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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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300MW煤粉/高爐煤氣混燃鍋爐NOx優(yōu)化數(shù)值模擬

發(fā)布時間:2013-12-17 09:23    來源:未知

0、引言
    隨著鋼鐵工業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)中的副產(chǎn)煤氣(高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣及轉(zhuǎn)爐煤氣等)大量增加,這些煤氣約占鋼鐵企業(yè)總能耗量的30%~40%。其中焦?fàn)t和轉(zhuǎn)爐煤氣熱值較高可在生產(chǎn)或生活中利用,因此高爐煤氣的回收和利用是鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗的重要環(huán)節(jié)。其中高爐煤氣在鋼鐵企業(yè)中產(chǎn)量巨大,每煉1t生鐵約可以得到高爐煤氣3500m3。高爐煤氣中可燃成分主要是CO,但是所占比例很小只有20%左右,不可燃成分體積分?jǐn)?shù)高達(dá)80%左右。所以高爐煤氣熱值非常低,利用率很低而且燃燒不穩(wěn)定。因此,如何有效地利用高爐煤氣是目前面臨的節(jié)能問題。
    高爐煤氣和煤粉在爐內(nèi)摻燒是一種有效利用途徑。然而由于高爐煤氣的低熱值,混燃鍋爐的燃燒存在燃燒穩(wěn)定性差、煤粉燃盡困難等問題。目前,國內(nèi)外學(xué)者針對煤粉爐內(nèi)燃燒進(jìn)行了模擬。對煤粉/高爐煤氣混燃鍋爐模擬的研究較少,尤其針對煤粉/高爐煤氣混燃爐膛內(nèi)NO,的分布特性更為罕見。本文利用Fluent軟件對煤粉/高爐煤氣混燃鍋爐進(jìn)行模擬,以便對爐膛內(nèi)NO,分布進(jìn)行分析探討,進(jìn)而期望對今后研究煤粉/高爐煤氣混燃鍋爐NOx優(yōu)化排放提供參考。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、研究對象
    選取某鋼廠300 MW機(jī)組煤粉/高爐煤氣混燃鍋爐為模擬對象。該鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用四角切圓燃燒方式,設(shè)計燃料為煙煤,設(shè)計燃燼風(fēng)配比為10%,摻燒高爐煤氣比例為20%。燃用煤的實驗分析見表1,高爐煤氣成分分析見表2。
    鍋爐為單爐膛,燃燒器為四角布置的擺動式燃燒器,切向燃燒,上下擺動的最大角度為±300。燃燒器出口射流中心線和水冷壁中心線的夾角分別為380和440,在爐膛中心形成逆時針旋向的兩個直徑不同的假想切圓。為了削弱爐膛出口煙氣的旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度,減小四角燃燒引起爐膛出口煙溫偏差,燃燼風(fēng)室被設(shè)計成反切,使其噴嘴出口中心線同主噴嘴中心線成120的夾角。鍋爐的寬、深為14048mm×12468mm,高為58 900mm。鍋爐共布置7層燃燒器噴口,其中上5層為煤粉噴口,下2層為高爐煤氣噴口。鍋爐爐膛構(gòu)架和燃燒器布置見圖l。
2、計算方法
    模擬軟件采用Fluent,爐膛網(wǎng)格采用分段劃分,從冷灰斗至爐膛出口劃分為7部分。爐膛截面網(wǎng)格采用Paving方法生成非結(jié)構(gòu)四邊形網(wǎng)格,燃燒器體網(wǎng)格用Cooper方法沿著爐膛高度方向鋪展生成六面體網(wǎng)格。Paving方法生成的輻射狀網(wǎng)格線與四角射流的氣流軌跡基本平行,減小了網(wǎng)格線與流線的夾角,降低數(shù)值偽擴(kuò)散。由于燃燒器區(qū)域的溫度梯度較高,因此為保證數(shù)值計算的精確性,對該區(qū)域劃分的網(wǎng)格較密。整個爐膛網(wǎng)格總數(shù)約為120萬。
