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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

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300Mw鍋爐高效低NOx改造的試驗研究
發(fā)布時間:2013-09-14 08:40 來源:未知
0、前 言
燃煤鍋爐產(chǎn)生的氮氧化物(NOx)給環(huán)境造成了很大的危害,尤其是大型火電廠鍋爐。湘潭電廠是湖南省湘中電網(wǎng)大型區(qū)域性燃煤火力發(fā)電廠,位于長潭株省電力負(fù)荷中心,地處湘江人口稠密的城區(qū),安裝有2臺HG-1025/18. 2-WM10型鍋爐,設(shè)計燃料為貧煤與無煙煤的混煤,設(shè)計煤種年耗煤量324.96萬t,該工程1,2號機組分別于1998年1月、9月移交生產(chǎn)投入商業(yè)營運。
為了保護人類賴以生存的環(huán)境,達到GB13223-96《火力發(fā)電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,有必要研究電站鍋爐高效低NOx燃燒技術(shù),控制電廠鍋爐NOx排放。
1、鍋爐概況
該鍋爐系哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn),主要設(shè)計參數(shù)見表1,設(shè)計煤質(zhì)特性見表2。
該爐燃燒器煤粉噴嘴自下而上分5層布置,輔助風(fēng)噴嘴(即二次風(fēng))與煤粉噴嘴相間布置,整組燃燒器高9. 681 m。采用雙通道大速差燃燒器和WR燃燒器,上部3層為WR燃燒器,可以上下擺動20°;燃盡風(fēng)噴嘴可以單獨手動上擺30°、下擺5°;二次風(fēng)及上數(shù)第1層油噴嘴可上下30°擺動,以此來改變火焰中心的位置。下部為2只雙通道大速差燃燒器。采用一、二次風(fēng)同心逆時針方向切圓,假想切圓直徑∮878 mm,三次風(fēng)下傾7。,旋轉(zhuǎn)方向與一、二次風(fēng)旋向相反,用來平衡爐膛出口氣流殘余旋轉(zhuǎn),減小水平煙道兩側(cè)熱偏差。制粉系統(tǒng)采用中間儲倉式熱風(fēng)送粉系統(tǒng),配4臺DTM350/700鋼球磨煤機,富通新能源銷售生產(chǎn)生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒顆粒機、木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
2、鍋爐高效低NOx燃燒技術(shù)(改造)方案
2.1為提高分級程度,將部分熱風(fēng)(二次風(fēng))改由三次風(fēng)的冷卻風(fēng)管通過三次風(fēng)噴口送入爐膛。將三次風(fēng)管的冷卻風(fēng)管由∮59 mm×4.5 mm增大到∮273 mm×5 mm后,截面積增大,三次風(fēng)率從14%增加到23.3%。由于三次風(fēng)率加大,三次風(fēng)口以下處于高溫還原區(qū),有利于對NOx的還原。
2.2調(diào)整燃盡風(fēng)擺動角度,將燃燒器中的燃盡風(fēng)擺動角度上調(diào)至+5°。
2.3在雙通道燃燒器中部開V型槽,防止雙通道燃燒器變形、燒損。
2.4爐內(nèi)衛(wèi)燃帶的改造與調(diào)整。該鍋爐原設(shè)計衛(wèi)燃帶280 m2,燃燒器區(qū)域基本上布有衛(wèi)燃帶,根據(jù)鍋爐運行情況,將衛(wèi)燃帶面積減少至150m2,并調(diào)整衛(wèi)燃帶敷設(shè)位置。
3、高效低NOx排放特性試驗
3.1試驗煤質(zhì)
從表2可以看出,改造前后試驗燃用煤質(zhì)特性
與設(shè)計燃料特性相近,為貧煤。
3.2 -次風(fēng)速對NOx和鍋爐效率的影響
