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生物質鍋爐新聞動態

 

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35t/h循環流化床鍋爐啟動調試及運行問題探討

發布時間:2013-08-27 08:25    來源:未知

1、概述
    目前,循環流化床鍋爐( CFB)技術在國內外發展十分迅速。以其燃料適應性強、運行效率高、環保性能好和sOx,NOx排放低的顯著優點逐漸為各用戶重視。廣西作為劣質煤的主要產區,循環流化床鍋爐的應用有著廣闊的前景。廣西南寧鳳凰紙業有限公司熱電廠l號和2號鍋爐是四川鍋爐廠生產的CC,- 35/6,8 - MXD低攜帶率循環流化床鍋爐。兩臺爐從安裝結束到開始點火調試,中間因紙業公司的問題擱置了近3年時間,啟動調試從1998年底開始,由于設備放置時間過長,設備故障頻繁出現,使調試工作遇到了極大的困難,鍋爐先后出現點火困難、煙氣發生器燒損、過熱器超溫、鍋爐出力不足等問題,調試單位與安裝、生產廠家以及業主共同努力,研究處理了大部分存在的問題,保證了鍋爐的穩定運行,基本滿足了紙業公司的生產用汽的需要。生物質鍋爐
2、鍋爐主要設計參數
2.1主要設計思想
    該型號鍋爐是四川鍋爐廠針對紙業公司制漿需要,用蒸汽來進行加熱而設計的混燒樹皮、壓力等級較高的低攜帶率的循環流化床鍋爐。它采用了略低于鼓泡流化床鍋爐的沸騰床截面流速,保留了鼓泡床中傳熱系數很高的埋管受熱面。采用膜式水冷壁、Ⅱ型布置,分段送風,爐膛上部設置一級高效低阻平面流分離器,點火采用床下熱煙氣點火,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
2.2主要設計規范
    額定蒸發量:35 t/h,額定蒸汽壓力:6.8 MPa,額定蒸汽溫度:480℃,給水溫度:115℃,冷風溫度:20℃,一次風溫度:90℃,二次風溫度:180℃,排煙溫度:149℃,鍋爐設計效率:80. 59%。
2.3設計燃煤煤質分析數據
2.4燃用木材的成份
    水份:45%,低位發熱量:8 778kj/kg。
2.5燃料消耗量
  計算燃煤消耗量:7300 kg/h,術材消耗量:2 000 kg/h。
2.6脫硫用石灰石量
    石灰石量(假設CaC03含量95%):l760kg/h。
3、鍋爐試運主要情況及完成的調試項目
    兩臺鍋爐啟動前,分別進行了鍋爐冷爐通風式驗、爐內空氣動力工況試驗、布風板阻力特性試驗等,初步摸清了爐內氣流狀況,為點火提供了基本的操作數據。從1999年2月開始1號鍋爐第一次點火,因點火的熱煙氣發生器二次分風裝反、過熱器受熱面布置過多引起主蒸汽超溫等設備故障,經歷了多達13次的啟停操作。
    由于鍋爐的運行特性掌握,主要是點火特性的掌握,摸索了較長時間,同時由于設計原因,低溫過熱器的超溫問題長期得不到解決,使得鍋爐的啟動調試工作延續很長時間,因而原定的鍋爐整套啟動調試方案中的項目沒有能夠集中做,均是在鍋爐的運行中斷斷續續地進行。先后完成的主要調試項目有鍋爐的低負荷調試、鍋爐料層厚度及溫度的調整,鍋爐的燃燒調整、鍋爐的斷油調試、鍋爐的96 h長時間運行、鍋爐的變負荷調試。
4、試運行中出現的問題及采取的措施
