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生物質鍋爐新聞動態

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15t/h循環流化床鍋爐項目后評價
發布時間:2013-07-12 08:18 來源:未知
0、項目回顧
中國石油寧夏煉化公司化肥廠原有3臺1. 25MPa、10t/h鏈條式蒸汽鍋爐及配套裝置,是1998年設計施工,1999年初竣工投入使用的。這套裝置經過多年的運行,日益暴露出許多問題,特別是燃燒不完全,熱效率低,殘碳含量在12%~16%,造成燃料煤消耗高,噸氨消耗一直達不到設計指標。為了節能降耗,挖潛增效,解決廢渣處理難、污染環境的問題,經過多方考察論證,選擇了型號為SHFX15-1.6/350-LI額定流量15 t/h、蒸汽壓力1.6MPa、蒸汽溫度350℃循環流化床鍋爐,充分利用了原老鏈條爐基礎和部分配套設施,將造氣爐渣和集塵器灰等劣質燃料作為循環流化床鍋爐原料。經過綜合分析,采用流化床鍋爐后,可以消除化肥廠過剩廢渣,流化床鍋爐燃燒后的爐渣又可作為水泥廠熟料,既降低化肥廠合成氨噸氨消耗,又可達到廢渣綜合利用的目的,富通新能源銷售生物質鍋爐,生物質鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的木屑生物質顆粒燃料。
1、項目評價
1.1前期工作評價 全燃渣內分離循環流化床鍋爐采用新工藝、新材料、新技術,在國內同行業處于領先地位。該鍋爐通過將化肥廠造氣爐渣、鏈條爐渣和集塵器灰按比例配成熱值在2000~ 3500Keal/kg的低熱值原料煤,產生350℃的過熱蒸汽,既達到生產需求又解決污染環境的問題。流化床鍋爐項目的提出符合化肥廠生產實際情況,從項目的前期立項來看,項目的立項決策是正確的。多年來循環流化床鍋爐不斷進行技術改進,在技術上取得了突破,已得到了廣泛應用,因此技術是成熟的。
1.2工程建設評價對鍋爐煙氣處理部分,只對煙氣通量進行了核算,沒有進行詳細的設計計算。從目前看,因水膜除塵裝置存在滲漏現象,加之流化床鍋爐煙氣中粉塵帶出物多,造成煙道經過一段時期,存在堵塞問題,但粉塵處理能力達到環保要求。
按照流化床鍋爐項目的總體進度計劃,2005年4月份流化床鍋爐項目進入了設備招標訂貨階段。2005年5月14日化肥廠進行了系統停車檢修,為保證流化床鍋爐項目改造在拆除原鏈條爐時,生產系統不再受到影響,化肥廠組織了對原鏈條爐進行了隔離生產系統。保證了流化床鍋爐在施工過程中,正常生產不受影響。主體工程完工后,借生產裝置檢修機會,順利實現了與工藝管網的碰頭。
流化床鍋爐項目大型工程施工,都采取項目招標方式,其它都由化肥廠自行完成。土建基礎施工由寧夏石化建設公司承擔,鍋爐主體、電氣、儀表安裝均由邯鄲鍋爐廠負責,部分工藝設備、電氣、儀表工程分別由化肥廣機修車間、電氣車間、儀表車間進行施工。雖然化肥廠參加具體施工的部門在施工技術裝備、施工力量、施工組織、施工經驗等方面與具有施工資質的施工單位存在較大差距,但還是按計劃完成了部分裝置的施工。但因鍋爐訂貨確定時間及鍋爐拆除時間推遲,整個工程有效作業時間縮短,整個項目沒能按預定10月底投產完成。
流化床鍋爐項目完成總投資221. 39萬元,其中:設備購置費124. 57萬元,安裝工程費74. 48萬元,建筑工程費18. 99元,其它工程費用3.35萬元。流化床鍋爐項目完成投資221. 39萬元,與估算投資相比,節約32. 33萬元。
1.3生產運行評價
1.3.1 試運行評價 流化床鍋爐項目整個工程于2005年11月5日完成,11月6日點火試運行,經過將近15天的調試,鍋爐基本能穩定運行,鍋爐蒸發量約13 t/h,略低于額定出力。各項單耗見表1。
1.3.2存在問題2005年11月30日晚20:40分,當班操作工停爐后檢查發現,在風帽上150mm處、耐磨管后澆注層有脫落現象。經過檢查分析后認為,該處澆注層脫落有以下原因:澆注層為礬土水泥耐火混凝土的材料,具有耐高溫性能,但防水性差,遇水容易脫落。脫落處曾因磨式壁Ⅲ筋板處,在筑爐時因安裝人員誤動火受損過,后因烘爐加水后此處有過漏水現象,直接影響此處澆注層的質量。
2006年2月4日正常運行時,先發現l根鍋爐隔墻管泄漏,接著鄰近4根過熱器管也發生泄漏。為不影響生產,經與廠家協商后,臨時將4根過熱器管封堵,鍋爐隔墻管補焊;2006年2月28日鍋爐埋管斷裂1根;經與廠家有關人員及當地技術監督部門對以上問題進行了現場檢查,發現受損的隔墻管有被沖刷變薄現象,除受損的管子外,其余均正常,過熱器管也無損壞、變形、變薄現象。分析原因:一是隔墻管本身材質存在內重皮或其它缺陷.該缺陷在冷態試驗時無法發現,當鍋爐運行后,在高溫、高壓下運行時發生泄漏。二是鍋爐內部水垢較多,受損的埋管內有異物堵塞,懷疑是埋管堵塞后水流受阻,埋管不能得到有效冷卻,造成局部過熱,引起爆管。經由當地某部門分析鑒定,初步認為該堵塞異物為“循環系統內存在煤粉和泥沙,長期運行在系統內沉積而成,并且該系統內伴有部分油脂類物質,經高溫聚合而成”。
