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生物質鍋爐新聞動態

 

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125MW機組鍋爐燃燒系統改造

發布時間:2013-08-21 08:42    來源:未知

0、引言
    廣西來賓電廠420 t/h鍋爐為上海鍋爐廠生產的SG - 420/13.7一M417型超高壓中間一次再熱自然循環煤粉爐。該爐設計煤種為貴州盤江縣火鋪混洗煤,屬典型的煙煤煤種,其揮發份Vdaf=33.14%,低位發熱量Qnet,ar=20 465 kj/kg。鍋爐采用四角切圓燃燒,中間儲倉式乏氣送粉,均等配風燃燒系統。
    機組投運以來,燃燒狀況尚可,但由于近年煤炭資源短缺,來賓電廠不得不從鄰近的貴州引進無煙煤及貧瘦煤,以解燃眉之急和保證機組穩定的煤炭供應。由于無煙煤、貧瘦煤與煙煤燃燒特性相差極大,因此采用原有煙煤型燃燒系統來燃燒無煙煤及貧瘦煤,給鍋爐運行的安全性和經濟性帶來了諸多問題。主要表現在:燃燒不夠穩定,低負荷穩燃性能差,在額定負荷的75%左右就需投助燃油;飛灰可燃物增加;助燃油耗上升;積灰結渣加劇;鍋爐效率降低等。針對上述問題,結合該鍋爐的具體情況,經過研究分析,對該鍋爐燃燒器進行低負荷穩燃技術改造,著重解決鍋爐低負荷穩燃性能及煤粉燃盡性能,使機組能夠長時間安全穩定經濟運行,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。生物質鍋爐
1、存在的問題及原因分析
    來賓電廠420 t/h鍋爐運行中燃燒不夠穩定,低負荷穩燃性能差,由于煤源不穩定,煤質變化大,對于單機容量較小,國內許多承擔調峰任務的機組,都存在著低負荷穩燃性能難以滿足目前機組調峰要求,加上近幾年燃油價格的大幅上漲,運行的成本提高,促使很多電站鍋爐不得不進行低負荷穩燃性能技術改造。絕大部分鍋爐經改造后達到了低負荷不投油穩定燃燒要求,例如,焦作萬方SG - 420/13.7- M419鍋爐改造前80%負荷下需投助燃油,改造后燃用難著火的無煙煤,最低不投油負荷達到40%。
    對于四角切圓燃燒鍋爐,強化煤粉氣流的著火過程,保證燃燒穩定,最有效的手段就是采用濃淡穩燃型燃燒器,國內目前進行的鍋爐低負荷穩燃改造中大都采用了這一技術。根據燃燒理論,為了保證煤粉火焰的穩定,應該組織良好的爐內氣流結構,使之形成煤粉著火有利區,這一區域一般定義為“三高區”的有效裝置,即具有高煤粉濃度、高溫煙氣和高的氣流擾動等特點的局部區域。理論和實驗表明“三高區”是煤粉著火并穩定燃燒的理想區域。
    目前采用的濃淡穩燃型燃燒器就是致力于實現“三高區”,如圖1所示的穩燃腔煤粉燃燒器,在一次風的直管段內安裝煤粉濃淡分離裝置,實現煤粉的水平濃淡分離,煤粉濃度的提高將提高單位容積煤粉氣流中的揮發份含量,從而降低著火溫度,著火性能將大大提高,此外濃淡燃燒將顯著降低NOx生成量。圖2所示為穩燃腔煤粉燃燒器的噴口流場圖。圖2顯示,由于穩燃腔煤粉燃燒器的特殊結構,當流體流過噴口時,在燃燒器噴口的局部區域形成較強的煙氣回流,高溫煙氣的回流將實現“三高區”的另外兩項要求:局部高溫與高的煙氣擾動,這將有利于煤粉在局部高溫環境下的著火,而著火后的火焰氣流將逐步擴散到淡的煤粉氣流中。因此,穩燃腔煤粉燃燒器將為煤粉的著火穩定燃燒,提供良好的環境。10多年來,該穩燃腔燃燒器廣泛應用于全國30多個電廠不同型號的鍋爐上,為廠家創造了顯著的經濟效益。
    提高鍋爐低負荷穩燃性能,除了采用先進的濃淡穩燃燃燒器外,還應考慮以下問題:
  ①合理的一次風速及風粉比,合理的煤粉細度;
  ②合理的一次風、二次風噴口布置;
  ③合理的二次風速;
  ④合理布置的衛燃帶。
  對于來賓電廠SG - 420/13.7 - M417型鍋爐,我們認為,上述問題同樣不可忽視。
