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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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煤泥烘干提高資源利用

發(fā)布時間:2014-05-03 08:59    來源:未知

    西山煤電股份公司太原選煤廠是一座1958年投產(chǎn)的中央型選煤廠,經(jīng)過幾次大規(guī)模改造,形成了跳汰、重介、浮選聯(lián)合流程,設(shè)計生產(chǎn)能力已達(dá)600萬t/年。其中,尾礦煤泥量為48. 83t/h,采用高頻篩和板框壓濾機脫水,脫水后產(chǎn)品水分為24%~28%。高水分的尾煤發(fā)熱量低又不便運輸,難以銷售且售價低;貯存中遇到風(fēng)雨天,導(dǎo)致煤塵飛揚或隨雨水流失又污染環(huán)境。但傳統(tǒng)的機械脫水方法已很難將選煤廠出產(chǎn)的細(xì)粒級產(chǎn)品水份降到理想水平。近年來,通過火力烘干的方式對煤炭產(chǎn)品進(jìn)行深度脫水處理的技術(shù)已日漸成熟,其可將壓濾機回收的高水分煤泥濾餅處理成一定粒度、水分13%以下的產(chǎn)品,有效提高其發(fā)熱量指標(biāo)及儲、裝、運性能,使之各項指標(biāo)滿足商品動力煤的要求。這不僅可以完善選煤廠洗選工藝,而且具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會效益,該廠也應(yīng)實施煤泥火力烘干工藝,富通新能源生產(chǎn)銷售木屑鋸末滾筒烘干機氣流式烘干機等機械設(shè)備。
1、項目實施
    1)實施方案。太原選煤廠的尾礦煤泥目前是經(jīng)高頻篩和板框壓濾機脫水后,通過皮帶運輸機轉(zhuǎn)載至廠區(qū)西側(cè)的裝運站用汽車運走。根據(jù)該廠實際情況,經(jīng)過方案比較,計劃在煤泥裝運站南側(cè)建造一條皮帶運輸走廊,將尾礦煤泥運輸至空置的矸煤棚貯存,并在矸煤棚南側(cè)建造煤泥烘干車間,烘干車間的入料皮帶機尾設(shè)在矸煤棚內(nèi),生產(chǎn)時將棚內(nèi)濕煤泥用抓斗添加至煤泥人料皮帶進(jìn)入烘干車間,經(jīng)過烘干的煤泥就地銷售或運到貯煤場存放。
  2)工藝系統(tǒng)及構(gòu)成。
  本次改造采用了MGT系列高效滾筒式煤泥烘干工藝及裝備,該項技術(shù)目前處于國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平,已在多家煤礦業(yè)公司得到推廣應(yīng)用,取得了良好的使用效果。該廠采用的MGT系列高效滾筒式煤泥烘干系統(tǒng)主要由以下6部分組成。
    a)原料裝載系統(tǒng):選用l部膠帶運輸機和1部人料密封刮板輸送機實現(xiàn)均勻連續(xù)給料。b)燃燒供熱系統(tǒng):選用熱風(fēng)爐、燃料上煤機、鏈板除渣機、鼓風(fēng)機等設(shè)備,確保向烘干系統(tǒng)提供穩(wěn)定的高溫?zé)峤橘|(zhì)。c)烘干脫水系統(tǒng):選用密封給料箱、螺旋推進(jìn)器、滾筒烘干機、排料箱等設(shè)備,完成高水分物料與高溫?zé)峤橘|(zhì)的質(zhì)熱交換。d)環(huán)保除塵系統(tǒng):選用旋風(fēng)除塵器、濕式除塵器等設(shè)備回收烘干產(chǎn)品中的粗細(xì)顆粒,同時實現(xiàn)尾氣達(dá)標(biāo)排放。e)配電測控系統(tǒng):選用成套配電裝置、測控操作臺、工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)、就地箱、電動執(zhí)行器等電氣設(shè)備實現(xiàn)烘干系統(tǒng)集中或就地自動控制。f)產(chǎn)品運輸系統(tǒng):選用1部波狀擋邊膠帶運輸機將干后產(chǎn)品運輸提升至裝載站,再用汽車將其運走。
  3)工作過程。烘干系統(tǒng)的主要設(shè)備是l臺MCT2418(直徑2.4 m,長度18 m)滾筒烘干機。其結(jié)構(gòu)特點是沿軸向分6個區(qū)間,第一區(qū)間為大傾角導(dǎo)料板;第二區(qū)間為傾斜揚料板;第三區(qū)間為活動蓖條式翼板;第四區(qū)間為帶清掃裝置的圓弧型揚料板;第五區(qū)間為帶有自動清掃裝置的圓弧形蓖條式揚料板;第六區(qū)間為無揚料板區(qū),以控制粉塵飛揚。
