機(jī)立窯生產(chǎn)企業(yè),物料烘干是一個(gè)重要環(huán)節(jié),它直接影響磨機(jī)臺(tái)效和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,我廠回轉(zhuǎn)式
烘干機(jī)是對(duì)礦渣進(jìn)行烘干,礦渣入廠水分一般在25%左右,經(jīng)過一段時(shí)間存放后仍達(dá)15%以上,在使用中存在產(chǎn)量低、煤耗高、熱效率高、電耗高,出機(jī)水分波動(dòng)大,成為制約生產(chǎn)的瓶頸,富通新能源生產(chǎn)銷售
滾筒烘干機(jī)、
氣流式烘干機(jī)等干燥烘干機(jī)械設(shè)備。
1、分析原因
(1)礦渣放料為溜子式,卡料時(shí)靠人工晃動(dòng)料流忽大忽小,量小時(shí)易空燒,量大時(shí)易跑水分,致使烘干物料出機(jī)水分波動(dòng)大。
(2)熱風(fēng)爐為人工手燒爐煤粒度大,燃燒不完全,易結(jié)焦,加之烘干機(jī)爐頭不嚴(yán),外串火現(xiàn)象引起筒體變形,影響到產(chǎn)量和質(zhì)量的正常發(fā)揮。
(3)烘干筒體內(nèi)配置L形揚(yáng)料板,其結(jié)構(gòu)短小,形式單一,使機(jī)內(nèi)物料存有風(fēng)洞,形不成料幕,熱損失大,烘干效果差。
2、針對(duì)存在的問題進(jìn)行技術(shù)改造
2.1穩(wěn)定爐溫度,提高烘干熱效率
將原固定爐排手燒式熱風(fēng)爐改造為噴煤燃燒式熱風(fēng)爐,并加長(zhǎng)加高爐體,使熱風(fēng)爐的容積由原來的47.8 m3,擴(kuò)改為57.2m3,確保其熱風(fēng)溫度在800℃~1 000℃范圍內(nèi)穩(wěn)定供給。
2.2 完善噴煤燃燒系統(tǒng),增加煤破碎
將原煤破碎至≤1mm后,人儲(chǔ)煤倉(cāng),供烘干熱風(fēng)爐使用,儲(chǔ)煤倉(cāng)下設(shè)圓盤給料機(jī),根據(jù)烘干物料的水分來調(diào)節(jié)給煤量,定量向燃燒室噴煤。
2.3 穩(wěn)定喂料,增設(shè)圓盤給料機(jī)
安裝在濕渣倉(cāng)下面,使之連續(xù)均勻喂料,取消溜管下料。
2.4 加強(qiáng)通風(fēng)和密封
在烘干機(jī)尾部出料溜子上增設(shè)翻板閥,以減少冷風(fēng)短路、漏風(fēng)及熱損失現(xiàn)象,將烘干機(jī)頭部的接觸式密封改為迷宮式密封,消除外串火現(xiàn)象對(duì)筒體的損壞,發(fā)揮熱效率。
2.5合理布置揚(yáng)料板
根據(jù)順流式烘干機(jī)工藝,經(jīng)分析重新設(shè)計(jì)和布置揚(yáng)料裝置,采用組合式揚(yáng)料板,除使用原來的一種外,另外改造兩種如圖1所示:
揚(yáng)料板設(shè)計(jì)成與法線成- 30°角,當(dāng)物料被帶起與水平位置成—φ1角度時(shí),開始揚(yáng)料,經(jīng)過φ1角后結(jié)束,填原來右邊空洞。揚(yáng)料板設(shè)計(jì)成與法線成+30°角,當(dāng)物料被帶起與水平位置成φ1后結(jié)束,填補(bǔ)原來左邊的空洞,經(jīng)過這樣改造后,被烘干的物料能充分與熱風(fēng)進(jìn)行熱交換,消除了原來的空洞,揚(yáng)料板組與組之間排成“品”字型,如圖2所示:
3、技改效果
通過以上改造,φ12.2 mx12 m礦渣烘干機(jī)收到了顯著的經(jīng)濟(jì)效益,改造后10個(gè)月生產(chǎn)的平均統(tǒng)計(jì)值與改造前的對(duì)比見下表1所示:
由表1可見技改后的產(chǎn)量提高60%,水分降低10%以上,煙氣排放濃度達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
4、效益分析
我廠烘干機(jī)改造后,產(chǎn)量提高60%,烘干每噸礦渣節(jié)約煤20. 19 kg,每年需烘干礦渣54 000 t,節(jié)約煤1 090 t,價(jià)值21.8萬元,同時(shí)大幅度降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了工作環(huán)境。
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