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烘干攪拌輸送新聞動態

 

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PTA蒸汽管回轉干燥烘干機結垢原因分析

發布時間:2013-09-04 07:55    來源:未知

    揚子石化公司對苯二甲酸(PTA)裝置生產能力達105 kt/a,裝置干燥工序分為氧化干燥和精制干燥,干燥烘干機都為蒸汽管回轉干燥烘干機。氧化干燥烘干機是將氧化生產的粗對苯二甲酸( CTA)濕濾餅在蒸汽間接加熱下生成粉末狀的CTA,干燥CTA蒸發出的醋酸和水蒸汽由反吹載氣(氮氣)帶出干燥烘干機。目前氧化干燥烘干機存在的主要問題是干燥烘干機結垢,在氧化干燥烘干機入口1/3處結垢嚴重,運行2~3個月出現堵料現象,降低了干燥烘干機的干燥效率,增加運行能耗,還影響后續處理系統,嚴重時產品含濕量超標,以至于最終被迫停機堿洗處理,堿洗時間為20~30 h,減少了產量。作者就干燥烘干機產生結垢的原因及對策進行了分析。
1、試驗
1.1原料與儀器
    PTA、對羧基苯甲醛(4-CBA)、對甲基苯甲酸(PT酸)、苯甲酸(BA)、偏苯三酸(TMA)、羥甲基苯甲酸、乙腈、醋酸、甲醇均為分析純,國藥集團化學試劑有限公司產。管殼式換熱器:自制;電動攪拌器、調壓變壓器:金壇市恒豐儀器廠制;循環水真空泵:鞏義市予華儀器有限責任公司制;數顯恒溫油浴鍋:金壇市杰瑞爾電器有限公司制;高壓液相色譜儀:山東魯南化工儀器廠制;等離子體發射光譜儀:美國Varian公司制。滾筒烘干機1.2干燥模擬試驗
    為了分析PTA氧化干燥烘干機結垢的原因,模擬現場干燥烘干機工作條件,建立了靜態干燥模擬裝置,該裝置的內徑為2.6 cm,簡體內部長度為20 cm。采用真實干燥前的CTA物料模擬干燥烘干機的干燥過程,氧化干燥烘干機在負荷1150/0條件下的真實填充密度為170. 34 kg/m3,物料的停留時間為30 min,所采用的模擬試驗的物料填充密度為340.68 kg/m3,物料停留時間為60min,均為實際生產中干燥烘干機的2倍。模擬小裝置的體積為106.19 cm3,經換算可得出模擬試驗每次的填料量為36. 20 g。
2、結果與討論
2.1干燥烘干機結垢原因分析
    模擬試驗采用的是間歇進料,因此每隔幾批料時都會在攪拌棒上取樣分析,采用高壓液相色譜檢測攪拌棒上附著物料的成分含量,各物質具體的含量比例如表1所示。從表1中垢料化學成分與真實PTA物料化學成分的對比可知,羥甲基苯甲酸、PT酸、4-CBA在垢料中的含量明顯高于真實物料中的含量,并且隨著進料批次的增加,垢料中的雜質呈現出不斷積累的趨勢。
    干燥烘干機結垢的主要原因為:PTA轉筒干燥烘干機中排布著四圈加熱蒸汽列管,最內圈的蒸汽列管是最容易結垢堵塞的。在抄板的作用下物料被帶到最高處后自由下落,同時有一小部分停留在最內圈蒸汽列管上;結垢所在的位置正是醋酸加熱段和蒸發段的交界處,存在著兩種不同狀態的醋酸(液態和氣態);又由于4-CBA、BA、Pr酸和TMA等雜質在醋酸中的溶解度比PTA高,這一交界處便成了PTA雜質積累的地方,同時4-CBA、BA、PT酸和TMA是非常強的粘性物質,當濾餅中的濕組分蒸發被反吹載氣帶走,這些雜質便殘留在干燥烘干機蒸汽列管的表面上;停留在蒸汽列管上的這部分物料雜質含量極高,所受的加熱溫度也是最高,再加上醋酸狀態的不穩定性,使得蒸汽列管上的這一小部分物料發生異構、聚合等反應,隨著干燥烘干機運行時間的增長,聚合產物在蒸汽列管上逐漸積累,最終使整個干燥烘干機堵塞,從而不得不采取停車堿洗的措施。
2.2干燥烘干機真實垢料成分分析
    2008年4月對PTA裝置進行了檢修,CTA干燥烘干機打開前,采用液堿沖洗,打開干燥烘干機后,在干燥烘干機離進口7一8 m處仍發現有結垢,對整塊垢料溶入10% NaOH溶液,發現其非常難溶;但若將塊狀垢料碾磨成粉末狀,后經加熱及超聲波促溶,發現有97.8%的垢料溶于10% NaOH溶液。
    對于溶解粉末狀垢料后的NaOH溶液,加醋酸進行中和反應,將原來溶解在NaOH溶液中的垢料析出,對垢料進行高壓液相測試,溶解在10% NaOH溶液中的垢料所含物質PTA,TMA,羥甲基苯甲酸,4-CBA,PT酸質量分數分別為91. 345%,6. 518% ,1. 876%,0.131% ,0.129%,中和時所用的醋酸可能會溶解一部分PTA雜質。
