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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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380t/h鍋爐空預(yù)器改造

發(fā)布時(shí)間:2013-10-16 11:16    來源:未知

0、現(xiàn)狀
    田家庵發(fā)電廠#2鍋爐系1972年波蘭進(jìn)口的OP - 380型鍋爐,配置兩臺B2311300型垂直軸、受熱面回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器,其工作原理是轉(zhuǎn)子中受熱元件連續(xù)不斷地在煙氣側(cè)吸收熱量,然后轉(zhuǎn)到空氣側(cè)將受熱元件的蓄熱釋放給需預(yù)熱的空氣。它的作用是利用鍋爐排煙余熱來加熱即將進(jìn)入爐膛的空氣,提高熱風(fēng)溫度,以強(qiáng)化燃燒,節(jié)省鍋爐的蒸發(fā)受熱面,提高鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。由于設(shè)計(jì)落后(原設(shè)計(jì)空預(yù)器漏風(fēng)率高達(dá)23%),以及多年運(yùn)行等原因,兩臺空預(yù)器實(shí)際漏風(fēng)率皆高于35%。并且,空預(yù)器還存在下列問題:
    (1)轉(zhuǎn)子變形,上下扇形板磨損嚴(yán)重。
    (2)轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)為12分倉,徑向單密封設(shè)計(jì),固有漏風(fēng)率高。
    (3)密封的上、下靜密封板由于轉(zhuǎn)子的磨損,多次焊補(bǔ),現(xiàn)無法達(dá)到設(shè)計(jì)的密封要求。
    (4)周向密封的上、下靜密封板由于轉(zhuǎn)子的磨損,多次焊補(bǔ),現(xiàn)無法達(dá)到設(shè)計(jì)的密封要求。
    (5)中心筒密封失效,漏灰嚴(yán)重。
    (6)傳動(dòng)裝置采用圍帶傳動(dòng),傳動(dòng)圍帶銷磨損嚴(yán)重,已磨損達(dá)原直徑的l/3,且更換困難。
    (7)傳熱元件的波形設(shè)計(jì)不適合現(xiàn)燃用的煤種,低溫段局部堵灰,吹灰裝置不能投用,局部磨損嚴(yán)重,傳熱效果差。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
l、空預(yù)器漏風(fēng)的原因分析
    回轉(zhuǎn)式空預(yù)器漏風(fēng)主要有兩部分組成:
    (1)機(jī)械攜帶漏風(fēng):空預(yù)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),空氣側(cè)轉(zhuǎn)子隔倉內(nèi)的空氣不可避免地被攜帶到煙氣側(cè),即所謂的攜帶漏風(fēng)。這部分的漏風(fēng)占整個(gè)空預(yù)器漏風(fēng)的比例較少,且與轉(zhuǎn)速有關(guān),不易消除。一般轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速小于5rpm時(shí),其漏風(fēng)量不會超過1%。
    (2)由于壓差造成的直接漏風(fēng):煙風(fēng)道與轉(zhuǎn)子間存在相對的運(yùn)動(dòng),其轉(zhuǎn)動(dòng)部會和靜止的外殼體總存在一定間隙,由于流經(jīng)空預(yù)器的煙、空氣之間存在壓差,對于負(fù)壓鍋爐來說,空預(yù)器的空氣側(cè)是正壓,煙氣側(cè)是負(fù)壓,因此空氣就經(jīng)過動(dòng)靜之間的間隙漏入煙氣側(cè),形成了直接漏風(fēng)。直接漏風(fēng)的大小取決于兩者之間間隙的大小,為了減小直接漏風(fēng),回轉(zhuǎn)式空預(yù)器基本都根據(jù)旋轉(zhuǎn)位置的不同安裝了徑向、軸向和周向密封裝置。