    燃煤鍋爐爐膛結渣的原因較多,一般認為爐膛結渣不僅與燃料特性、爐膛結構設計有關,還受燃燒器的布置,運行因素等的影響。根據對M417型鍋爐爐膛結構及運行情況分析,造成該型鍋爐爐膛嚴重結渣的原因主要有以下幾點:
    ①熱強度選取偏高為結渣提供了條件;
    ②衛燃帶的敷設方式是掛渣的主要因素;
    ③爐內空氣動力特性不良是引發結渣的根本原因。
    爐內空氣動力特性不良是造成氣流刷墻、爐內結渣的根本原因。爐內假想切圓的大小直接影響著實際切圓的直徑,過大,易產生氣流刷墻。實際切圓偏大,煤粉被甩到水冷壁或衛燃帶上,在燃燒器區域較高的溫度水平下,處于熔融狀態的煤灰就會粘到水冷壁或衛燃帶上,逐漸堆積,形成嚴重的結渣。
2、燃燒器改造技術方案
    鑒于上面的分析,對于來賓電廠SG-420/13.7- M417型鍋爐采取如下主要技術改造措施:
    ①下層一次風和中層一次風的噴口處安裝穩燃腔煤粉燃燒器,增加高溫煙氣回流和氣流擾動,增強穩燃性能。
    ②在一次風的直管段內安裝煤粉濃淡分離裝置,在綜合考慮低負荷穩燃和防止結渣兩方面因素的基礎上,采用了水平濃淡燃燒方式,使濃煤粉氣流朝著向火側,淡煤粉氣流朝向背火側,這將大大改善劣質煤粉的著火性能,并有利降低NOx生成量。
    ③減小中二次風口的面積,降低供風量,體現煤粉集中布置。
    ④調整下層一次風和中層一次風的噴口標高,達到煤粉集中布置的目的。
    ⑤將原有燃燒器噴口的向上傾斜角度由8°~104改為0°。
    ⑥調整切圓直徑,避免煤粉氣流刷墻。
    ⑦頂二次風反切,消除殘余扭轉,消除爐膛出口煙溫偏差。
    ⑧調整衛燃帶敷設面積,依據煤質特性,在原設計基礎上,減少衛燃帶面積76mz,并進行重新劃塊分割。
    ⑨采用小油槍直接點火。
    以上技術方案的中心思想是:增加高溫煙氣回流,提高煤粉濃度,采用分級燃燒,同時,合理配合一次風、二次風及三次風,使爐內保持合理的流場。改造后燃燒器系統噴口布置示意圖如圖3所示。
3、改造效果與結論
    在理論分析基礎上,采用上述技術方案,對來賓電廠鍋爐進行了燃燒器技術改造,改造完成后,進行了一系列試驗,包括各風門標定試驗、爐內空氣動力場冷態試驗、熱態鍋爐效率試驗、低負荷穩燃性能試驗等,試驗結果表明:
    ①改造前,鍋爐最低穩燃負荷約90 MW;改造后鍋爐最低穩燃負荷60 MW,并可穩定長時間運行。這說明該濃淡穩燃型燃燒器達到了低負荷穩燃的要求,燃燒系統改造是成功的。改造后鍋爐擴大了煤種適應范圍,更適合低揮發份煤種燃燒,著火迅速,燃燒穩定。
    ②爐內空氣動力場試驗表明燃燒器出口處有一個寬為1.2~1.4 m,長約2.5 m的高溫煙氣回流區,這對煤粉氣流快速著火是非常有利的,能改善著火的穩定性。
    ③燃燒器改造完成至今,燃用煤質時有變化,但爐膛未發現嚴重結焦現象,這說明燃燒器布置夾角是合理的。冷態空氣動力場試驗顯示,貼墻風速比改造前大幅降低,假想切圓直徑明顯縮小,這為避免爐膛結焦提供了保證。
    ④改造前水平煙道兩側煙溫偏差150~160℃,排煙煙溫偏差20℃左右;改造后水平煙道煙溫偏差縮小為80—90℃,排煙煙溫偏差基本消除,有利于鍋爐的安全運行。
    ⑤改造前由于燃燒不穩,須經常投油助燃,增加了助燃油耗;改造后即使煤種揮發份達到Vad=10%左右,負荷低至60MW,也不需投油助燃。同時由于著火條件改善,點火用油也明顯下降,改造前冷態啟動每次用油16t左右,改造后冷態啟動每次用油減為11t左右。改造后增大了燃燒穩定性,擴大了鍋爐的變負荷能力,啟動用油明顯下降,助燃油幾乎停用。
    ⑥統計分析顯示,改造前飛灰可燃物含量12%,改造后鍋爐飛灰可燃物含量降低至6.5%,鍋爐效率明顯提高,燃燒經濟性提高,年節約煤3×104t左右。
  長期的運行情況表明,該機組燃燒系統改造獲得圓滿成功,保證了該廠鍋爐的安全經濟運行。
  富通新能源生產銷售生物質鍋爐,同時也銷售木屑顆粒機壓制的楊木木屑生物質顆粒燃料。

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