    而對于2. 2%不溶于堿液的垢料進行水洗、干燥后,發現其為純黑色物質,對其進行等離子體發射光譜儀檢測,從而得出垢料中金屬元素鈷,錳,鈉,鐵,鉻,鎳所占的質量分數分別為1. 716%,1. 305%,0.188%,0.142%,0.029%,0.021%.分析其來源主要有兩個,一個是CTA濾餅中所含有的,另一個就是循環母液醋酸中所含有的。
    PTA氧化干燥烘干機中,實際垢料所含有的物質與模擬試驗所產生的垢料所含物質相同,均為PTA、4-CBA、羥甲基苯甲酸、PT酸、TMA。在CTA氧化干燥烘干機中,加熱段和干燥段的交界處正好是雜質的積聚處,也是醋酸液相與氣相的交界處。因此,這一交界處也是干燥烘干機結垢的主要位置。
2.3醋酸循環母液處理
    (1)對氧化階段所使用的醋酸循環母液采用減壓蒸餾的方法,將其中的醋酸蒸出,得到醋酸母液中的固體雜質,經計算得出母液中的總固體質量分數為4.2%。
    取一部分固體雜質進行處理后,通過等離子體發射光譜儀檢測其中的金屬含量,得出母液中的金屬元素錳,鈷,鈉,鐵質量分數分別為
37.086%,31.038%,13.482%,0.399%.
    取0.100 g固體雜質,在超聲波作用下溶于適量氨水中,將不溶物質通過濾紙濾出,得到100mL的固體雜質溶液,對其進行高壓液相色譜分析,得出固體物質PTA,BA,羥甲基苯甲酸,
4-CBA,PT酸在母液中的質量分數分別為
2.113%  ,1. 241%  ,0.139%,0.590%  ,0.117%.
    (2)對母液采用過濾的方法,將母液中的大部分固體雜質分離出來,對雜質進行烘干,稱重,計算得出其在母液中的質量分數為2.3%。將所得固體雜質取0.020 g,用適量氨水溶解,配制成100 mL溶液,進行高壓液相色譜分析,得出固體物質PTA,BA,羥甲基苯甲酸,4-CBA,PT酸在母液中的質量分數分別為2. 060%,0.067%,0. 029%,0.180%,0.025%.
2.4  干燥烘干機結垢的解決措施
2.4.1母液中雜質含量的控制
    PTA生產中使用的醋酸循環母液中含有大量的雜質,隨著醋酸母液循環次數的增加,雜質的含量也越來越高,并且這些雜質將隨著CTA濕濾餅一起進入氧化干燥烘干機進行干燥,從而將這些雜質留在干燥烘干機內,對干燥烘干機的結垢起到了一定的影響。因此,醋酸循環母液在使用前應先進行過濾,這樣可以分離一部分固體雜質,對避免雜質積累起到一定的作用;再就是對循環母液進行徹底的減壓蒸餾,將其中的固體雜質全部分離出來。
2.4.2  CTA濾餅的含濕量及雜質含量控制
    對于燥前的CTA物料進行了多次揮發分含量實驗后,發現其含濕量在11%~12%,而在復配實驗中,干燥前原料的揮發分嚴格控制在10%,含濕量為10%時的干燥稱為毛細干燥,是比較理想的干燥過程。因此建議干燥前CTA濾餅的含濕量控制在10%左右。
    由于BA、PT酸和TMA等雜質在醋酸中的溶解度比PTA高,在60℃以上時,BA幾乎在醋酸中全溶。當氧化單元的生產出現異常時,如PX的純度低、母液循環率高、深度氧化或反應溫度過高,反應會生成許多副產物,造成濾餅中溶解的有機雜質含量增加。當濾餅中的濕組分蒸發被吹掃氣帶走,雜質便殘留在干燥烘干機蒸汽列管的表面上,由于BA、PT酸和TMA是非常強的粘性物質,黏附在干燥烘干機列管上后,造成干燥烘干機列管結垢,減小干燥烘干機列管的傳熱系數,降低干燥烘干機的處理能力,使干燥烘干機的堿洗頻率增加。因此,嚴格控制干燥前CTA濾餅的含濕量及雜質含量對防止干燥烘干機結垢、延長干燥烘干機運行周期具有非常重要的意義。從表2可以看出,CTA濾餅中雜質含量越高,其在相同干燥運行時間內所產生的垢料量越大。結合PTA裝置氧化干燥烘干機現場實際控制工況,建議采用的主要控制方案為:干燥前CTA濾餅中雜質4-CBA,PT酸,BA含量別控制在2 100~2300 ,200~250 ,100~ 150ug/g。
3、結論
    a.通過靜態干燥模擬實驗及分析,PTA氧化干燥烘干機結垢的原因主要是:進入干燥烘干機前濕濾餅的含濕量過高;干燥前CTA中雜質含量過高。
    b.干燥前CTA濾餅的含濕量應控制在10%左右,雜質4-CBA,PT酸,BA含量應分別控制在2100~2300 ,200~ 250 ,100—150ug/g.
    c.通過對使用一定次數的醋酸循環母液進行過濾或減壓蒸餾,將母液中含有的雜質分離出來,對延緩干燥烘干機的結垢起到一定的作用。

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