4.1點火過程中的煙氣發生器燒損事故
    在2號爐的首次點火過程中,由于引子煤的配比沒有很好掌握,引子煤的點著時間花了近2個小時,著火后溫度急劇上升,溫度無法控制,給煤機投煤后緊接著就熄火。在點火過程中,就發現點火發生器外部燒得通紅。停爐后檢查發現點火煙氣發生器被燒壞,煙氣發生器圓筒內壁的耐磨耐火澆注料大部分已經脫落。同樣在第3次點火時.1號鍋爐也發生了同樣問題,檢查發現,是由于煙氣發生器二次分風進風口方向與設計圖紙正好相反,形成較大的阻力,使煙氣發生器作為冷卻和助燃的外茼風量很少,沒能及時把熱量帶走,從而導致燒損外筒的事故。通過重新安裝和加強運行風量的調整,已經不再發生燒損事故。
4.2點火著火困難
    在最初的6次點火中,由于對該鍋爐的特性沒有完全掌握,在引子煤配比、著火后的風量供應大小、給煤的時間掌握上均有所偏差,因而發生3種情況:一是長時間點不著火,點火以后3~5 h床料溫度都上不去;二是著火以后床溫控制不了,超過1100℃,只好緊急停爐;三是加煤后發生熄火,溫度直往下掉.點火失敗。針對這些問題,通過多次的探索、總結,一是重新配比了引子煤的數量,加大底料中的原煤數量,點火采用底料53袋,引子煤(大同煤)45袋的配比,比較適合;二是引子煤著火以后,應及時啟動給煤機加煤,不使底料中的引子煤燒完;三是必須注意控制風量,著火后不應馬上加風,而是密切監視床溫,等到溫度上升到了700℃左右時,證實溫度已經上來,再把風量緩慢地往上加。
4.3點火及運行過程中的結焦
    在最初的幾次點火過程中,在停爐后均發現布風板上有結焦,厚度20~60mm不等,爐膛的4個邊角的結焦相對要厚一些。經分析主要是因為運行操作控制不好,該加風時沒有及時加大風量,風量補充不足,使煤顆粒燃燒釋放的熱量沒能及時冷卻。在隨后的運行操作中,注意了這個問題,控制風量風壓,及時加風,已基本沒有發生結焦問題。另外,鍋爐運行過程中基本沒有發生結焦問題。有時為了提高負荷,以達到要求的用汽量,必須把床溫控制較高,最高床溫曾達到1 050℃,但這時仍能保持穩定運行,沒有結焦。可另一方面,在這樣高的床溫下,操作稍有差錯,就很容易使床溫提高上去,從而引發結焦,這是值得注意的問題。
4.4低溫過熱器超溫
    這是鍋爐調試中出現的最主要的問題。在第7次點火時.當燃燒正常、控制床溫在900℃左右時,發觀低溫過熱器出口集箱溫度超過450℃(設計值為417℃),并且在隨后的運行中,主蒸汽溫度曾高達628℃,遠遠超出設計的主蒸汽溫度480℃,同時由于當時的減溫器主要采用冷凝器制備的玲凝水水量不足,溫度無法減下來。根據此情況,首先采用了臨時加裝一根+25 mm的管子,從給水管道引出至減溫水管道。當減溫水量不足時,打開臨時管道上的閥門,將除鹽水和冷卻水混合后噴人減溫器來減溫。采取臨時措施后,在第8次點火運行時,發現高溫過熱器雖然未超溫,但低溫過熱器依然超溫嚴重,并且造成高、低溫過熱器支吊架被頂起,無法復位,低溫過熱器出口集箱至減溫器的4條∮89mm連通管變形彎曲,但經過檢查,管子的金相組織沒有變化,依然可以使用。
