順丁橡膠(SBS)和丁苯橡膠(SBR)生產(chǎn)后處理分3個(gè)基本步驟:振動(dòng)脫水、擠壓脫水和膨脹烘干。膠粒經(jīng)過前兩個(gè)步驟脫水后,再送入螺桿擠壓膨脹烘干機(jī)(簡稱膨脹烘干機(jī))繼續(xù)脫水烘干,此時(shí),水含量一般可降至1%以下,富通新能源生產(chǎn)銷售
滾筒烘干機(jī)、
氣流式烘干機(jī)等干燥烘干機(jī)械設(shè)備。
茂名乙烯工業(yè)公司1997年從美國氟蘭奇公司引進(jìn)兩套橡膠裝置后處理主要設(shè)備的膨脹烘干機(jī),于同年2月28日至1998年2月5日進(jìn)行投料試車,在此過程中該機(jī)不斷發(fā)生故障,先后出現(xiàn)進(jìn)料困難(不吃料)、剪切螺釘截?cái)唷C(jī)筒法蘭螺栓截?cái)唷p速機(jī)與短節(jié)連接處螺栓截?cái)嗟龋率乖O(shè)備不能正常運(yùn)行。為此,對(duì)膨脹烘干機(jī)存在的結(jié)構(gòu)問題進(jìn)行了分析研究,并對(duì)其進(jìn)行了必要的技術(shù)改造。
1、膨脹烘干機(jī)的工作原理
膨脹烘干機(jī)主要由主電機(jī)、液力偶合器、齒輪減速器、膨脹烘干機(jī)主體4部分組成。其主體部分結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
由擠壓脫水機(jī)輸出的膠料,通過膨脹烘干機(jī)進(jìn)料斗連續(xù)不斷地喂入進(jìn)料段;然后通過剪切螺釘剪切膠料,旋轉(zhuǎn)螺桿擠壓膠料并把其沿軸向輸送推進(jìn);與此同時(shí),采用1. 6MPa的過熱蒸氣加熱膠料至100℃~200℃,以軟化膠料而利于擠壓、烘干;逐步升溫增壓的膠料由擠出段輸出并被壓入模板,膠條自模頭擠出后被機(jī)頭旋轉(zhuǎn)切刀切割成粒狀。由于膠料在機(jī)內(nèi)受到剪切、擠壓和摩擦作用,到擠出段膠料壓力已升至3-12MPa,當(dāng)處于壓縮狀態(tài)的膠料從模板噴咀以高速噴出時(shí),因模板外側(cè)的空間突然增大,膠料的壓力由約120MPa驟降至O,使膠條突然膨脹放松,膠條內(nèi)所含水分迅速閃蒸氣化。也就是說,擠出膨脹的產(chǎn)生是在壓力突降的情況下,由模板出口處速度的重新調(diào)整和膠料在流動(dòng)過程中因粘彈性而形成的應(yīng)力松馳共同作用的結(jié)果,并由此達(dá)到使膠料進(jìn)一步膨脹烘干的目的。
2、膨脹烘干機(jī)的主要結(jié)構(gòu)
主螺桿由4段螺套依次套在螺桿軸上并通過鍵聯(lián)接而組成.進(jìn)料段螺紋為5圈等螺距連續(xù)螺紋;為便于安裝剪切螺釘,兩壓縮段和擠出段均設(shè)計(jì)成單圈開放式的斷續(xù)螺紋,各段螺距均不相同。螺距由低壓側(cè)向高壓側(cè)逐漸縮小,利用螺距縮小來造壓和增加摩擦生熱,以擠出膠料中的水分,提高烘干能力。螺桿頭為錐形結(jié)構(gòu),利于螺桿軸的調(diào)心定位。
3段夾套式機(jī)筒彼此用螺栓聯(lián)接,各段機(jī)筒分別各有供蒸氣加熱或水冷卻的進(jìn)出口;沿機(jī)筒每隔一段距離的圓圈上均布有4個(gè)由外向內(nèi)壁延伸凸出的剪切螺釘,共為20圈,剪切螺釘與螺套的螺槽相對(duì)應(yīng),其作用是斷裂剪切螺桿上的膠料,阻止膠料隨螺桿同軸旋轉(zhuǎn)并促使其沿軸向擠壓推進(jìn)。
每兩節(jié)機(jī)筒或與短節(jié)的聯(lián)接處共4處襯有長度為203mm的襯套,對(duì)機(jī)筒的安裝起定心作用及利于機(jī)體的密封;在擠出段的末端裝有一模板,用螺栓固定在短節(jié)上,模板邊緣外安裝有機(jī)頭旋轉(zhuǎn)叨刀。
3、結(jié)構(gòu)技術(shù)改造