變一次風(fēng)速是指在負(fù)荷為300 MW時,保持其它參數(shù)都不變時,通過改變一次風(fēng)總風(fēng)壓來調(diào)整一次風(fēng)風(fēng)速。從圖1 (a)中可以看出,NOx排放濃度隨著一次風(fēng)速降低而降低。因為一次風(fēng)速降低,導(dǎo)致煤粉氣流與二次風(fēng)的混合延遲,而且煤粉氣流的著火熱減少,煤粉著火提前,相當(dāng)于延長了煤粉氣流在富燃區(qū)的停留時間,所以NOx減少。但一次風(fēng)速對效率的影響比較復(fù)雜。風(fēng)速減小時,盡管煤粉氣流著火熱減少,著火提前,但由于一次風(fēng)噴口,特
別是雙通道燃燒器出口的回流區(qū)存在,減弱了一次風(fēng)氣流的剛性,一次風(fēng)煤粉氣流難以到達爐膛深處,與二次風(fēng)混合不好,會造成煤粉離析現(xiàn)象,機械未完全燃燒熱損失q4會增加,而一次風(fēng)速太高,一次風(fēng)粉氣流著火熱增加,煤粉著火推遲,爐內(nèi)停留時間縮短,煤粉燃燒不完全,q4也會增加。一次風(fēng)速改變對排煙熱損失q2影響不大,所以對本試驗鍋爐效率存在某最佳風(fēng)速,實驗證明一次風(fēng)速為22.2 m/s時最佳。
改造后,由于三次風(fēng)冷卻風(fēng)的投入,分級程度加大,NOx有明顯降低,但由于燃燒前期過分缺氧,造成飛灰、爐渣含碳量略有增加,鍋爐效率有所降低。
3.3 二次風(fēng)配風(fēng)方式對NOx和鍋爐效率的影響
試驗在300 MW負(fù)荷下進行,保持人爐總風(fēng)量不變,一次風(fēng)風(fēng)速不變,只改變二次風(fēng)、燃盡風(fēng)開度來改變二次風(fēng)配風(fēng)方式。從NOx排放方面來看,采用倒寶塔型配風(fēng)方式效果最好,這是因為主燃燒器區(qū)域的氧濃度降低,既能降低主燃燒區(qū)域的火焰溫度,又能抑制燃料氮形成的中間產(chǎn)物與氧反應(yīng),所以熱力NOx和燃料NOx都受到抑制。但采用倒寶塔型配風(fēng),由于燃燒器區(qū)域下部風(fēng)量小,容易掉粉,灰渣熱損失增加,而且影響燃盡。綜合而言,采用縮腰型配風(fēng)方式最好,不僅NOx降低很明顯,僅次于倒寶塔型配風(fēng)方式,而且q2和q4損失也不大。
3.4 過剩空氣系數(shù)(氧量)對NOx和鍋爐效率的影響
過量空氣系數(shù)是通過改變送風(fēng)機動葉來調(diào)整的,通過空氣預(yù)熱器出口的煙氣含氧量來控制,保持各風(fēng)門開度不變。試驗在300 MW負(fù)荷下進行。從圖2(a)可以看出,無論改造前或改造后,隨著過量空氣系數(shù)增加,NOx排放量呈單調(diào)增加趨勢,這是因為燃燒區(qū)域氧量增加,爐內(nèi)溫度升高,熱力NOx生成量增加;同時,燃燒區(qū)域氧濃度的增加也為燃料氮的中間產(chǎn)物與氧反應(yīng)提供了可能性,燃料NOx的生成量隨之增加,所以總的NOx排放量增加。而過量空氣系數(shù)增加時,飛灰可燃物減少,q4損失降低;另外煙氣量的增加導(dǎo)致?lián)p失增加,最后結(jié)果是,改造前,當(dāng)過量空氣系數(shù)為1. 25時,q2+q4損失最小。而改造后由于分級程度加大,總的損失略有增加。
3.5 鍋爐負(fù)荷對NOx和鍋爐效率的影響
如圖2(b)所示,隨著負(fù)荷的降低,人爐煤量逐漸減少,爐內(nèi)溫度有所降低,熱力NOx降低,但由于爐內(nèi)過量空氣系數(shù)增加,燃料NOx排放增加,所以總的NOx變化不大。當(dāng)負(fù)荷從300.12 MW降低到240.4 MW時,鍋爐熱效率變化不大,但進一步降低至212.5 MW時,qz+q4損失有所增加。相對于改造前,改造后總的熱損失有所增加,NOx明顯降低。
3.6 磨煤機投停對NOx和鍋爐效率的影響
磨煤機投停對NOx排放有一定影響。當(dāng)磨煤機增投時,無論是改前改后,NOx排放量都變小。當(dāng)從2臺磨變?yōu)?臺磨時,改造前的NOx排放從964. 84 mg/m3降低到883. 36 mg/m3,改后情況變化幅度稍小,從795. 20 mglm3變化到770.0 mg/m3。這是因為磨煤機投運時,三次風(fēng)的投入相當(dāng)于形成了分級燃燒,同時含煤粉的三次風(fēng)還可以還原已生成的NOx,而且風(fēng)量越大,分級程度越大,NOx排放量降低幅度越大,但三次風(fēng)加大,燃燒延遲,q4損失增大。