  原料煤泥由901膠帶運輸機和902密封刮板輸送機連續(xù)均勻給入905滾筒烘干機的前端,被903螺旋推進(jìn)器推人機內(nèi)后,由大傾角導(dǎo)料板(1區(qū)間)將其迅速導(dǎo)向傾斜揚料板(2區(qū)間),并隨滾筒的轉(zhuǎn)動和筒體的傾斜度,由筒底提至筒頂而落下,形成“料幕”,燃燒爐產(chǎn)生的高溫?zé)煔鈴闹写┻^使?jié)衩耗囝A(yù)熱并蒸發(fā)部分水分,當(dāng)物料又被提起、灑落重復(fù)幾次后,移動到活動蓖條式翼板(3區(qū)間)段,預(yù)熱過的活動蓖條式翼板夾帶物料提起灑落重復(fù)多次,與物料形成傳導(dǎo)和對流質(zhì)熱交換,當(dāng)物料移動到第四區(qū)間,即帶有清掃裝置的圓弧形揚料板時,物料在滾筒內(nèi)的最低處時,就將清掃鏈條壓在最下面,同時將鏈條在上部空間接受的熱量傳遞給物料,隨滾筒的轉(zhuǎn)動,物料又被提起、灑落,再次與煙氣進(jìn)行較為充分的質(zhì)熱交換。同時,圓弧內(nèi)側(cè)的清掃鏈條自動滑下,把揚料板內(nèi)壁粘附的物料清掃下來,當(dāng)清掃鏈條隨滾筒轉(zhuǎn)過垂線以后,又在圓弧形揚料板背面拖動將粘附在揚料板外壁的物料清掃下來。隨滾筒的不斷回轉(zhuǎn),清掃裝置配合圓弧形揚料板重復(fù)上述過程,即提升物料、灑落物料、清掃揚料板內(nèi)壁、清掃揚料板外壁、清掃鏈條又被埋在物料中再重復(fù)提升,不斷進(jìn)行質(zhì)熱交換。物料中的水分也就不斷被蒸發(fā),當(dāng)物料移動到第五區(qū)間時,一部分物料已經(jīng)烘干便從揚料板蓖條的間隙漏下,不再參與提升,另一種濕的物料仍然留在揚料板圓弧內(nèi),被提升、灑落、破碎、烘干。為減少揚塵,第六區(qū)間不設(shè)揚料板,使物料滑落至排料箱,完成整個烘干過程。
    物料到達(dá)第六區(qū)間時,物料與煙氣基本完成質(zhì)熱交換,物料成為干后產(chǎn)品,經(jīng)906排料箱落入922擋邊膠帶輸送機被輸送至裝車站運走;煙氣成為廢氣,進(jìn)入除塵系統(tǒng)凈化后排人大氣。
    4)環(huán)境保護(hù)。烘干作業(yè)屬高溫、高濕、高粉塵作業(yè),需要有相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)與勞動安全技術(shù)措施。烘干系統(tǒng)主要污染物為烘干系統(tǒng)的廢氣和污水。
    滾筒烘干機產(chǎn)生的廢氣通過管道進(jìn)入除塵系統(tǒng),除塵系統(tǒng)采用3道除塵,第一道和第二道除塵分別采用重力沉降室和旋風(fēng)除塵器,主要回收廢氣中的粗顆粒產(chǎn)品,其中重力沉降室同時兼有排料箱的作用,回收的粗顆粒產(chǎn)品通過排料箱落在出料膠帶輸送機上隨產(chǎn)品一起運出。第三道除塵是采用濕法除塵進(jìn)行廢氣凈化。濕法除塵一直作為烘干系統(tǒng)廢氣排放的常用把關(guān)設(shè)備,在本次建設(shè)中選用了1臺PCB23型玻璃鋼濕式過濾除塵器。該除塵器全部采用耐高溫耐腐蝕的玻璃鋼制造,解決了除塵器的腐蝕和磨損問題,大大延長了除塵器的使用壽命,特別適用于含硫量大、腐蝕性強的廢氣除塵作業(yè)。該除塵器是在同一塔體內(nèi)將沖擊水浴除塵和水膜過濾除塵串聯(lián)在一起,含塵氣流以一定的速度沖入水中,并以一定的氣流速度返上,在水中形成鼓泡,通過慣性及潤濕等作用,氣流中的大塵粒被捕集下來,然后氣流再以較低速度向上通過水霧層,微小塵粒通過水霧吸附下來。含塵氣流通過沖擊水浴、水膜過濾等作用后,達(dá)到高效凈化的目的。經(jīng)過凈化后的氣體排入犬氣。
    經(jīng)過凈化后的氣體,含塵濃度低于100 mg/m3,林格曼黑度達(dá)到I級以下,滿足C.B16297 - lg96《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的二級標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)規(guī)定的指標(biāo)要求烘干系統(tǒng)污水主要來自濕式除塵器,除塵器排出的污水絕大部分實現(xiàn)循環(huán)復(fù)用,濃度較大的污水就近泵人選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)進(jìn)行二次處理,系統(tǒng)不向外排放廢水。
