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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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310t/h石油焦與煤混燒循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行特性試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2013-09-27 08:45    來源:未知

0、背  景
    石油焦是煉油工藝的副產(chǎn)品。具有低灰分、低揮發(fā)分、高硫、高熱值等特點(diǎn),由于著火與燃燒比較困難,且含有可能造成腐蝕、沾污的無(wú)機(jī)元素,屬于劣質(zhì)固體燃料。隨著世界原油的重質(zhì)化、劣質(zhì)化和原油深度加工的發(fā)展,石油焦產(chǎn)量不斷上升,經(jīng)濟(jì)、高效和清潔地利用石油焦,特別是將石油焦作為替代燃料己成為一個(gè)廣受關(guān)注的課題。
    在眾多利用方案中,循環(huán)流化床煤焦混燒技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)石油焦穩(wěn)定、高效燃燒并有能力滿足SO2、NOx排放指標(biāo);采用混燒工藝帶來的灰稀釋效應(yīng)又可以有效解決CFB鍋爐純燒石油焦時(shí)可能存在的聚團(tuán)、結(jié)渣、腐蝕等問題;另外,通過和煤混燒還可顯著改善循環(huán)床內(nèi)部床料的粒徑分布特征,保證足夠的循環(huán)物料量,對(duì)于鍋爐高效燃燒、穩(wěn)定運(yùn)行十分有利。目前階段,利用循環(huán)流化床與煤混和燃燒處理石油焦技術(shù)的優(yōu)越性已經(jīng)得到了國(guó)內(nèi)外專家和技術(shù)人員的廣泛認(rèn)同。
    為了處理利用企業(yè)在石化生產(chǎn)中每年產(chǎn)生的28萬(wàn)t高硫石油焦,上海石化熱電總廠從芬蘭福斯特惠勒公司引進(jìn)了兩臺(tái)310t/h石油焦混燒循環(huán)流化床鍋爐,設(shè)計(jì)燃料焦煤比3:1。由于燃燒石油焦的CFB鍋爐的發(fā)展還處于比較初級(jí)的階段,特別是在國(guó)內(nèi),循環(huán)流化床中石油焦與煤的混燒機(jī)組主要依靠引進(jìn),有關(guān)燃燒特性等的基礎(chǔ)研
究還很薄弱,且缺乏足夠的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)積累。在上海石化項(xiàng)目中,由于福斯特惠勒公司對(duì)于石油焦和煤混合燃燒CFB鍋爐設(shè)計(jì)尚屬首次,也存在一些不足和問題,引進(jìn)的兩臺(tái)鍋爐在2002年2月投運(yùn)后雖能維持穩(wěn)定運(yùn)行,但也暴露出飛灰含碳量高、冷渣器出力不足、滿足SO,排放要求時(shí)C a/S比偏高等問題。為了達(dá)到高效、穩(wěn)定、環(huán)保的運(yùn)行,需要對(duì)鍋爐的燃燒運(yùn)行特性有深入透徹的了解,只有掌握了鍋爐的運(yùn)行規(guī)律,才能著手摸索優(yōu)化運(yùn)行的途徑并為今后設(shè)備改造和完善提供依據(jù)。為此,組織了鍋爐運(yùn)行特性試驗(yàn)研究,以了解該鍋爐一般運(yùn)行特點(diǎn)以及負(fù)荷、燃料、風(fēng)量變化時(shí)對(duì)鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的影響。富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機(jī)、木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,同時(shí)我們還有大量的楊木木屑顆粒燃料和玉米秸稈顆粒燃料出售。