    數(shù)值計算中湍流流動采用雙方程模型,輻射傳熱采用P-I模型,離散相顆粒軌跡采用隨機(jī)跟蹤模型,焦炭燃燒采用動力一擴(kuò)散限制模型,揮發(fā)份熱解采用兩步競相反應(yīng)模型,氣相湍流燃燒采用混合分?jǐn)?shù)/概率密度函數(shù)方法。
    熱力型NO,根據(jù)廣義的Zeldovich機(jī)理計算,燃料型NO,根據(jù)DeSoete機(jī)理分為揮發(fā)份NO,和焦炭NO,兩部分來計算,其中揮發(fā)分N占總?cè)剂螻的比例為45%~60%。在計算中揮發(fā)份N轉(zhuǎn)化為中間產(chǎn)物HCN,焦炭N直接轉(zhuǎn)化為NOx。
3、模擬結(jié)果及分析
    為能整體描述爐膛內(nèi)部CO和NO,的分布情況,本文CO濃度及NO,濃度所選用的為某一爐膛高度的截面平均濃度。
3-1燃燼風(fēng)配比的影響
    燃燼風(fēng)是減小NOx排放的重要參數(shù)。選取高爐煤氣摻燒比例為20%,過量空氣系數(shù)為1.2,BMCR的運(yùn)行工況下,分別模擬了燃燼風(fēng)配比(占總風(fēng)量的比例)為0%、5%、10%及15%4種工況。CO及NOx隨爐膛高度的分布規(guī)律,模擬結(jié)果見圖2。
    如圖2 (a)所示,4種工況下的CO濃度的變化趨勢相近。例如,4種情況最高峰都出現(xiàn)在燃燒器區(qū)域,且隨著燃燼風(fēng)比例的增加CO濃度峰值有所升高。由于燃燒器區(qū)域溫度很高,不添加燃燼風(fēng)時,爐膛氧氣量能夠充足地保證燃料充分燃燒,因此造成CO濃度較小。而隨著燃燼風(fēng)的添加,減小了燃燒器區(qū)域的氧氣量,甚至造成燃燒器區(qū)域的缺氧狀態(tài),導(dǎo)致了燃燒緩慢,有助于CO生成,不利于已存在CO迅速氧化。此外,燃燒器上部,隨著爐膛高度升高,CO的截面濃度呈現(xiàn)出減小趨勢,最后到達(dá)爐膛出口時已經(jīng)很小了。
    從圖2 (b)可以看出,隨著燃燼風(fēng)比例的增加,NO,的排放量呈下降趨勢。由于是在BMCR工況保持總風(fēng)量不變的條件下進(jìn)行的,可能是因為一部分二次風(fēng)分出來改為燃燼風(fēng)加在燃燒器上面,減小爐膛下層氧氣量,形成富燃料的還原氣氛,降低了燃燒區(qū)域的溫度,減小了熱力型NOx的生成。此外,鍋爐上層氧氣含量也將有所增加,進(jìn)而降低了上層溫度,從而對NOx的形成也產(chǎn)生了一定的抑制作用。根據(jù)多次模擬經(jīng)驗得出,分出來的燃燼風(fēng)部分不宜太大。燃燼風(fēng)過大,可能會將上層的氮進(jìn)一步氧化成NOx,反而增大NOx的排放,因此對于不同的燃燒爐需要選擇一個合適的燃燼風(fēng)比例,本爐子在燃燼風(fēng)為15%的情況下運(yùn)行NO,的排放最優(yōu)。
3.2  高爐煤氣配比的影響
    煤價的上漲和鋼廠副產(chǎn)品高爐煤氣的難以二次利用使得多數(shù)電廠開始嘗試煤粉摻混高爐煤氣進(jìn)行混燃,在BMCR工況,過量空氣系數(shù)為1.2,燃燼風(fēng)比例為15%的條件下,分別模擬了高爐煤氣摻燒比為0%,10%,20%,30%4種工況。CO及NO,隨爐膛高度的分布規(guī)律,模擬結(jié)果見圖30
    從圖3 (a)可以看出,純?nèi)济汗r的CO濃度最大,約為6%。隨著高爐煤氣摻燒量的增加,CO濃度峰值逐漸下降。比如,摻燒30%高爐煤氣工況降至4%左右。由于高爐煤氣的成分含有20%的CO,這可能是燃燒初期摻燒30%高爐煤氣工況比其他工況的CO濃度高的主要原因。隨著高爐煤氣摻燒比增加,CO濃度的峰值逐漸降低且向右偏移。可能是因為高爐煤氣與空氣易充分混合且相比于煤粉更易燃燒和燃盡。因此,隨著高爐煤氣摻混量的增加,爐膛內(nèi)燃料更易完全燃燒;而煤粉與空氣混合的充分性較差,致使燃燒不充分,從而CO的峰值較高。此外,高爐煤氣熱值低燃燒緩慢著火推遲導(dǎo)致峰值向右偏移,摻燒比例越大延遲越多。燃料在爐膛出口處均能基本燃盡。
