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生物質鍋爐新聞動態

 

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260t/h循環流化床鍋爐清洗實踐

發布時間:2014-02-26 11:28    來源:未知

1、CFB鍋爐的概況
    循環流化床( CFB)鍋爐是20世紀80年代發展起來的高效率、低污染和綜合利用良好的燃煤技術,由于它在煤種適用性和變負荷能力以及污染物排放上具有優勢,使其得到迅速發展。本次清洗的CFB260t/h鍋爐是新建鍋爐,技術規格見表1,根據鍋爐運行的技術要求,開車前必須采用化學清洗,達到改善鍋爐水汽品質,保證鍋爐安全運行。
2、化學清洗
2.1待化學清洗設備
2.1.1  鍋筒(汽包)
鍋筒用A516 - 70材料制成,內徑為~1400mm,壁厚70mm,簡體全長11500mm,兩端采用橢圓形封頭。鍋筒筒身頂部裝焊有飽和蒸汽引出管座,汽包安全閥管座,壓力表管座;與水平45。夾角處裝焊有給水套管接頭,筒身前、后水平部位裝焊有汽水混合物引入管座,筒身底部裝焊有大直徑( 450mm)下降管管座,緊急放水管座等。封頭上裝有人孔、水位表管座等。鍋筒內部采用單段蒸發系統,內部裝有旋風分離器,波形板分離器、清洗孔板、頂部多孔板和頂部波形板等設備,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒秸稈顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質顆粒燃料。
2.1.2  省煤器
    省煤器材料由A210Al制成,它布置在尾部對流煙道內,呈逆流、水平、順列布置。省煤器的蛇形管有兩組,它由∮38.1mm×4.2mm的管子組成。省煤器的給水由入口集箱∮273.1mm×22mm引入,經省煤器受熱面逆流而上,進入兩根∮219.1mm×20mm省煤器中間集箱,然后引至省煤器上集箱,再通過兩根連接管引入鍋筒。
2.1.3水冷壁與下降管
    燃燒室各面墻全部采用膜式水冷壁,由鋼管和扁剛焊接而成,底部為水冷布風板。兩側水冷壁各有獨立的下集箱和上集箱,水經集中下降管進入側墻下集箱,然后經側水冷壁至上集箱,再由汽水引出管將汽水混合物引至鍋筒。前、后水冷壁共用一個上集箱,水經集中下降管分別進入前墻下集箱與布風管下集箱,由前墻下集箱經前水冷壁,進入上集箱,進入布風裝置下集箱的水經水冷布風板的進入后墻下集箱,然后經后水冷壁、頂棚管至上集箱,再有汽水引出管引至鍋筒。
    下水管采用集中下降管方式,由鍋筒下部引出兩根N559mm下降管,再由分散下降管向前墻、布風板裝置、兩側墻水冷壁下集箱供水。
2.2清洗的目的
    該爐為新建鍋爐,由于在制造過程中會形成軋制鐵磷和帶硅氧化鐵皮,且出廠時常常在閥門等設備內涂覆防蝕油劑,長期暴露空氣也會使金屬表面進一步腐蝕,形成腐蝕產物,所以這些雜物如不徹底清除,將帶來很大危害,主要有:
    1)直接妨礙水冷壁的傳熱或導致水垢的產生,使水冷壁的金屬過熱和損壞,縮短鍋爐的使用壽命。
    2)使爐管發生垢下腐蝕,導致爐管變薄、穿孔。
    3)在爐水中形成沉渣,引起爐管的堵塞或破壞正常的汽、水流動。
    4)引起水質指標長期不合格,從而延長新機啟動到正常運行的時間。
    根據DL/T 794-2001《火力發電廠鍋爐化學清洗導則》的規定,鍋爐水冷系統和省煤器在投產前必須進行化學清洗。