1、鍋爐概況
    鍋爐總體布置見圖l,為典型的原芬蘭奧斯龍技術(shù)的“Pyroflow循環(huán)流化床鍋爐”,爐膛內(nèi)布置有水冷屏和屏式過熱器,水冷型布風(fēng)板,采用汽冷旋風(fēng)分離器,配風(fēng)冷式選擇性冷渣器。
    該鍋爐設(shè)計(jì)燃料為石油焦和煤混合燃料,設(shè)計(jì)的焦、煤混合比例為3:1,焦、煤比例允許適用范圍
2、試驗(yàn)研究
    上海石化的這兩臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐為了適應(yīng)生產(chǎn)需求必須變化混燒焦煤的比例,但是石油焦和煤的燃燒特性存在巨大的差異,兩種原料的粒徑分布、在床內(nèi)的破碎特性、燃燒速度和在稀密相區(qū)的燃燒份額都不相同;另外為了避免高硫石油焦入爐造成的硫氧化物排放超標(biāo),必須添加相應(yīng)的石灰石進(jìn)行爐內(nèi)脫硫,加入的石灰石會(huì)在一定程度上影響床內(nèi)的熱量平衡、灰平衡以及物料循環(huán)。這些都是鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性的重要影響因素?紤]到CFB鍋爐設(shè)計(jì)中燃料特性的重要性,焦煤比的變化將會(huì)引起燃燒匹配條件、燃燒狀況、爐內(nèi)各部分的傳熱以及物料循環(huán)等發(fā)生變化,與之相對(duì)應(yīng),鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性也會(huì)隨之變化。為了掌握這種變化的規(guī)律,本試驗(yàn)結(jié)合相關(guān)理論計(jì)算,開展了不同煤焦混合配比燃料、不同負(fù)荷、不同布風(fēng)情況以及床溫床壓等運(yùn)行參數(shù)變化對(duì)鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性影響的實(shí)驗(yàn)研究。
2.1測(cè)量?jī)?nèi)容和方法
    為了準(zhǔn)確評(píng)估經(jīng)濟(jì)性,鍋爐熱效率計(jì)算采用GB10184 - 88簡(jiǎn)化方法進(jìn)行,并增加石灰石煅燒和鹽化引起的熱損失,考慮到本次試驗(yàn)只是用于工況間相對(duì)比較,僅作入口風(fēng)溫修正。實(shí)驗(yàn)期間在集控室利用DCS系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)有:汽水系統(tǒng)的主蒸汽流量、壓力、溫度、給水流量、壓力、溫度、減溫水流量;煙風(fēng)系統(tǒng)的床壓、床溫、風(fēng)箱壓力、空預(yù)器入口一二次風(fēng)溫、風(fēng)量、爐膛出口煙溫和省煤器后煙道壓力等;給料和排渣系統(tǒng)的給石灰石、給焦、給煤量、排渣量和渣溫等。就地測(cè)量的數(shù)據(jù)主要有空預(yù)器進(jìn)出口氧氣成分(9106型煙氣分析儀)、排煙溫度和飛灰、爐渣、原煤和石油焦的采樣分析。
2.2煤焦比變化試驗(yàn)
    鑒于煤焦混合比對(duì)于鍋爐的運(yùn)行有相當(dāng)大的影響,參考設(shè)計(jì)焦、煤混合燃料的可適用范圍和現(xiàn)運(yùn)行實(shí)際使用情況,改變焦、煤混合比例,了解鍋爐在不同混合比例工況運(yùn)行方式下對(duì)經(jīng)濟(jì)性的影響,在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件允許的前提下,焦、煤比變化工況安排為1:0(純焦工況)、5:1、3:1和2:1。工況參數(shù)如表3所示,試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
