內(nèi)燃燒處
于缺氧狀態(tài),將燃燒器乏氣風(fēng)擋板開大,提高煤粉濃度,并上提消旋葉片增加旋流強(qiáng)度,使煤粉著火提前,在一定程度上緩解了加氧量困難的問題,使該鍋爐300 MW下運行時氧量能保持在3.0%以上。
    采取以上措施后,4號鍋爐飛灰可燃物含量已經(jīng)降低到2%左右,經(jīng)計算,為該電廠減少天然煤耗約5 g/kWh。
4、結(jié)束語
    總之,“W”火焰鍋爐燃燒比較集中,火焰中心溫度高,有利于煤粉的燃盡,只要設(shè)計合理,平時控制好煤粉細(xì)度、煤質(zhì)和運行因素,就能較好地控制飛灰可燃物含量。

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