3.7燃盡風(fēng)對NOx和鍋爐經(jīng)濟性的影響
試驗是在改造后進行的,鍋爐負(fù)荷為300 MW,配風(fēng)采用縮腰型配風(fēng)方式。上層燃盡風(fēng)門開度從65%增大到90%,下層燃盡風(fēng)門開度從55%增大到60%,上層二次風(fēng)風(fēng)門開度相應(yīng)減小,一次風(fēng)周界風(fēng)及其它二次風(fēng)風(fēng)門開度不變,維持人爐總風(fēng)量不變。如表3所示,增大燃盡風(fēng)后,分級程度略有加大,NOx降低不多,鍋爐效率略有提高,這可能是燃盡風(fēng)率增加而噴口截面積不變,風(fēng)速加大,后期混合更好,因此未燃盡碳損失降低。
3.8 煤粉細(xì)度對NOx和鍋爐效率的影響
試驗是在改造后進行的,鍋爐負(fù)荷維持300 MW,二次風(fēng)配風(fēng)方式保持縮腰型配風(fēng),入爐總風(fēng)量基本保持不變。見表3,煤粉細(xì)度增加,q4下降,過量空氣系數(shù)變小,q2也略有下降,所以熱效率是增加的。不分級情況下,煤粉越細(xì),NOx排放量增加,但試驗是在分級情況下進行,由于煤粉變細(xì),表面積加大,對NOx的還原增強,所以NOx是降低的。這充分說明在分級燃燒時,可以通過采用細(xì)煤粉來補償因分級帶來的燃燒效率降低問題。
3.9 給粉機各層煤粉量分配對NOx和鍋爐效率的影響
本試驗是在改造后進行的,從表3中可以看出,當(dāng)煤粉上少下多時,降低了火焰中心位置,延長了煤粉在還原區(qū)的停留時間,所以NOx排放量降低,q4下降,這主要是煤粉的燃盡時間也延長了。
3. 10三次風(fēng)的冷卻風(fēng)投停對NOx和鍋爐效率的影響
試驗是在改造前進行的,增投冷卻風(fēng)實際上也是分級程度的增大,因為冷卻風(fēng)是由下部二次風(fēng)箱引入的,冷卻風(fēng)增加,相當(dāng)于下部二次風(fēng)量減少,分級越明顯,所以NOx是降低的。由于三次風(fēng)出口風(fēng)速加大,加強了爐內(nèi)后期混合,鍋爐效率變化不大,見表3。
4、結(jié)束語
4.1 當(dāng)三次風(fēng)管的冷卻風(fēng)管由∮159 mm×4.5 mm增大到∮273 mm×5 mm后,截面積增大,三次風(fēng)冷卻風(fēng)量增大,分級效果增強,所以NOx排放下降了約100 mg/m3,而效率略有降低,證明改造是有效果的。
4.2一次風(fēng)速對NOx有一定影響,存在最佳風(fēng)速;二次風(fēng)配風(fēng)方式對NOx影響明顯,倒寶塔配風(fēng)最為有利,同時考慮鍋爐效率和低NOx排放,推薦采用縮腰型配風(fēng)方式,如果把上部燃盡風(fēng)增大,效果更好;總風(fēng)量增大,NOx排放單調(diào)增加,由于總風(fēng)量變化幅度不大,對鍋爐效率影響不大;負(fù)荷降低,爐內(nèi)過量空氣系數(shù)增加,NOx增加;煤粉層分配采用上少下多的方式,以及采用提高煤粉細(xì)度對降低NOx和提高效率有明顯的好處;磨煤機投運,由于三次風(fēng)的投入,NOx是降低的;三次風(fēng)冷卻風(fēng)的投入也可降低NOx排放。
4.3在現(xiàn)有條件下,在維持高效率的同時減少NOx的排放,可以采用如下綜合措施:維持最佳人爐總風(fēng)量,采用最佳一次風(fēng)速,二次風(fēng)配風(fēng)呈縮腰型配風(fēng),并開大燃盡風(fēng)量,磨煤機3套投入運行,并投入三次風(fēng)冷卻風(fēng),給粉量采取下多上少,并提高煤粉細(xì)度。這樣,NOx排放可降至760 mg/m3,即比原來降低20%左右,燃燒效率仍可維持原有的較高水平。
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