2005年初購(gòu)進(jìn)一臺(tái)西2.2mx18m立式烘干機(jī)用于礦渣烘干,烘干機(jī)內(nèi)部的下料管材履為不銹鋼,壁厚8mm,使用不到2個(gè)月就已經(jīng)完全變形,管外部的隔熱層完全脫落,管壁被礦渣磨出了很多的孔洞。物料從孔洞漏出后,堆積在爐膛里,造成爐膛堵塞,無(wú)法生產(chǎn)。

1、下料管燒損原因分析
1)立式烘干機(jī)下料部分結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖1。
爐膛內(nèi)的燃火是通過(guò)卸料錐上的3個(gè)孔進(jìn)入到烘干塔再和物料進(jìn)行熱交換,由于孔的大小有限,造成燃火不能完全與物料接觸,而是通過(guò)卸料錐和下料管來(lái)進(jìn)行熱量交換。不銹鋼材料耐溫不能超過(guò)800℃,但爐內(nèi)的實(shí)際溫度已經(jīng)超過(guò)了800℃,所以造成下料管燒損。但是如果爐火溫度控制的太低,會(huì)造成燃煤不能完全燃燒,烘干機(jī)效率很低,富通新能源生產(chǎn)銷售木屑顆粒機(jī)、鋸末木屑烘干機(jī)等生物質(zhì)燃料成型、木屑鋸末烘干等機(jī)械設(shè)備。
2)下料管道外部包裹的隔熱材料,在使用中由于高溫和下料管變形已完全脫落。目前還沒(méi)有一種隔熱材料能保證在這種使用環(huán)境中不會(huì)脫落。
3)已經(jīng)烘干的礦渣從烘干塔落下后,直接沖擊下料管,使下料管的磨損非常嚴(yán)重;即使下料管不被燒損,8mm厚的不銹鋼管使用時(shí)間也不會(huì)超過(guò)一年,在高溫條件下磨損更快。
2、解決措施及效果
2006年初我們對(duì)爐內(nèi)下料部分結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造。拆除下料管,從擋火墻處用耐熱混凝土澆注圓錐形下料體,烘干后的礦渣流動(dòng)性很好,只要保證出料口角度在135。左右就可以。提升機(jī)向地下方向加長(zhǎng)3360mm,使物料順利進(jìn)入到提升機(jī)。
改造后,由于高溫燃火也可以直接通過(guò)卸料錐中間孔進(jìn)入烘干塔,對(duì)卸料錐的燒損也降低了。在使用中再不會(huì)因?yàn)橄铝喜糠殖霈F(xiàn)故障而停機(jī)維修,即使是卸料錐和烘干塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞,也不需要立即停產(chǎn)處理,保證了正常生產(chǎn)。2007年初我們又購(gòu)進(jìn)了一臺(tái)∮2.8mx21m立式烘干機(jī),在安裝時(shí)就改造了原來(lái)的內(nèi)部下料結(jié)構(gòu),現(xiàn)使用情況很好。