    由表3數(shù)據(jù)可知,從工況l到工況4,鍋爐負(fù)荷基本維持不變,焦煤比從2:1逐漸升高,直到1:0。由于受到冷渣器出力不足的限制,高硫石油焦入爐量增加的時(shí)候鈣硫比額定值偏低不少,大致維持在0.6~0.8的水平,雖然各工況石灰石投入量有所不同,但盡可能做到總灰分即燃料灰分和石灰石形成的灰分總和相一致,以增加各工況之間的橫向可比性。由圖2可以看到,隨著焦煤比例偏離設(shè)計(jì)工況,鍋爐熱效率出現(xiàn)顯著下降,特別是焦煤比增加的情況下,鍋爐效率由設(shè)計(jì)工況的90. 11%降低到純燒焦時(shí)的88. 72%,熱效率降低1.39%;在焦煤比例減小到2:1時(shí),鍋爐熱效率也低了1. 26%。根據(jù)圖2中的排煙熱損失q:和固體未完全燃燒損失q。的變化趨勢(shì)看,q。在不同焦煤比工況中的變化顯然是鍋爐效率變化的主要原因。飛灰、爐渣含碳量的分析結(jié)果表明,焦量投運(yùn)比例過高時(shí),對(duì)固體半焦顆粒的燃燼不利,這主要是由于焦的揮發(fā)分低、粒徑細(xì)、不容易燃燼而且也不易被分離器捕獲,而過高的石油焦摻混份額大大增加了這部分細(xì)焦粒的量。煤焦比小于額定工況時(shí),q。的增加可能是由于煤比石油焦更易留存于密相區(qū),隨著煤在爐內(nèi)份額增加,密相區(qū)的含碳量增加,底渣排放造成的熱損失增加。實(shí)驗(yàn)結(jié)果說明石油焦混燒鍋爐由于石油焦和煤在燃燒特性上的差別,存在最佳混燒份額。這個(gè)最佳點(diǎn)取決于密相區(qū)含碳量以及稀相區(qū)中含碳細(xì)顆粒的份額和分離器對(duì)顆粒的捕集效率。富通新能源生產(chǎn)銷售的生物質(zhì)鍋爐以及木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料是客戶們不錯(cuò)的選擇。
2.3配風(fēng)方案變化試驗(yàn)
    鍋爐總風(fēng)量和一二次風(fēng)分配份額的變化影響著鍋爐排煙煙氣量以及爐內(nèi)燃燒狀況,為此通過變化空預(yù)器進(jìn)口煙氣氧量(改變總風(fēng)量)以及改變一二次風(fēng)配比,在理解布風(fēng)方案對(duì)鍋爐熱效率的影響機(jī)理的基礎(chǔ)上,探索合理的燃燒配風(fēng)方式。表4給出了一次風(fēng)量變化的兩組工況對(duì)照實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
    表4中的工況l和2是310t/h滿負(fù)荷條件下進(jìn)行變氧量(總風(fēng)量)工況,試驗(yàn)中維持焦煤比、一次風(fēng)量、床溫、床層壓降等重要參數(shù)的恒定,通過二次風(fēng)量的變化,使總風(fēng)量即氧量改變。兩個(gè)試驗(yàn)工況的氧量分別為3. 944%和4.7%。經(jīng)過熱損失和鍋爐效率計(jì)算得到鍋爐效率”分別列于表4中。由試驗(yàn)結(jié)果可分析,雖然工況2中二次風(fēng)的增加使總風(fēng)量增加,但由于一次風(fēng)量不變,燃燒初期的風(fēng)量不變,爐內(nèi)燃料的燃燒充分性沒有改變,使燃燼程度不變,也就是qa基本維持不變,但由于總風(fēng)量的增加使排煙熱損失增加,降低了鍋爐熱效率。這說明在這個(gè)工況范圍里,循環(huán)流化床鍋爐二次風(fēng)量的增加對(duì)燃料的充分燃燒沒有明顯的影響。要降低固體未完全燃燒損失,提高鍋爐經(jīng)濟(jì)性,可能需要從提高溫度水平、改善分離器效率和物料循環(huán)、增加焦顆粒在高溫區(qū)的停留時(shí)間方面著手。工況3和4與工況l、2的運(yùn)行條件較相近,僅床壓設(shè)定較低,由3、4工況試驗(yàn)結(jié)果的對(duì)照也可以得到相同的結(jié)論,即在一次風(fēng)量相同的條件下,二次風(fēng)量的增加對(duì)q。損失沒有影響,但鍋爐熱效率都由于q的增加而減少。另外對(duì)照工況2和4可知,在相近的總風(fēng)量和一次風(fēng)量下,床壓的變化對(duì)鍋爐熱效率的影響較小,并且高床壓時(shí)飛灰含碳量高,爐渣含碳量低。