    如圖3 (b)所示,隨著高爐煤氣摻燒比的增加,爐膛內(nèi)整體NO;濃度分布明顯降低。例如,當(dāng)摻燒高爐煤氣量達(dá)到30%時,NO,排放量達(dá)到225×10,相對純煤粉的降低了一半。結(jié)合表2,高爐煤氣中的氮元素主要以Nz的形式存在,而Nz轉(zhuǎn)化為NO;的過程又相對困難,其可能是造成摻混高爐煤氣NO,濃度分布下降的主要原因。此外,由于高爐煤氣熱值較低,從而燃燒純煤時的爐膛溫度相比于摻混高爐煤氣后要高很多,致使熱力型NO,成倍增加。
3.3過量空氣系數(shù)的影響
    過量空氣系數(shù)是制約爐膛內(nèi)燃燼程度的主要因素。在高爐煤氣摻燒比例為20%、燃燼風(fēng)比例為15%、運(yùn)行工況為BMCR的情況下,分別對過量空氣系數(shù)l,1.1,1. 15及1.2共4種工況進(jìn)行了模擬,其結(jié)果見圖4。
    如圖4 (a)4條CO濃度分布曲線所示,隨著過量空氣系數(shù)的增加,爐膛整體的CO濃度分布呈下降趨勢。這是因為,過量空氣的增加使?fàn)t膛內(nèi)的氧量更為充足,從而有助于燃料的充分燃燒,最終表現(xiàn)為爐膛內(nèi)部整體CO濃度的下降。此外,過量空氣系數(shù)是l時爐膛出口CO濃度偏大,說明未能充分燃燒,而其余工況均較小。進(jìn)而也說明了選擇適當(dāng)過量空氣系數(shù)的必要性。從圖4 (b)可以看出,隨著過量空氣系數(shù)的增加,爐膛出口NO,濃度排放量逐漸增加。例如,NO,濃度整體分布在過量空氣系數(shù)為1.2時最大,過量空氣系數(shù)為1時最小。由于過量空氣系數(shù)的增加有利于燃料燃燒更充分,進(jìn)而推測,在選取的過量空氣范圍內(nèi),過量空氣系數(shù)越大,燃料燃燒越充分,使得爐膛內(nèi)部的溫度更高,從而促進(jìn)了熱力型NOx的生成。此外,過量空氣系數(shù)的增加,有利于NHi等氣體氧化成NOx,也可能是造成NO.增加的重要因素。由于燃料中的N生成NOx的轉(zhuǎn)化率隨空氣過量系數(shù)的增加呈上升趨勢,因此從降低污染的角度來講,在考慮最佳運(yùn)行條件的同時,也應(yīng)考慮過量空氣系數(shù)的選擇。
3.4運(yùn)行工況的影響
    電力需求的波動性決定了運(yùn)行負(fù)荷的可調(diào)節(jié)性。因此對高爐煤氣比例為20%、燃燼風(fēng)為15%、過量空氣系數(shù)為1.2時,選取不同運(yùn)行工況(100% BMCR鍋爐最大蒸發(fā)量、85% BMCR、70% BMCR)進(jìn)行模擬,其結(jié)果見圖5。
    從圖5 (a)可以看出,負(fù)荷變化對CO濃度影響不明顯,CO濃度峰值隨運(yùn)行負(fù)荷減小略有上升且均為燃燼風(fēng)出口附近。推測其原因可能為風(fēng)量隨著運(yùn)行負(fù)荷增大而增加,從而對CO有一定的稀釋作用,表現(xiàn)為CO濃度下降。如圖5(b)所示。隨著負(fù)荷的降低,NOx濃度呈下降趨勢。可能是因為,隨著負(fù)荷降低,燃料量有所減少,燃料NOx排放減少,同時爐內(nèi)溫度有所降低,熱力NOx降低,所以總的氮氧化物減少,表現(xiàn)為NOx濃度分布下降。文獻(xiàn)也得到類似結(jié)論。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯的選擇。
5、結(jié)論
    通過對某鋼廠300 MW四角切圓煤粉/高爐煤氣混燃鍋爐進(jìn)行數(shù)值模擬,探討了燃燼風(fēng)配比、高爐煤氣配比、過量空氣系數(shù)及運(yùn)行負(fù)荷等因素對爐膛CO分布及NOx分布的影響規(guī)律。結(jié)果表明:燃燼風(fēng)比例增加,燃燒器附近的CO濃度峰值增加且爐膛內(nèi)部的NOx濃度整體降低;高爐煤氣摻混比增加,爐膛內(nèi)部的CO濃度的峰值下降,同時NOx濃度呈整體下降趨勢;隨著過量空氣系數(shù)增加,燃燒器上部的CO濃度均有所下降,而NOx濃度逐漸上升;運(yùn)行工況對爐膛內(nèi)部CO濃度的分布影響不大,隨著負(fù)荷的降低,峰值略有升高,然而NOx濃度分布在燃燒器上部受負(fù)荷影響較顯著,隨著負(fù)荷的下降,NOx濃度逐漸下降。

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