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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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10t/h拋煤機(jī)鏈條爐的節(jié)能改造數(shù)值模擬分析

發(fā)布時(shí)間:2013-07-07 07:54    來源:未知

引言
    拋煤機(jī)鍋爐具有煤種適應(yīng)性好,符合調(diào)節(jié)范圍大,調(diào)節(jié)靈活等優(yōu)點(diǎn)…,一直被廣泛地應(yīng)用于我國的工業(yè)和民用的各種領(lǐng)域。但是,目前國內(nèi)生產(chǎn)的拋煤機(jī)鍋爐由于大多采用開式爐膛結(jié)構(gòu),在設(shè)計(jì)時(shí)爐膛容積熱負(fù)荷取值偏小,爐膛水冷度大,使實(shí)際運(yùn)行的鍋爐爐膛溫度水平偏低,加之煤質(zhì)變化較大,燃料中細(xì)煤顆粒份額大,導(dǎo)致該型鍋爐的運(yùn)行狀況并不良好,存在飛灰含碳量可高達(dá)50%以上;q4熱損失在20%一30%以上,熱效率低;煙塵濃度大,煙囪冒黑煙嚴(yán)重,污染環(huán)境等問題。同時(shí),該型鍋爐燃燒不穩(wěn)定,出力變化幅度可高達(dá)50%左右,煤種適應(yīng)性差等。
    2004年,國家發(fā)改委出臺(tái)的《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)劃》中將燃煤鍋爐列為十大重點(diǎn)改造項(xiàng)目之首,使得目前在用拋煤機(jī)鏈條爐的生存空間越來越小,其改造優(yōu)化設(shè)計(jì)已成為一項(xiàng)十分緊迫的任務(wù),富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的木屑生物質(zhì)顆粒燃料。
    近年來,國內(nèi)外的學(xué)者對(duì)于拋煤機(jī)鏈條爐的技術(shù)改造升級(jí)進(jìn)行了很多研究和有成果的嘗試。國外方面,G.P.Starley、D.M.Slaughter等分別對(duì)拋煤機(jī)鏈條爐的NO和SO,生成規(guī)律和控制方法做了深入的研究;Mason.H.B等在165000Lb/h拋煤機(jī)鏈條爐加裝了天然氣燃燒器,實(shí)現(xiàn)煤一天然氣混燃,結(jié)果表明鍋爐效率增加2%—3%,飛灰含碳量降低35% ~40%,過量氧氣降低2%.3%;Scon Q.TLIm等對(duì)46. 5t/h拋煤機(jī)鏈條爐燃燒煤、石油及甘蔗渣和高纖維藤莖等生物質(zhì)三種燃料的對(duì)比研究,得出了有用的數(shù)據(jù)和結(jié)論。國內(nèi)方面,分別對(duì)拋煤機(jī)鏈條爐的配風(fēng)系統(tǒng)、燃燒室、飛灰回收系統(tǒng)等做了改造;郭召勝、常少卿、諶玉良等主要從改造燃燒方式人手,直接改變鍋爐的層燃方式為懸浮燃燒方式甚至是循環(huán)流化方式。
    綜合國內(nèi)外拋煤機(jī)鏈條爐改造技術(shù)的研究,從技術(shù)改造成本的角度出發(fā),認(rèn)為不改變層燃燃燒方式的改造方案是最經(jīng)濟(jì)的。但是,從相關(guān)文獻(xiàn)和報(bào)道來看,各種改造升級(jí)技術(shù)或者只是局部改造,或者基于燃燒機(jī)理、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)等,都沒有對(duì)改造后的鍋爐進(jìn)行速度場(chǎng)和溫度場(chǎng)等分析,缺乏普遍的指導(dǎo)作用。
    本文利用CFD軟件對(duì)10t/h反轉(zhuǎn)拋煤機(jī)鏈條爐在不改變層燃燃燒方式基礎(chǔ)上的全面改造前后的速度場(chǎng)和穩(wěn)定場(chǎng)進(jìn)行模擬計(jì)算,直觀地考察分析所采用的改造技術(shù)對(duì)爐子氣體動(dòng)力場(chǎng)、溫度場(chǎng)的影響,并以改造前后的運(yùn)行參數(shù)作比較,希望能對(duì)以后的拋煤機(jī)鏈條爐改造起到一定的參考作用。110t/h SZDIO - 13 -AⅡ型倒轉(zhuǎn)爐排拋煤機(jī)鍋爐的運(yùn)行概況
