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倉儲式制粉系統運行方式探析

發布時間:2013-07-11 07:54    來源:未知

0、前言
    基于燃煤煤種復雜、煤質惡劣的原因,到目前為止,我省火電機組的鍋爐,大都選用具有煤種適應性廣、結構簡單、維護方便等優點的球磨機來研磨煤粉,且都配備中間儲倉式制粉系統。盡管如此,不同的鍋爐或當同一鍋爐燃用不同煤種時,對各自制粉系統的運行要求差異較大。如何在基建調試階段實現制粉系統運行方式優化,為機組投產后的節能降耗打下良好的基礎,一直是專業技術人員研究的問題。
    磨煤機的運行始終處于一種動態平衡之中。影響其出力的原因很多,必須分析各種因素對磨煤機出力的影響,協調和調整各因素之間的關系,優化制粉系統的運行方式,以達到磨煤機出力最大、同時系統電耗最低的目的。
1、最佳鋼球裝載量的大致確定
    一般來講,在一定的范圍內磨煤機的出力與鋼球裝載量成正比,而與鋼球的球徑成反比。因此,找出電耗最小而出力最大的鋼球裝載量和鋼球球徑的配比是很重要的,富通新能源銷售球磨機、雷蒙磨粉機等磨機機械設備。
    在調試過程中,由于工程進度和現場條件的限制,不可能針對某一套制粉系統進行詳細的同比試驗來確定最佳鋼球裝載量,但大型火電機組鍋爐一般均配有2~4臺球磨機,如果忽略同一臺鍋爐每套制粉系統間自身結構與系統阻力的微小差別,即可將不同系統等同看待。
    在球磨機單機試運行結束后到系統整套投運前的時間內,有意地使各個不同的球磨機上裝載的鋼球在數量上保持一定差距,并以各球磨機電流作為不同鋼球裝載量的參照值。然后在各套制粉系統投運后的相同時間段內,在保證系統通風量、粗粉分離器擋板開度、給煤機轉速等基本一致的情況下,測取各球磨機電耗及對應的煤粉細度,即可得出單套制粉系統在出力相同(即給煤機轉速一致)時不同鋼球裝載量下的球磨機電耗及對應的煤粉細度,從而大致確定哪種電流值代表了最佳鋼球量。各種磨煤機最大鋼球裝載量推薦值見表1。
    對于無煙煤、貧煤可選用∮30 mm球15%,∮40 mm球30%,∮50~60 mm球55%的最佳配比方式。
    火電機組大修后鍋爐制粉系統也可采用同樣的方法進行對比試驗。
2、給煤量的標定
    所謂磨煤機出力,即指單位時間內進入磨煤機的煤量。若保持其它參數不變,在一定范圍內隨著給煤量的增大,球磨機的出力也隨之增大。而由于磨煤機中的存煤重量與磨煤機自重(滾筒加鋼球)相比,所占份額少,據測試,一般空載下的磨煤機電流與滿載工況下電流相差僅10%左右,在正常情況下,給煤量的增加并不明顯增大磨煤機的電耗。所以磨煤機應盡量在滿負荷(最大給煤量)工況下運行。
    那么,應如何確定給煤量呢?為增加出力而一味地增大給煤機轉速顯然是行不通的。集控室監測給煤量的手段是間接的,只能看到給煤機刮板走的速度,不能讀出給煤量的多少。可利用“截流煤量稱重法”找出給煤機刮板速度與給煤量之間的關系:使原煤倉到給煤機入口隔柵的開度固定,控制插板在固定位置,以保證給煤機煤層厚度維持一定,在標定中通過給煤機的變頻無級調速控制,調節3~5個不同的刮板速度,再通過截流煤量稱重,即可得到對應的給煤量。多次的試驗證明,這樣標定的結果比較準確,標定曲線的線性關系也不錯,可以作為實際運行依據。
3  通風量的調整
    在火電機組鍋爐制粉系統的啟動過程中,通風量的調整操作通常是依據設計參數以及運行經驗進行的。如當制粉系統具備啟動條件以后,首先啟動排粉機,將其入口擋板全開至100%開度,再依次啟動磨煤機、給煤機,并逐漸加大給煤量,同時根據設計提供的系統中各級管段的負壓、磨煤機進出口差壓、磨煤機出口溫度等參數,調整熱風量及再循環風量,進行制粉。然后通過煤粉的取樣分析,再適當調節粗粉分離器擋板開度來調整合適的煤粉細度。