    在總風(fēng)量水平基本一致的條件下提高一次風(fēng)率,如表4中5、6工況所示,第6工況的一次風(fēng)率比第5工況高,q。損失也低,總的熱效率相應(yīng)提高,兩種工況下,q。分別為9. 20%、8.79%,n分別為87. 90%、88. 30%。試驗(yàn)工況中雖然一次風(fēng)率提高使床溫略有下降,但是使底渣和飛灰含碳量降低。一方面說明提高了密相區(qū)燃料顆粒的燃燒速度,另一方面也說明二次風(fēng)在爐內(nèi)的混合不如一次風(fēng)好。從燃燒角度看,在該工況條件下二次風(fēng)比率增加是不利于燃燒的。當(dāng)然,二次風(fēng)的主要作用在于控制NOx排放和降低風(fēng)機(jī)電耗,所以具體運(yùn)行中還需要綜合考慮這兩個(gè)因素,設(shè)置合理的比例。
2.4變負(fù)荷試驗(yàn)
    相同的燃燒狀況下,通過改變運(yùn)行出力,可了解負(fù)荷變化對(duì)鍋爐的適應(yīng)性以及對(duì)鍋爐熱效率的變化特性。受運(yùn)行條件限制,負(fù)荷變化安排為100%負(fù)荷(310t/h)和75%負(fù)荷(235t/h)。
    工況l、2和工況3、4分別為不同焦煤比混合燃料下,二組變負(fù)荷工況試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明和預(yù)想的一樣,兩個(gè)組中100%工況時(shí)鍋爐熱效率比相應(yīng)的75%負(fù)荷分別高了1.56%和1.63%,鍋爐在低負(fù)荷時(shí)熱效率降低明顯。根據(jù)飛灰和底渣含碳量的分析數(shù)據(jù),效率較低的主要原因是飛灰含碳量在低負(fù)荷時(shí)顯著增加,這與低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)較低的爐內(nèi)溫度水平、較低的煙氣流速、較低的物料循環(huán)倍率和旋風(fēng)分離器的對(duì)細(xì)顆粒的分離效率下降都有直接的關(guān)系。
3、結(jié)  論
    通過在上海石化310t/h的循環(huán)流化床石油焦混燒鍋爐上進(jìn)行的運(yùn)行特性試驗(yàn)研究,探索了該類型鍋爐在改變?nèi)剂蠐交毂壤、配風(fēng)方案以及鍋爐負(fù)荷條件下對(duì)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性的影響。
    試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),由于石油焦和煤具有不同的燃燒特性,不同的燃料組合下,隨著石油焦的比例過高或過低,都會(huì)不利于燃料燃燼,增加固體未完全燃燒損失,降低鍋爐熱效率,特別是石油焦摻混比過高時(shí),由于其揮發(fā)分低、粒徑細(xì),在分離器中分離效率不高,不易充分燃燼,會(huì)造成飛灰含碳量居高不下。
    在相同的總風(fēng)量下,改變一次風(fēng)率對(duì)爐內(nèi)燃燒有一定的影響,一次風(fēng)率高,飛灰含碳量低,對(duì)燃料燃燼更有利,而二次風(fēng)的改變對(duì)燃燼和鍋爐效率的影響不大。這說明試驗(yàn)工況下,密相區(qū)的燃燒接近擴(kuò)散控制,而稀相區(qū)更有可能處于動(dòng)力燃燒狀態(tài)。如果在一次風(fēng)量維持不變的條件下增加二次風(fēng)量,不但對(duì)焦粒子的燃燼沒有幫助,還會(huì)增加排煙熱損失,降低鍋爐熱效率。
    鍋爐負(fù)荷對(duì)鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性影響很大。試驗(yàn)表明低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),較低的爐內(nèi)溫度水平、較低的煙氣流速、較低的物料循環(huán)倍率和旋風(fēng)分離器對(duì)細(xì)顆粒的分離效率下降,會(huì)大大增加飛灰含碳量,從而降低鍋爐熱效率。

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