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烘干攪拌輸送新聞動態

 

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FG系列沸騰干燥烘干機的使用與改造

發布時間:2013-07-22 08:17    來源:未知

     干燥工序是中藥固體制劑生產中一道重要工序,對藥品的各種質量指標有直接的影響,是藥品生產過程關鍵的質量控制工序。不同的劑型、不同規格的產品需要根據其特點選擇干燥設備,選用FG-200型沸騰干燥烘干機對水泛丸、水蜜丸進行干燥工序的生產,經過一年多的使用,發現該設備具有以下特點:①特別適合于干燥直徑4mm以下的中藥小丸。②物料受熱均勻,干燥的時間短,無結塊、裂丸,能較好保持丸形外觀。③干燥后的藥丸崩解時限合格率高(達98%以上),不破壞藥品的有效成分。④與藥品直接接觸部位多為圓形結構,無死角,易清洗,符合GMP要求。⑤采用人機操作界面,操作控制可視化、圖形化,便于操作,富通新能源銷售木屑顆粒機、木屑烘干機等生物質燃料、木屑烘干機等機械設備。
    由于產品生產規模不斷擴大,原有干燥設備已不能滿足日益增長的生產需要,如在原有生產場地增加設備需要對生產場地作較大規模的改造,而且施工工期長,需要停產施工,對生產造成較大影響。因此,根據設備結構原理對設備進行了一些改進,使設備的產能有了較大提高,并使設備對不同規格產品的適應性得到進一步提高。
一、結構與工作原理
   如圖1所示,沸騰干燥烘干機由引風機、袋式除塵器、亞高效過濾器、加熱柜、主機、電氣控制系統等組成。引風機為一臺功率30kW,風量5 690~6 973m3/h、風壓3 857—8 148Pa的離心風機,由變頻器進行調速控制。采用蒸汽散熱器作為加熱部件。控制系統由觸摸屏、PLC以及相關電磁閥組成,設備的運行參數通過觸摸屏進行設定并顯示實時監控數據。
    工作原理:物料放進料斗后,筒體處于一個相對密閉狀態。起動引風機后,筒體內的空氣被引風機排出,筒體處于相對負壓狀態。當負壓達到一定值時,為了補充空氣,氣流在負壓的作用下,經初、中、亞高效過濾器、換熱器、送風管從氣流分布板進入流化床,將物料拋起,形成流化態,物料同時被熱風干燥。干燥過程產生的粉塵隨氣流排到袋式除塵器被捕塵袋搜集。
二、設備改造
   設備投產后各種產品銷售量不斷增長,為適應市場的需求,生產技術部門增大了每一批次產品的投料量,但是設備原設計的最大一次投料量為200kg,干燥最大丸徑4mm,設備生產能力滿足不了生產需要,干燥工序成為生產流程的瓶頸。若增加設備需要對原生產場地作大規模改動,不僅投資金額大,而且改造過程將影響正常的生產。為此,設備動力部會同車間工程技術人員對設備進行了以下改造,使設備的生產能力滿足了生產需要。
   1.改變除塵方式,減小風阻改善沸騰效果
   原設計采用袋式除塵器除塵,除塵器放置在室內機房。使用袋式除塵器有如下缺點:①沸騰干燥過程產塵量較大,除塵器捕集袋容易堵塞,使排風不暢,筒體相對負壓不足,影響沸騰效果。②由于粉塵多,捕集袋經常需要清洗,而捕集袋的拆裝比較繁瑣,所費工時較多,影響工作效率。③袋式除塵器保溫氣密性較差,熱風的熱量散發在機房,致使機房的環境溫度偏高。
    針對以上原因,拆除了袋式除塵器,排風管直接連接風機,在屋面排風管出口處安裝水幕除塵裝置,如圖2所示。水幕除塵裝置的箱體頂部裝有噴淋頭,形成水幕。帶粉塵的氣流經過噴淋下來的水幕,粉塵被水吸收,在箱體內沉淀到底部,通過排污管排出。水幕除塵裝置,風阻小,除塵效果理想,清理方便,既減少了排風阻力,提高了沸騰效果,也減少了工人清理設備所用的工時,提高了工作效率。
2.增加鼓風機,增大風壓風量
   沸騰干燥烘干機原使用的風機為離心風機,作為引風機使用,電動機功率為30kW,風量為5 690。6 973m3/h,風壓為3 857~8 148 Pa。為增大風壓風量,嘗試在其機械室內其中一臺沸騰干燥烘干機加裝一臺離心風機(電動機功率為18.5kW,風量為6 440—7513 m3/h,風壓為5 399~4821Pa),作為鼓風機使用(見表1)。在引風機的作用下,物料頂部產生相對負壓;在鼓風機的作用下,物料底部產生相對正壓,物料負壓和正壓的作用下,產生更佳的沸騰效果。在試驗一段時間后,發現有這樣的現象:沸騰干燥烘干機的干燥室頂部有一個泄爆口,上面有一個蓋子,設備運行時靠負壓處于封閉狀態。當起動鼓風機時此蓋偶爾會打開,致使粉塵通過該泄爆口直接排出到操作間,污染了潔凈室,經查是鼓風機風量大于引風機風量,破壞了干燥室的負壓所致。為了控制鼓風機的風壓風量,又在另一臺沸騰干燥烘干機上加裝了離心風機(電動機功率為22kW,風量為6 032~6 786m3/h.風壓為7 712—7 585 Pa),另外還加了變頻器進行控制。加裝了變頻器后,通過控制鼓風機的轉速,保持干燥室負壓狀態,使該現象得到改善,并且可以根據不同規格產品和干燥時的不同階段進行控制。
3.增加氣流導向板
    如圖3所示,未安裝氣流導向板時,氣流直接撞擊機座前端,降低了風壓風速,而且容易在機座后端形成氣流盲點,影響沸騰效果。為了對氣流進行導向,使氣流分布均勻,在調節風門后面的進風管道與基座的相連處,安裝了一個氣流導向板,對氣流的角度進行調整,使氣流均勻分布在原料容器的周圍。
三、改造后的效果
   在采取了以上的整改措施后,取得了明顯的效果,主要體現在以下方面。
    (1)沸騰效果得到改善從原料容器的圓視鏡觀察物料的沸騰狀態,可以觀察到物料被高高地拋起在流化床,與熱風充分地進行熱交換,而且沸騰的分布均勻,整個原料容器的物料均處于沸騰狀態。沸騰干燥后,基本上沒有結塊現象。
    (2)設備生產能力的提高在同樣含水量的要求條件下,干燥時間縮短近1/3,即干燥產量提高近1/3。原設計生產能力是200kg/車,通過整改后,根據藥丸品種的不同,產量的提高也不同,以正氣丸為例,生產能力提高到360kg/車,如表2所示。
(3)設備適應性的提高原設計可生產的藥丸的丸徑不大于4mm,通過整改后,可生產的藥丸的丸徑擴大到6.5mm,提高了設備的適應性。從表3看出,該設備可以沸騰干燥大丸徑的藥丸(丸徑在4~ 6.5mm之間),且干燥時間縮短1/2,干燥產量提高2倍。
富通新能源主要銷售木屑顆粒機、木屑烘干機等生物質燃料成型機械設備。

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