由予空預(yù)器運(yùn)行工況是煙氣自上而下逐漸降溫,空氣自下而上逐漸升溫,因此上端為熱端,下端為冷端。熱端的膨脹大于冷端,形成了通常所說的蘑菇狀變形,即轉(zhuǎn)子中心部位向上膨脹,扇形板內(nèi)側(cè)跟中心端隨動(dòng)向上,轉(zhuǎn)子外側(cè)因自重向下。這樣熱態(tài)時(shí),冷端逐漸彌合預(yù)留間隙,而熱端間隙卻越來越大,形成了一定的漏風(fēng)通道。空預(yù)器密封間隙預(yù)留值是根據(jù)機(jī)組設(shè)計(jì)工況,按熱變形公式計(jì)算得來,由于實(shí)際工況與設(shè)計(jì)工況與設(shè)計(jì)工況存在一定的誤差,因此計(jì)算熱變形量與實(shí)際變形量有所差異。另外,熱端扇形板內(nèi)側(cè)雖然跟中心筒一起膨脹,但外側(cè)基本固定不變,運(yùn)行時(shí)的轉(zhuǎn)子隨著溫度升高而增加熱膨脹,其熱端外側(cè)向間隙不斷增加,即增加空預(yù)器直接漏風(fēng)。
2、改造方案的確定
    要降低空預(yù)器的漏風(fēng)率,傳統(tǒng)的方案是,提高檢修質(zhì)量,盡可能減少動(dòng)靜密封間隙,消除可能的靜漏風(fēng)點(diǎn)。在國內(nèi)外300MW以上機(jī)組上,有增裝.LCS控制系統(tǒng)裝置來減少熱態(tài)運(yùn)行時(shí)的徑向間隙,以及采用氣力密封裝置來達(dá)到減少漏風(fēng)的目的。但這些改造,實(shí)踐證明在空預(yù)器運(yùn)行一段時(shí)間后漏風(fēng)率即會大大增加,而且運(yùn)行狀況不穩(wěn)定。
    英國HOWDEN公司經(jīng)過多年的試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器漏風(fēng)隨使用時(shí)間延長漏風(fēng)增加的主證結(jié)所在,從而改進(jìn)了空預(yù)器的設(shè)計(jì),在通過大量的計(jì)算及多臺空預(yù)器改造的驗(yàn)證,將密封系統(tǒng)設(shè)計(jì)為一整體結(jié)構(gòu),取消了可調(diào)密封系統(tǒng)。這種稱為VN的設(shè)計(jì),在很大程度上控制漏風(fēng)的產(chǎn)生,并得以持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。我們經(jīng)過多方調(diào)研比較后,選擇了由豪頓公司提出的這種VN改造方案,其改造的特點(diǎn)是:
    (1)根據(jù)實(shí)際運(yùn)行工況,重新計(jì)算冷熱端徑向、周向密封間隙并按此值重新調(diào)整。
    (2)根據(jù)實(shí)際燃用煤種的特點(diǎn),重新設(shè)計(jì)傳熱元件。
    (3)冷熱端扇形板根據(jù)計(jì)算的內(nèi)、外熱態(tài)變形量進(jìn)行機(jī)械彎曲預(yù)留間隙安裝為不可調(diào)整。
    (4)軸向弧形板根據(jù)計(jì)算的轉(zhuǎn)子上、下外緣膨量預(yù)留間隙安裝為不可調(diào)整。
    (5)轉(zhuǎn)子熱態(tài)變形時(shí)其軸向及冷端密封間隙將會變小,而熱端間隙將會增大。
    (6)徑向及軸向密封改為雙密封設(shè)計(jì)(轉(zhuǎn)子改為24分倉,并增設(shè)軸向密封)。
    (7)傳動(dòng)裝置改為頂部中心驅(qū)動(dòng),并配主、輔兩臺電機(jī)。
    (8)吹灰裝置采用半伸縮式蒸汽吹灰器,增設(shè)了轉(zhuǎn)子停轉(zhuǎn)報(bào)警裝置。
3、改造內(nèi)容
    空預(yù)器的改造設(shè)計(jì)由北京豪頓華工程有限公司完全按英國HOWDEN公司VN技術(shù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和制造。本次改造的空預(yù)器主要涉及以下各部件組成:
