国产欧美日韩在线观看一区二区 ,久久综合色另类小说,国产有奶水哺乳期无码avav,a级大胆欧美人体大胆666,一区二区狠狠色丁香久久婷婷,国产熟睡乱子伦视频,久久综合综合久久av在钱,在线观看无码av网址

烘干攪拌輸送新聞動態

 

 富通新能源 > 動態 > 烘干攪拌輸送新聞動態 >  > 詳細

1000噸每天預分解窯生產線技術改造

發布時間:2012-10-05 11:21    來源:未知

0前言
    某公司1 000 t/d預分解窯生產線,設計生產能力920t/d熟料(海拔1 223m),其回轉窯規格為Φ 3.2 mx46m,預分解系統由TD分解爐和單系列五級旋風預熱器組成,配套生料磨為Φ3.5mx10m中卸式烘干生料磨、冷卻機為503H-606H-825H推動篦式冷卻機。
    本生產線于1992年10月破土動工,1995年8月點火帶負荷試車。投產以來,長期徘徊在開開停停的不正常狀態,熟料產量低。1995年,1996年和1997年的熟料產量分別為5800t,20900t和72267 t。至1998年底,熟料年產量也僅12.8萬t,窯年平均運轉率為49.1%,平均熟料產量僅為712.8 t/d。為改變這一狀況,公司在狠抓基礎工作、加強管理的同時,對生產線存在的問題進行了多次摸底、分析和論證。并從1999年初至2001年5月間,先后對該生產線進行了多次技術改造,取得了較好的效果。
1輔機設備改造
    1999年初,公司決定首先解決設備故障多、運轉率低的問題,并對影響窯正常生產、事故率較高的生料提升機、熟料輸送機和窯尾密封等進行改造。
   (1)熟料斗式輸送機的改造。熟料斗式輸送機因設備本身的質量問題(材質不過關和配件加工精度低),運行中經常發生脫軌、斗子掛壞、鏈輪齒塊(鑲嵌式鏈輪)掉、減速機高速軸斷軸等事故;最嚴重時,班班有事故,導致窯開停頻繁,生產十分被動。為此,我們更換了斗式輸送機的鏈條、前后鏈輪,并將輸送機的傳動部位也作r改進,減速機斷軸現象爵沒有發生,使用效果十分理想。
   (2)生料入窯稱重倉提升機的改造。生料人窯稱重倉提升機原采用鏈斗式提升機,因受當時制造水平和設備材質的限制,加之備品備件的質量較差,提升機經常出現故障,輕者U型環斷裂,重者提升機落架,嚴重時班班停機處理。回轉窯經常斷料,嚴重影響窯內熱工制度的穩定,對窯產質量造成很大的影響。為此利用原有殼體、斗子,僅增加鋼絲膠帶、牽引裝置及配套部件,將其改造成膠帶斗式提升機。
   (3)窯尾密封板的改進。窯尾密封采用彈簧杠桿式密封。在試生產初期,因生產經驗不足,在煙室弓形頂處耐火澆注料剝落后未能及時修補,固定磨擦板的法蘭盤長時間暴露在高溫氣流下嚴重變形.造成密封板與磨擦板接觸不好,磨損嚴重,故障頻繁,時常發生整體垮落、掉密封板的事故。1998年因窯尾窯封故障停窯時間就高達528.5 h,成為窯運轉率低的最主要因素。1999年5月在窯系統檢修期間,對窯尾密封耐熱鋼法蘭盤進行了更換并重新找正焊接,將磨擦板厚度由20 mm改為30 mm。在窯正常運行后,又采用在兩磨擦件部位加廢機油的方法,大大延長了密封板的使用壽命,提高了設備運轉率,節約了生產成本。
1999年5月8日至5月14日期間,在圓滿完成窯系統檢修的同時,這三項改造工作也順利完成,設備運轉率明顯提高,見表1。
3臺輸送機設備改造前后運行情況對比
2工藝設備的提產提質改造
    輔機設備改造后,窯綜合運轉率大幅度提高,但窯產量、熟料質量并沒有明顯改觀(見表1)。究其原因,主要是TD分解爐容積偏小、篦冷機冷卻效果差和喂煤不穩,為此,對分解爐、喂煤系統和篦冷機進行了一系列改造。
2.1  分解爐改造
    原TD分解爐容積偏小,爐內風速過快,造成煤粉及物料停留時間短,加之篦冷機冷卻效果差,二、三次風溫低,煤粉燃燒速度慢,造成煤粉燃盡率和人窯物料分解率偏低,增加了窯內熱負荷,使窯速無法提高,影響熟料的產質量。同時,大量未燃盡的煤粉到C,筒內燃燒,經常出現C,出口與TD爐出口“溫度倒掛”的現象,預熱器結皮堵塞頻繁。
    1999年7月30至9月5日,我們在窯尾塔架旁新增1臺NMFC流態預燃爐與原TD分解爐串聯,使分解爐的有效爐容由改造前的135m³擴大到改造后278 m3。分解爐爐容的增加,加上NMFC流態化分解爐具有燃料的初燃燒區氧濃度高、物料及煤粉停留時間長、溫度場均勻和可在低過剩空氣系數下運行的工藝特點,從而提高了煤粉的燃盡率和入窯物料的分解率。改造后,熟料月平均28 d抗壓強度提高5 MPa以上。w(f-Ca0)合格率達80%以上,產量提高5.0 t/h左右。但因操作經驗不足,窯內結圈、結球、c5堵塞等工藝事故頻繁發生。經過近1年的探索和實踐,到2000年8月改造效果才明顯表現出來,實現3d達標和月達產,為實現年度達產打下堅實的基礎,見表2。
分解爐改造前后運行情況對照
2.2喂煤系統的改造
    原喂煤系統采用3臺回轉式壓縮機送煤。回轉式壓縮機運行成本高、維護量大,且對維護、操作水平的要求高。由于維修、維護工作跟不.E,造成設備事故頻繁。經常因滑片磨損嚴重,造成風量不足、送煤不穩,對熟料的產質量影響大。送煤螺旋泵葉片磨損不能及時更換,造成送煤不穩,嚴重時斷煤,窯內無法正常煅燒,熟料質量極差,多次被迫停窯處理。
    經反復論證、調研,公司先后將3臺回轉式壓縮機更換為3臺羅茨鼓風機;將輸送窯頭煤粉的L型螺旋泵更換為雙端支承的M型富樂泵;將2臺喂煤單管螺旋輸送機的直流調速電機改為變頻調速交流電機,傳動形式由三角帶傳動改為減速機直聯傳動;將4臺攪拌器的傳動裝置由減速機直聯傳動改為鏈傳動;改造后喂煤系統的事故率降低,穩定性大大提高。
2-3篦冷機改造
    隨著窯產量的提高,篦冷機因鎖風效果差、冷卻風量不足,導致冷卻效果很差且經常跑紅料。由此引起篦板、破碎機錘頭、下料口柵條磨損加快,篦板燒爛、漏紅料的現象時有發生,導致篦冷機大粱變形、風室堵、卡斷小拉鏈鏈條等設備事故增多;而篦冷機大梁變形義造成篦冷機傳動負荷加大,多次發生電機脫焊事故。
    為此,公司于2001年4月中旬采用第三代“TC”型充氣梁技術對篦冷機進行改造。將第二代篦冷機的普通篦床改為由充氣篦床、低漏料阻力篦床及普通篦床組成的組合式篦床,即高溫區前5排篦板更換為固定的充氣篦板配以管道供風,隨后是4排高阻低漏料篦板和原來的普通篦板,仍由風室供風。將原來的4個風室改為3個風室(即將原一、二室合并,三、四室保持不變)+將原一、二室風機更換為3臺高壓離心風機,作為充氣篦床及高阻低漏料篦板供風風機。為防止及處理高溫區篦床部位堆“雪人”及大塊熟料,在充氣篦床前端設2臺空氣炮,篦冷機各風室鎖風閥改為新型弧形鎖風閥。改造后,二、三次風溫分別從改造前的900℃和700℃提高
到1  100屯和850℃左右,窯平均產量提高I.2 t/h以上,熟料質量明顯提高,熟料冷卻效果大大改善,篦冷機設備故障率減少,單機運轉率達96%以上,篦冷機前端堆“雪人”現象基本消除,見表3。
箟冷機改造前后運行情況對照
3改造效果
    技術改造后,窯運轉率、產量不斷提高,熟料質量明顯改善,并于2000年8月實現3d達標和月達產,2001年生產熟料305684 t,實現年度達產。2002年,再創歷史佳績,年生產熟料363621 t,為企業扭虧增盈,走出低谷打下堅實的基礎。

