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生物質鍋爐新聞動態

 

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130t/h CFB鍋爐達不到設計出力的整改方案分析

發布時間:2013-08-19 09:04    來源:未知

引言
    循環流化床燃燒技術是目前商業化程度較好的清潔煤燃燒技術之一,它具有煤種適應性強、負荷調節范圍廣、污染物排放量小、灰渣易于實現綜合利用、易于進行舊鍋爐改造等優點。
   2#爐B&WB -130/3.82 -M型中溫中壓煤粉爐,1991年7月投產,原燒山西優質無煙煤,運行成本較高。經過考察和調研,該廠于2000年3月將其翻新改造為130t/h CFB鍋爐,要求能燒當地劣質煤及高硫煤。2001年3月改造結束,由于受原煤粉爐結構限制、鍋爐改造時結構設計不合理等原因,2001年5月試生產結束后,鍋爐爐膛出口溫度比設計值低200℃以上,運行達不到設計要求,鍋爐月平均蒸發量70 t/h,僅達設計蒸發量的54%,該廠決定進行二次改造。通過咨詢國內高校、科研院所等機構,對幾種改造方案進行分析優選,按優選方案實施后,鍋爐出力達到了設計要求,取得了明顯的經濟效益,富通新能源生產銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
1、鍋爐概況及特點
1.1設計參數
  該鍋爐設計煤種為無煙煤末煤與煤矸石混煤,比例為1:1.4,校核煤的比例為3:1(相關參數見表1),設計參數如表2所示。
1.2結構特點
  CFB鍋爐總體布置簡圖如圖l所示。
  運轉層標高仍為8.Omo拆除原煤粉爐高溫空氣預熱器,新增加一組膜式省煤器。改造后的CFB鍋爐仍為自然循環,π型布置,單汽包,前吊后支,平衡通風,爐膛出口自爐前向后依次布置有槽型撞擊式分離器(支撐并焊接于凝渣管上)、高溫過熱器、低溫過熱器。原煤粉爐轉向室拆除,在該處布置兩臺下排氣旋風分離器,其下依次布置有:省煤器上段(新增加)、中段、下段,空氣預熱器(原煤粉爐低溫空預器),并對空氣預熱器進行了局部分隔改造,以適應一、二次風相對獨立的需要。爐膛最大截面尺寸與煤粉爐相同,仍為6336mm×6336mm,布風板尺寸為6336mm×2836mm。由于改造為循環流化床燃燒方式后,爐內溫度水平較原煤粉燃燒方式低,而爐膛及汽包標高未變,因此為確保蒸發量,爐膛內增加了兩片雙面受熱水冷膜式壁,與兩側水冷壁平面平行。爐膛下部從標高16.2m開始,前后墻收縮成
錐形爐底,后墻水冷壁延伸成水冷布風板并與兩側水冷壁共同形成水冷風室。布風板上布置有1383只風帽,預熱后的一次風經布風板上的風帽小孔進入密相區,實現流化。二次風經預熱后從前后墻的上下二層二次風口(前后墻土層各8個,下層各7個)進入爐膛,補充燃燒空氣并加強擾動混合。
    鍋爐啟動采用輕柴油床上點火。點火系統設計有3只床上啟動燃燒器,均勻布置在爐膛后水冷壁下部,并以45。角下傾。啟動燃燒器采用機械霧化方式,每只出力1000kg/h,其主要由油槍、配風器組成。采用刮板給煤機爐前給煤系統,給煤口3個,沿爐寬均布。
1.3兩級分離及物料循環系統
    鍋爐采用兩級分離循環系統。一級分離循環系統采用槽型撞擊式分離器,分離下來的固體物料落人它下面的一個與爐膛相通的灰斗中,借助自身重力經沿爐膛寬度分布的16只落灰口返回到爐膛,沿后水冷壁落入爐膛下部進行爐內循環。二級分離系統左右對稱布置,二級分離器分離下來的物料通過料斗、回料管、返料閥,靠重力在一次風(返料風)輔助下,由布置在后水冷壁下部的4個返料口(每臺旋風分離器有2個返料管)在距布風板上方0.9m處回到爐膛內,實現外循環。本鍋爐設計循環倍率為100
2、鍋爐不能達產原因分析
    結合鍋爐運行實際分析,發現二級分離器分離效率不高,循環灰回料不暢,L型返料閥結構不合理,密封差,造成爐內煙氣反竄,燃煤粒比度分布不合理(燃料中的大塊份額超設計值)是該CFB鍋爐不能有效建立循環燃燒的主要原因,使該循環流化床鍋爐變成了不帶床內埋管的鼓泡床鍋爐,鍋爐出力達不到設計要求。
3、提高鍋爐出力整改方案對比分析
    經過咨詢國內高校、科研院所等機構,主要有以下幾個方案可供選擇,并將各方案進行對比(見表3)。
    將4種方案進行對比分析。方案一、二僅考慮對返料閥進行改造,用密封及自平衡能力較好的U型閥取代原簡易L型返料閥。方案三除將L型返料閥改為U型閥外,在上、中段省煤器間用旋流葉柵分離器取代旋風分離器,飛灰分離效率能否提高或提高幅度有多大,經討論認為,把握性不大。相比而言,方案四除將L型返料閥改為U型閥外,又加大出灰口和灰斗尺寸,可解決運行時此處積灰,引起回料不暢問題。完善入爐煤破碎和篩選系統,可改善煤的粒比度,減小燃料大塊顆粒份額,使之接近設計值。在旋風分離器導向錐及下排氣管間.沿+1970圓周上均勻固定30片導向葉柵,使鍋爐煙氣在進入下排氣管以前撞擊葉柵,將細小顆粒進一步分離。將二級旋風分離器改造為百葉窗分離器與旋風分離器組合型分離器,飛灰分離效率可明顯提高,經過以上改造,鍋爐達到設計出力的可能性增大,且方案四改造周期最短,費用最少,經過討論分析,該公司決定選用方案四對該CFB鍋爐進行第二次改造。
4、改造效果
    按方案四改造后,鍋爐出力達到了130t/h,滿
足了設計要求,鍋爐主要運行數據見表2。
    改造前后,飛灰可燃物Cfh、爐渣可燃物C¨鍋爐效率、煤耗B。、鍋爐自身用電率W對比值如表4所示。
    鍋爐改造后,煤耗由614g/kWh下降為505g/kWh,年節標準煤約3.36萬t,入爐煤發熱量按12.376MJ/kg,煤價按75元/t計算,每年可節約燃煤價值約250萬元;鍋爐自身用電率由12.56%下降為7.2%,年節電696.8萬kWh,上網電價按0.28元/kWh計算,年節電價值約190萬元。以上兩項合計年可為電廠節省燃料費及電費約440萬元,節能價值顯著。
從表2、表4分析可以看出,按優化方案改造后,鍋爐出力達到設計要求,并取得了明顯的經濟效益,表明改造達到了預期目的。
    富通新能源銷售生物質鍋爐,同時我們還大量銷售木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。

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