2.3清洗工藝的確定
    根據DUT 794 - 2001《火力發電廠鍋爐化學清洗導則》的規定,確定化學清洗工藝為:水沖洗、堿洗脫脂、堿洗后水沖洗、酸洗、酸洗后水沖洗、漂洗、中和鈍化。清洗范圍為省煤器、水冷壁、下降管、鍋筒等。
3、清洗流程
    化學清洗的清洗流程:清洗水箱一清洗泵一省
煤器一汽包一水冷壁系統一集中下水管一清洗水
箱。詳細的設備情況見圖1。
4  清洗前的準備
4.1  臨時管線的連接
    系統清洗前,臨時管線安裝完成,經檢查未發現泄露點,臨時管線連接合格。電纜與電機的連接合格。
4.2無關設備的隔離確認
    經長嶺分公司動力廠熱力車間確認與清洗無關的設備等都已隔離,具備清洗條件。
4.3安全措施檢查
    對照清洗方案中的有關安全條款,進行落實,特別是員工清洗前要再次接受安全教育,學習有關安全規定,在施工現場要防止清洗液濺到身上、燙傷、砸傷等現象發生,當有意外發生時,現場要有應急清水沖洗。經確認,現場安全措施都已落實。
4.4清洗藥劑的準備
    根據清洗要求,清洗藥劑都已運到現場,經檢驗均合格。分析儀器及試劑已準備就緒。
4.5其他
    現場配電設備及機泵等的防護工作均已落實。
5、化學清洗過程
    化學清洗過程共分6個步驟。
    1)水沖洗。2008年8月15日15:10開始水沖洗,水沖洗結束后,往過熱器打保護液,17:00結束。
    2)堿洗。16日10:30開始堿洗,開泵上水,同時開蒸汽加溫。水滿后加磷酸三鈉,磷酸氫二鈉進行循環堿洗,堿洗過程中磷酸三鈉質量分數控制在0. 4%,磷酸氫二鈉質量分數控制在0.2%,溫度控制在(85±2)℃。
    3)堿洗后水沖洗。堿洗結束后迅速開泵進行水沖洗,沖洗到pH為7即可。
    4)酸洗。17日10:00開始酸洗,開泵上水,同時開蒸汽加溫。加緩蝕劑進行預緩蝕。人口溫度40℃時開始加鹽酸,酸洗過程中HC1質量分數控制在(4.0+1.0)%,p(Fe3+)在200mg/L以下,p( Fe2+)在3 000mg/L以下,溫度控制在(50±2)℃。21:00酸洗結束后,酸洗廢液排放至中和池處理。
    5)酸洗后水沖洗。酸洗結束后迅速開泵進行水沖洗,水沖洗結束后,檢測總鐵離子質量濃度為35mg/L,同時開蒸汽加溫。
    6)漂洗。加檸檬酸、緩蝕劑進行漂洗,溫度控制在(85±2)℃,pH控制在3.5,總鐵離子質量濃度控制在1 000mg/L以內。
    7)鈍化。漂洗結束后,用除鹽水置換。置換結束后,加氨水調pH,加0.50/0 H202開始鈍化,鈍化溫度控制在(58±1)℃,pH控制在9.8+0.2,鈍化時間控制在10 h左右。鈍化結束后,排放鈍化液,整個清洗結束。
6、驗評標準
    清洗結束后,對腐蝕指示片進行檢查:腐蝕指示片處理干凈后,進行稱重,通過清洗前后腐蝕指示片的重量差別,計算出腐蝕率;同時檢查鈍化膜質量:按《火力發電廠鍋爐化學清洗導則》中的“附錄B”中“酸性硫酸銅點滴試驗”進行,本次清洗腐蝕率為5.16g/(m2.h),小于8g/(m2.h)的標準;腐蝕總量為53.46g/m2,小于80g/m2的標準,具體見表2。
7、清洗結論
    1)本次清洗,清洗過程符合鍋爐清洗的要求,清洗過程受控。
    2)清洗后檢查汽包,汽包內的酸洗分界線明顯,內表面清洗干凈,無殘留物,無鍍銅,除垢率96. 8%。
    3)汽包內壁形成完整致密的銀灰色鈍化膜,無點蝕及二次銹(酸性硫酸銅點滴試驗未進行),鈍化膜形成優良,