    應該說,這樣的運行操作是正確、可行的,但在我省基建投產后的火電機組中,制粉系統在運行較長一段時間后,大多會出現排粉機葉輪磨損嚴重且不到一個大修期就得更換的問題。究其原因,雖然與粗、細粉分離器的效率偏低有相當的關系,但設備選型不當、系統風速高、風機余量過大也是造成排粉機在入口擋板全開時葉輪磨損嚴重以及耗電率高的主要因素。湖南益陽電廠是剛剛建成投產的火電廠,1號、2號鍋爐均配備球磨機中間儲倉式制粉系統,運行中每臺排粉機入口擋板最大開至60~70%即可滿足單套制粉系統風量的要求,雖然這種調節方式不會影響機組的安全穩定運行,但系統長期節流,風機效率低,耗電量增加,對機組運行的經濟性是十分不利的。
    因此,在初步設計及設備選型過程中,應在充分了解和掌握設備質量和性能的前提下,盡可能做到合理配置,以提高設備的使用效率,避免不必要的能源消耗。
    當然,制粉系統的正常運轉是一個隨工況不斷變化而需隨時調整的動態平衡過程,系統中各設備的選型、性能的匹配不可能百分之百地恰到好處,只能在一定的范圍內相互適應,圖1、圖2即反映了這樣一種關系。另外,僅就排粉機而言,要做到既滿足磨煤機的出力要求,自身又具備一定范圍的對系統風量的調節能力,選擇節能效果好的可變速調節的排粉機無疑是一條很好的途徑。
4、粗粉分離器的擋板調節
    粗粉分離器的出口擋板開度一般是根據經驗預先調好的,在運行中可根據煤粉細度進行適當調整,并不需要做經常性的變動。但如果當鍋爐燃用煤種或系統結構發生了較大變化時,則有必要找出擋板開度的最佳位置。方法很簡單,即在某一套制粉系統中,在制粉總通風量不變及其它參數基本不變的情況下,通過對3~4個不同方面的問題或誤差擋板開度下煤粉細度的比較,就可得出何種擋板開度是最佳的。
    值得指出的是,盡管對擋板開度指示的精度要求并不高,但由于制造和安裝方面的問題或誤差,在以往的調試工程中,幾乎都發現有粗粉分離器擋板開度指示與實際擋板開度不符、甚至無開度指示的現象存在,如調節工具又不配套,會使得擋板開度的調整難以準確到位,而擋板開度的大小直接關系到系統阻力大小和制粉出力,對制粉系統的能耗有相當的影響。
5、球磨機的運行及維護
    球磨機的運行正常與否及損耗的大小,一方面取決于系統設備的性能狀況,另一方面也與運行人員的操作以及檢修人員的維護工作有著密切的聯系。因此只有在諸多方面采取措施,才能保證磨煤機的正常運轉,同時降低損耗。
    a.應盡可能選用無原煤自流、給煤均勻性好、調節品質高的配有變頻調速系統的給煤機,這樣既有利于調整并保持適合的最大給煤量,又始終能使磨煤機保持在較大出力和低電耗下運行。
    b.鋼球會因在磨煤機運行中的磨損變小而降低磨煤機出力,所以應采用耐磨性能好的鋼球,并且在球磨機的運行過程中還要適時補充鋼球。
    c.投入自動控制系統,以避免運行人員在制粉系統變換頻繁的運行工況中發生誤操作。
    d.避免潤滑油系統的油路堵塞,適時更換用油.使油質清潔,油量充足,保證磨煤機轉動部分的良好潤滑。
6、結束語
    制粉系統的調試和運行調整工作是一個較復雜的綜合工程,而火電機組投產后球磨機制粉系統的能量消耗在電廠發電成本中占有相當的比重,所以在基建調試過程中搞好制粉系統的調試和運行方式優化工作,無疑將大大有利于機組的節能降耗,提高運行經濟性。

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