根據(jù)膨脹烘干機(jī)投料試車過程中出現(xiàn)的問題和存在的隱患,為保證機(jī)組能正常運(yùn)作以及提高烘干能力,對(duì)進(jìn)料斗、螺套、襯套、支撐架的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了必要的技術(shù)改造。
1)進(jìn)料斗 原進(jìn)料斗的內(nèi)壁不夠光滑,摩擦力大;下部內(nèi)壁無縱向溝槽,不利于喂料;底部排水能力差,影響膠料產(chǎn)品的揮發(fā)份;且進(jìn)料斗無地腳螺栓固定,不能承受軸向力,增加了減速箱體的負(fù)荷。為解決這些問題,從多方面采取了改進(jìn)措施。首先,將進(jìn)料斗內(nèi)壁打磨光滑以減少摩擦力;下部內(nèi)壁加工了若干條溝槽以助喂料;然后將進(jìn)料斗筒節(jié)下半部掏空并加裝一篩板,篩板由固定在骨架上的籠條所組成,籠條之問被彈簧片隔開形成縱縫,其作用一方面可使膠料的水分先行篩漏去,另一方面利于烘干機(jī)吃料;另外,加大、加厚進(jìn)料斗支架板,提高其強(qiáng)度、剛度,并用地腳螺栓固定,以助承受軸向力。
2)螺套 進(jìn)料段螺套無抓料齒,吃料困難;且螺距排列變化不合理,輸送膠料的速度慢;各螺套的表面粗糙度差,螺套之間根徑過渡不圓滑,輸送效率低。為此,重新設(shè)計(jì)制造更換了進(jìn)料段螺套。螺套的螺紋改為不完全連續(xù),在一斷續(xù)處增裝一剪切螺釘,以提高吃料能力;螺距加大到165mm,以加快膠料運(yùn)送速度。然后返修其他螺套面,改善粗糙度,使螺套之間的根徑圓滑過渡。
3)襯套 原襯套內(nèi)壁為光滑面,不利吃料。因此重新設(shè)計(jì)制造更換了4襯套,材料選用1Cr18Ni9Ti,沿襯套內(nèi)壁圓周均開36條3×Imm的縱向溝槽,籍以改善吃料性能,提高輸送能力;襯套內(nèi)壁表面進(jìn)行滲氮處理,滲氮層膜厚0.2 -0.6mm,HRC48 - 56,以提高耐磨性。
4)支撐架 由于原支撐架剛度不夠,導(dǎo)致機(jī)筒軸向竄動(dòng)、振動(dòng),致使剪切螺釘、機(jī)筒法蘭螺栓、減速機(jī)與短節(jié)連接處螺栓被截?cái)。因此,將支撐架加寬、加厚以提高剛度,?qiáng)度和穩(wěn)定性。
4、改造后運(yùn)行狀況
在膨脹于燥機(jī)的進(jìn)料段安裝篩板;加大進(jìn)料段螺套螺距;在進(jìn)料段中處增加一剪切螺釘;改進(jìn)進(jìn)料斗;各襯套加開數(shù)條縱向溝槽,這些結(jié)構(gòu)的技術(shù)改造,使得膨脹烘干機(jī)工作起來進(jìn)料順暢,解決了原先不吃料問題,加快了輸送膠料的速度,提高了烘干能力。支撐架改造后,整個(gè)機(jī)體的剛度得到提高,機(jī)筒不再軸向竄動(dòng),基本無剪切螺釘、機(jī)筒法蘭螺栓、減速機(jī)與短節(jié)聯(lián)接處螺栓被截?cái)嗟默F(xiàn)象發(fā)生。
螺桿擠壓膨脹烘干機(jī)自1998年5月技術(shù)改造完畢運(yùn)行至今已3年,工作狀態(tài)一直良好,生產(chǎn)正常。實(shí)踐證明:(1)對(duì)膨脹烘干機(jī)的技術(shù)改造完全正確可行,改造是成功的,為整個(gè)裝置的安全生產(chǎn)提供了保證;(2)有些進(jìn)口設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作性能未必十分完善,需要根據(jù)具體情況科學(xué)地改進(jìn),改進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)則可為同類設(shè)備的國產(chǎn)化設(shè)計(jì)提供成功的、可借鑒的先進(jìn)技術(shù)。
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