上一篇:Φ4 m×60 m回轉窯大齒圈翻面改造

下一篇:回轉窯干燥機概述分類

主站蜘蛛池模板: 久播影院无码中文字幕 岛国精品一区免费视频在线观看 精品亚洲国产成人av不卡 中文字幕亚洲中文字幕无码码 久久性色欲av免费精品观看 国产精品综合色区小说 观看国产色欲色欲色欲www 国产精品香蕉成人网在线观看 成人午夜福利免费体验区 无码免费伦费影视在线观看 亚洲自偷自拍另类第1页 日韩高清在线观看不卡一区二区 日本亚洲欧美综合在线 亚洲成av人片在线观看麦芽 中文字幕一本性无码 久久综合婷婷成人网站 亚洲人成精品久久久久桥 久久精品国产只有精品2020 欧美精品亚洲精品日韩已满十八 亚洲精品天天影视综合网 国产欧美综合在线观看第十页 亚洲自偷自拍另类第1页 天堂va欧美ⅴa亚洲va免费 亚洲国产福利成人一区二区 久天啪天天久久99久孕妇 人人爽天天碰天天躁夜夜躁 久久国产亚洲精品赲碰热 av国産精品毛片一区二区在线 欧洲亚洲国产成人综合色婷婷 大香大香伊人在钱线久久 av高清无码 在线播放| 在线日韩av永久免费观看| 韩国国内大量揄拍精品视频| 国产成人精品视频国产| 国产亚洲精品久久精品6| 狠狠色综合久久久久尤物| 国产成人啪精品午夜网站| 免费精品人在线二线三线区别| 久久国内精品自在自线波多野结氏| 午夜福利午夜福利1000| 夜色资源站www国产在线视频|