鍋爐的除塵器是采用原來的1Ot/h鏈條鍋爐的老設備,該除塵器處理煙氣量為25000~ 32000m3/h,處理煙氣排放濃度≤2000mg/m’。現爐型改為15t/h流化床鍋爐后,煙氣量為5 8000m3/h,煙氣原始排放濃度在15000 mg/m3,所需處理煙氣量與煙氣初始排放濃度明顯過大。現∮1600文丘里麻石水膜處塵器不能滿足15t/h流化床鍋爐運行,嚴重制約鍋爐引風機風量調節,造成鍋爐出力降低并引起煙道堵塞。
化肥廠利用大修機會,對循環流化床鍋爐存在的部分問題進行處理,將受損的爐墻、隔墻管、過熱管及埋管按原圖恢復,以保證該爐長周期運行。
1.4項目績效和影響評價
1.4.1項目技術評價流化床鍋爐項目主體部分操作運用技術已較為成熟,設計上從先進性、適用性、經濟性和安全性方面考慮,項目輔助配套部分工程設計均為化肥廠自行設計施工。鍋爐基礎由專業設計單位設計和施工,建筑工程質量及安全能夠保證。項目充分考慮利用化肥廠廢渣轉化為高品位過熱蒸汽,使資源得到合理利用。從技術評價角度評認,項目整體技術水平為中等技術。
1.4.2項目經濟評價按2005年化肥廠生產4.67萬噸合成氨計算,年生成造氣爐渣5217噸,其中造氣爐渣殘碳約16%;生成鏈條爐渣7761噸,鏈條爐渣殘碳23%左右,全年相當于可利用4763噸燃料煤(固定碳按55%計),按目前煙煤價格(含稅)152元/噸,僅燒爐渣全年可挖潛72.4萬元。
1.4.3項目環境和社會影響評價循環流化床鍋爐投運后,不但有良好的經濟效益,而且具有較好的社會效益。原鏈條式鍋爐及造氣爐年生成12978噸爐渣,所產生的廢渣處理難度大,污染環境。流化床鍋爐項目施工后,化肥廠每年產生的所有廢渣都可被充分利用,不存在因廢渣處理難而污染環境,造成地區環境和生態環境受到影響。同時,根據當土環境監測中心站技術監測,循環流化床鍋爐外排煙氣均能達標排放,林格曼黑度達1級標準,煙塵排放濃度為131.22 mg/m3,SO2排放濃度為275mg/m3,不存在環境污染問題。流化床鍋爐產生的廢渣殘碳含量在2%~5%以內,殘碳利用率高。因此,該項目對促進環境治理與保護,推動產業技術進步具有重要影響,同時也符合節約型社會發展的要求。
2、經驗教訓及建議
2.1經驗教訓及建議
2.1.1 經驗教訓
入爐燃料的控制燃料粒度大,混合不均勻,發熱值不穩定,使得鍋爐不易操作。入爐燃料粒度宜控制在10mm以下,最好在3~8mm以內。細粉不超過30%,渣、煤、灰應嚴格按配比混合均勻,發熱值控制在2500~3500kcaUkg。這樣才能有效避免給煤速度、爐膛溫度、鼓引風量的大幅波動,使鍋爐穩定運行。
鍋爐煙道清灰除塵器流通面積偏小,停爐后,鍋爐對流受熱面清灰不利。尾部除塵器是影響鍋爐出力的瓶頸,在現有條件下,必須定期對其進行清理,防止發生堵塞,盡量增大煙氣流量,降低除塵器局部阻力。加強各受熱面的積灰吹掃工作。
松動風和物料循環的控制回料道風帽要定期進行清理,松動回料道循環不好,未燃盡的物料不能正常循環回流入爐膛,而是從落灰管放掉,嚴重影響了鍋爐出力,增加了司爐人員勞動強度。循環回料道是循環流化床的核心部位,物料能否形成良好的循環燃燒,對鍋爐蒸發量、燃燒效率影響很大。在停車檢修時,要和爐膛布風一樣,對松動布風也要進行徹底檢查,清理回料道內的灰渣、雜物,保證松動風帽出風孔暢通。
司爐人員基于過去操作鏈條鍋爐的習慣,再加上對循環流化床鍋爐的特點認識不夠,遇到新問題時不能放開思想,即使有好的建議也不愿提出來。如根據當地煤種的特點,爐膛溫度可適當提高到≤1050℃。
2.1.2建議循環流化床和層燃鍋爐有著本質區別,從層狀燃燒操作過渡到流化床燃燒操作需要一個摸索、熟練和積累經驗的過程。首先要堅定能夠掌握循環流化床操作技術的信心。同時對司爐人員要進行培訓,向兄弟單位學習,切實弄通物料配比、給煤速度、鼓引風調節、爐膛及分離器出口溫度、回料道松動風控制等要點。并且要肯于鉆研,勤于實踐,不能囿于形式。根據鍋爐技術要求,結合本廠實際情況以及當地煤種特點,制定合理的操作工藝,并定時加強排污。
3、結論及啟示
涉及多專業項目工程,從原始設計到項目實施,要加強工程項目前期技術方案的討論論證,避免設計缺陷的產生。要做到精心準備、精心實施,加大施工質量技術監管力度,杜絕出現返工,提高工作效率。新技術的運用對操作人員提出了更高的要求。流化床鍋爐項目從項目前期、工程實施、生產運行過程來看,雖然在運行過程中還存在部分問題,相比同行業操作還存有一定差距,但基本達到了預期改造目的。從項目評價角度,可認定該項目為中等技術水平。
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