    (1)傳熱元件更換為2.78DU,計(jì)80噸;
    (2)更換轉(zhuǎn)子隔倉及中心筒,隔倉與中心筒在現(xiàn)場焊接,由轉(zhuǎn)子2分倉改為24倉,實(shí)現(xiàn)雙密封。
    (3)更換頂部扇形板,共4塊;
    (4)更換底部扇形板,共4塊;
    (5)增設(shè)軸向密封板雙密封系統(tǒng);
    (6)重新設(shè)計(jì)中心筒密封系統(tǒng);
    (7)傳動(dòng)裝置由圍帶傳動(dòng)改為中心驅(qū)動(dòng)裝置,共2套;
    (8)吹灰系統(tǒng)改為半伸縮式蒸汽吹灰器,共4臺;
    (9)加裝轉(zhuǎn)子停轉(zhuǎn)報(bào)警系統(tǒng),共2套。
4、性能試驗(yàn)
    #2機(jī)組大修后于2000年3月8日并網(wǎng)進(jìn)行,2000年6月由安徽省電力試驗(yàn)研究所、田家庵電廠及豪頓華工程有限公司共同對#1、2空預(yù)器進(jìn)行了漏風(fēng)試驗(yàn)測定。漏風(fēng)試驗(yàn)主要依據(jù)美國機(jī)械工程師學(xué)會標(biāo)準(zhǔn)(ASME) PTC4.3節(jié)要求,同時(shí)適當(dāng)參照中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)<電站鍋爐性能試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)>( GB10184 - 88)進(jìn)行,采用網(wǎng)格法分別對兩臺空預(yù)器進(jìn)、出口的氧量進(jìn)行測量。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。測試結(jié)果為:
    #1空預(yù)器漏風(fēng)率為4.45%
    #2空預(yù)器漏風(fēng)率為4.31%
    由上述試驗(yàn)結(jié)果可以看出,改造后的漏風(fēng)率平均為4.38%,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)保證8%的要求.改造是成功的。
5、經(jīng)濟(jì)效益分析
    1、OP - 380型鍋爐空氣預(yù)熱改造總投資(設(shè)備+人工):350.00萬元。預(yù)熱器改造后漏風(fēng)率平均為4.38%。
    2、由于預(yù)熱器改造后漏風(fēng)率降低,使引、送風(fēng)機(jī)明顯下降,同機(jī)單耗按機(jī)組每年運(yùn)行7000小時(shí)計(jì)算,節(jié)電約35萬KWH.按每度電網(wǎng)電價(jià)0.30元/KWH計(jì),折合人民幣約10 .50萬元。
    3、漏風(fēng)率的降低,使鍋爐的燃燒狀況得到明顯改善,飛灰損失減少,鍋爐含氧量上升,鍋爐效率因此提高約1.5%,按每年運(yùn)行7000小時(shí)計(jì)算,可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約4500噸,按每噸160元計(jì)算,每年可節(jié)約投資72.00萬元。
    4、由于改造扣的傳熱元件在8年內(nèi)不需更換,而以前每隔4年就更換一次,更換一次所需費(fèi)用(設(shè)備+施工)至少約100萬元,靜態(tài)分擔(dān)每年可節(jié)省投資12. 50萬元。
    總上所述:改造總費(fèi)用:350.00萬元
    年節(jié)電折合人民幣:10. 50萬元
    年節(jié)煤折合人民幣:72. 00萬元
    年減少維修投資:12. 50萬元
    按此計(jì)算,機(jī)組運(yùn)行一個(gè)大修期內(nèi)(四年)就可完全收回設(shè)備改造的投資,改造方案具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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