    4)經過對試片清洗前后的重量進行測定,計算出腐蝕總量小于53. 46g/m,酸性硫酸銅點滴試驗達到10S。
    5)綜上所述,清洗質量達到優良。
8、經驗總結
8.1水、汽源的確定
    保證充足的水源是清洗過程的首要大事,因為所有清洗藥劑都是以水為載體進行工作,尤其是酸洗后水沖洗非常重要,如果不能在有效時間內完成水沖洗,就會直接影響到清洗質量。故跟生產單位協商,同意使用裝置除鹽水,而且派專人管理供水,供水管經DN200mm,供水壓力1.0MPa,保證了除鹽水在1h內能充滿鍋爐。
    汽源要確保清洗液能快速升溫,因為升溫的快慢,直接影響到酸洗及鈍化的成敗。清洗水箱采用混合式加熱方式,加熱管網狀布置于箱底,為了保證在2h內將溫度能升到60℃左右,采用了供汽管徑為DN100mm,壓力為3.0MPa的蒸汽,實踐表明,完全符合要求。
8.2閥門及監視管的安裝
    閥門是清洗流速和清洗溫度的控制開關,為了保證閥門不泄露,所有閥門均采用截止閥,且壓力等級大于1.6MPa,并在安裝前都進行嚴格檢查,使之符合使用要求。
    監視管是清洗的眼睛,它直接影響酸洗效果的判斷,所以它的安裝位置也很熏要。根據以前的清洗經驗,清洗流速對除垢率、腐蝕率有較大的影響,故本次鍋爐清洗流速控制在0.25~0.35m/s之間,結合現場的實際情況,確定把監視管安置在泵出口的引出回路上,通過觀察轉子流量計,來調節監視管段的流速。
8.3鈍化、漂洗方法的選擇
    鈍化目的就是在系統使用前不返銹,鈍化膜在不沾水情況可保持20天以上。雖然鈍化工藝方法多種多樣,但酸洗后常用的鈍化方法只有磷酸三鈉、聯胺、H202等方法。因為本次清洗容積較大,有110m3,用磷酸三鈉要求溫度高,鈍化時間長,而聯胺是有毒害的化學藥品,大量的排放會造成環境污染,因此最后采用已多次使用、比較成熟的H202法。這種鈍化方法工藝簡單,鈍化效果較好,特別是毒性較小,缺點是它不穩定、易分解,加之對鐵離子較為敏感,所以在鈍化前有一步工藝是對設備進行漂洗,以降低設備表面的活化程度,提高設備表面具的清潔度,為此選用檸檬酸進行漂洗。實踐證明鈍化是成功的。
8.4 Fe3+質量濃度的控制
    Fe3+的影響是個值得注意的因素,在酸洗過程中,金屬基體表面的氧化皮或銹蝕物的溶解容易生成Fe3+,Fe3+會降低緩蝕劑的緩蝕效率,加速金屬基體的腐蝕增大腐蝕速度。當p( Fe3+)達到500mg/L時,產生點蝕的可能性就很大。所以清洗時要把p(Fe3+)控制在200mg/L范圍內,并加入掩蔽劑來消除其不良影響,這次清洗時加入了0. 5%的聯胺作為掩蔽劑,保證了Fe3+濃度在控制的范圍內。
8.5清洗前汽包內部件的處理
    汽包清洗時除了要控制好液位,還要保護好相關的部件,這次清洗前對相關部件進行了處理,如:將儀表管線斷開,事故放水管加高,下降管加∮40mm節流孔板,循環線蓋好防止進渣,汽包放空作臨時排氫管,等等,從而保證在清洗過程不損壞汽包內的其他部件。
8.6清洗液液位計的改進
    清洗過程中的液位控制非常關鍵,液位過高,清洗液會流入過熱器中,使不在清洗范圍內的設備受到腐蝕,液位過低,清洗液不能很好的形成循環,不能保證清洗效果。為了保證清洗液位在波動的情況下,及時掌握液位的波動情況,將汽包上的液位計拆下,裝上帶有顯示球的液位計,并在上面安裝攝像頭對準它,在清洗設備的控制處連接了一臺顯示器,直接觀察顯示器就能知道液位的波動情況,通過調節閥門的大小,就能很好地控制汽包液位的高低。


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