    根據運行的情況分析,認為主要癥結在于設計存在問題:一是爐膛上部敷設有2m高的衛燃帶,減少了水冷壁的吸熱量,使煙氣溫度沒能及時降下來;二是低溫過熱器計算有誤,設計面積過多,吸熱量太大;三是進入爐內的原煤顆粒控制不好,細顆粒太多,并且大多呈粉狀,沸騰燃燒過程中,很多細煤粒不是在爐膛底部燃燒,而是在爐膛上部和鍋爐尾部燃燒。鑒于此,由鍋爐廠家對鍋爐受熱面面積重新進行了核算,先在l號鍋爐上進行了改造:打掉爐膛中標高7.8 m以上部位所有的約2m高的衛燃帶,低溫過熱器蛇形管割除4排,再次點火后,依然發現低過出口溫度最高曾達到513℃,這時汽包壓力3.61 MPa。為此,在第13次點火時,對人爐煤種進行更換,由原來燃用的東羅煤,改為燃用南寧二塘煤,其低位發熱量為13.7mj/kg,其揮發份比東羅煤高,灰份比東羅煤低,但水份要高,經破碎后的原煤顆粒控制大部分在8 mm左右,運行后低溫過熱器的超溫問題仍然存在,但在汽包壓力不高時,已能控制其不超溫。
    由于低溫過熱器仍然超溫,鍋爐廠家再次計算后,決定1號鍋爐累計割掉10排低溫過熱器蛇形管,即割掉總數的24.4%(原有41排),2號鍋爐割掉低溫過熱器8排,即割掉總數的19. 5%(原有41排)。并且打掉折煙區原來敷設的耐磨耐火澆注料。經過采取上述措施后,鍋爐的低溫過熱器超溫問題基本得以解決。
4.5排煙溫度偏高
    這閫題是伴隨處理低溫過熱器溫度而出現的。試運初期,排煙溫度一般在150℃左右,與設計值相差無幾。但把爐膛出口澆注料打掉和把低溫過熱器割除部分面積后,排煙溫度一般正常運行在180℃左右,遠遠超過設計的149℃,有時甚至達到205℃。同時,排煙溫度的偏高,還影響了出灰系統設備的安全運行,使出灰斗式提升機的鏈條、出灰刮板機刮板經常被拉長,縮短了設備的使用壽命。主要原因是整個鍋爐的受熱面設計有偏差,有關的受熱面積吸熱分配計算不準確,致使煙氣的熱量吸收不完全,而這靠運行調整是無法調整過來的,有待進一步解決。
4.6鍋爐達不到額定出力
    據長期運行觀察,在額定的壓力、溫度下,兩臺爐的實際產汽量每臺約在26—28 t/h,幾乎很少到達30 t/h,當超過30 t/h后,要進一步提高出力,床溫將達到980℃以上甚至到達1 000℃,低溫過熱器溫度將超過417℃,并且負荷穩定不下來。鍋爐廠家認為是過熱蒸汽流量計不準,但到底最大出力能達到多少及設計缺陷在什么地方,因生產運行,尚未來得及組織廠家及其他有關部門進行有關試驗,暫時無法確定。
4.7石灰石投用
    兩臺動力鍋爐設計均有投用石灰石的系統.但至今由于鍋爐運行穩定,電除塵器除塵效果良好,因此,平常沒有進行過石灰石的投用。環保部門曾對該系統進行過檢查,同時在檢查時進行石灰石的投用,投用后對燃燒影響沒有進行詳細的測試,但運行人員反映影響不大,環保部門的測試反饋認為二氧化硫基本不超標。
5、結束語
    南寧鳳凰紙業有限公司熱電廠安裝的低循環倍率循環流化床鍋爐,經過多次的點火、調試,現在已能正常運行,燃燒穩定。通過此次調試,為循環流化床鍋爐燃用廣西劣質煤積累了豐富的經驗,對推動循環流化床鍋爐在我區的應用,減輕和降低煙氣中S02等排放污染,有著積極的意義。
    采用床下點火技術,可以使循環流化床鍋爐的啟動比較迅速,加熱均勻,但必須控制好加煤、加風的時機,需要通過調試摸索掌握。
    循環流化床鍋爐的負荷調節性能較好,在較低的負荷下也能穩定燃燒(負荷可在25% ~100%額定負荷之間調節),對承擔調峰負荷的鍋爐比較有利。

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