    烘干系統(tǒng)用水取自選煤廠循環(huán)水系統(tǒng),掃地水及地溝內(nèi)積水泵入選煤廠煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行處理。
2、烘干效果
    1)主要技術(shù)指標(biāo)。處理能力30 - 35t/h(濕基濾餅);
年處理能力:19.8萬t(濕基濾餅,按330 d/a、20 h/d計算);
    入料粒度:≤0.5 mm;
    年生產(chǎn)能力:17. 00萬t(干后產(chǎn)品);
    入料水分:25%一28%;
    出料水分:≤15%(可調(diào));
    產(chǎn)品粒度:10 mm左右;
    烘干機進(jìn)口煙氣溫度:750 ±50℃;
    燃料煤熱值:≥19.678 MJ/kg(粒度≤25 mm);
    燃料煤耗量:1. 00t/h;
    蒸發(fā)水量:4. 24 t/h;
    排放尾氣濃度:≤100mg/Nm3;
    排放尾氣黑度:林格曼黑度1級。
    2)指標(biāo)對比。原濕煤泥:水分25%~28%,發(fā)熱量14. 653 MJ/kg;
    烘干煤泥:水分≤15qo,發(fā)熱量17. 165 MJ/kg。
    a)烘干后煤泥水分可降低10%多,發(fā)熱量平均提高2.219 MJ/kg。可以大幅下調(diào)選煤廠外銷煤的總水分,提高其發(fā)熱量指標(biāo),滿足用戶對產(chǎn)品水分和發(fā)熱量的要求。b)煤泥干后產(chǎn)品品質(zhì)提高,可與選煤廠其它產(chǎn)品摻配變?yōu)樯唐穭恿γ和怃N,拓寬銷售渠道并使煤泥大幅增值,經(jīng)濟(jì)效益十分可觀,從而為企業(yè)創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長點。c)完善選煤廠洗選工藝,實現(xiàn)由洗水閉路循環(huán)到煤泥全部回收利用的二次飛躍,解決因季節(jié)變化導(dǎo)致煤泥銷售不暢而影響生產(chǎn)的被動局面。d)解決煤泥產(chǎn)品露天堆放而造成廠礦區(qū)環(huán)境“遇水流失、遇風(fēng)飛揚”的二次污染問題。
  3)經(jīng)濟(jì)效益(各項成本價格均為2008年價格)。
  a)原材料依目前市場價格計算,煤泥濾餅為120元/t。b)噸煤泥加工費14. 37元/t。c)烘干后煤泥售價220元/t,則:年烘干總成本為(120+ 14. 37)×19. 80 =2 660. 526萬元
    年銷售收入為:220×17 =3 740萬元
    年毛利潤為:3 740 -2 660. 526 =1 079.474萬元
3、存在問題
    烘干車間投入使用后,很快就運行正常。但還有幾點需要改進(jìn):
    a)本次除塵系統(tǒng)管道多采用鋼管,由于廢氣中硫化氣體的腐蝕,管道很快被腐蝕報廢,特別是彎管處,15天左右就穿孔。建議使用耐磨耐腐蝕的專用管道。b)由于投資原因,本次除塵系統(tǒng)的把關(guān)設(shè)備選用的是濕法除塵器,除塵效率可達(dá)95%,粉塵排放濃度:≤100mg/Nm’。雖然廢氣經(jīng)該設(shè)備處理后符合國家氣體排放標(biāo)準(zhǔn),但從環(huán)境保護(hù)角度出發(fā),應(yīng)選用處理效果更優(yōu)的設(shè)備。例如該廠輸煤系統(tǒng)使用的袋式除塵器,除塵效率可達(dá)99.9%,粉塵排放濃度:350 mg/Nm。
4、結(jié)束語
    煤泥烘干系統(tǒng)是選煤工藝的延續(xù)和完善,烘干處理使?jié)衩耗嗨纸档汀l(fā)熱量提高,從根本上改善了煤泥的各項性能指標(biāo),使其成為商品動為煤,拓寬了煤泥的使用范圍和銷售渠道,提高了售價;同時改善了儲、裝、運的性能,極大地改善了廠區(qū)、礦區(qū)的環(huán)境。


相關(guān)烘干機產(chǎn)品:
1、滾筒烘干機
2、氣流式烘干機

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