  根據(jù)某公司能源部動(dòng)力科提供的資料,該鍋爐房的1#鍋爐SZD10 - 13 -AⅡ倒轉(zhuǎn)爐排拋煤機(jī)鏈條爐是由濟(jì)南鍋爐廠于1980年按照20世紀(jì)80年代的技術(shù)生產(chǎn),燃用淮南煙煤2號(hào)。
    該鍋爐的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
    現(xiàn)對(duì)存在的問題,分析如下。
    (1)燃用的煤種粒徑過細(xì),以至于懸浮燃燒無法完全燃盡。該爐子長期燃燒粒徑1mm左右的煤種,在現(xiàn)有的開式爐膛空間內(nèi)很難完全正常燃盡。
    (2)由于采用了開式爐膛,沒有前后拱,使得爐膛內(nèi)的過量空氣系統(tǒng)過大,但煤粒與空氣卻沒有充分混合,著火性能和化學(xué)燃燒反應(yīng)進(jìn)程都很差,有不完全燃燒現(xiàn)象。若人工操作稍有不慎,即有未燃燒的大量細(xì)煤飛出爐膛,飛灰含碳量高,對(duì)燃料不利,對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重影響。
    (3)沒有二次風(fēng),使得煙氣在爐膛內(nèi)得不到充分混合,煤粒在爐膛的停留時(shí)間短,水冷度高,爐膛溫度低,q3損失增大。
    (4)飛灰回收裝置存在嚴(yán)重問題,該裝置在煙道上分離中溫飛灰,分離器下部連接灰斗收集飛灰到爐排后部進(jìn)行“復(fù)燃”。此時(shí)的中溫灰,稱之為“死灰”,其物理特性以及爐排后部的低溫區(qū)都無法實(shí)現(xiàn)復(fù)燃的要求,只是隨著煤渣排走。
2、改造技術(shù)及數(shù)值模擬分析
    針對(duì)以上問題,本文提出了以下幾點(diǎn)改造措施,并以Fluent軟件對(duì)改造方案做出數(shù)值模擬分析。數(shù)值模擬在近20年來得到了飛速發(fā)展,在給定參數(shù)下做數(shù)值模擬計(jì)算相當(dāng)于做了一次數(shù)值試驗(yàn),而近年的研究表明,數(shù)值模擬計(jì)算是可以比較準(zhǔn)確地模擬和預(yù)測(cè)實(shí)際工程現(xiàn)象的。
2.1改造爐膛結(jié)構(gòu),強(qiáng)化爐內(nèi)燃燒
2.1.1理論分析
    爐膛改造采用前后拱組合的半開式爐膛形式。形成q形火焰燃燒.高溫火焰的沖刷、灼熱碳粒的分離與新煤三者之間進(jìn)行著強(qiáng)烈的動(dòng)量、質(zhì)量和熱量的交換,因此能形成極為有利的著火條件。
    同時(shí)a形火焰的回流對(duì)細(xì)灰的帶出有封鎖作用,增長加碳粒在爐內(nèi)的路徑,增加停留時(shí)間,改善了充滿度,而增加的折焰拱也就是進(jìn)一步延長了未燃盡顆粒的停留時(shí)間與其跟熱流的接觸時(shí)間,因此能很好地增強(qiáng)燃燒。
2.1.2數(shù)值模擬分析
    增加了拱組后的溫度分布如圖2所示。可見氣流開始向后墻偏轉(zhuǎn),出現(xiàn)了擾動(dòng),但隨著偏轉(zhuǎn)程度的增加,前墻的充滿度在下降,高溫區(qū)被很好地壓縮在爐排面與爐拱之間的空間,這將有利于煤層的引燃和懸浮細(xì)煤顆粒的燃燒。
    圖3描述了點(diǎn)( lOO,100,o)到點(diǎn)(lOO,100,4492)之間的速度變化曲線。可見,改造前的爐膛速度變化緩慢,只在煙氣出口處的速度有波動(dòng),這表明煙氣在開式爐膛中產(chǎn)生的擾動(dòng)很少,氣流直接沖出出口。而改造后的半開式爐膛,在(100,100,1500)左右處有一速度零點(diǎn),此處正是爐拱的安裝位置,這表明爐拱組合能有效地封鎖煙氣的直線運(yùn)動(dòng)行程,極大地增加了氣流的擾動(dòng)。
2.2增加二次風(fēng)擾流,強(qiáng)化懸浮燃燒
2.2.1理論分析
    爐內(nèi)煙氣流場(chǎng)組織也是影響拋煤機(jī)鏈條爐的燃燒優(yōu)劣的關(guān)鍵,因此在爐膛中引入二次風(fēng)。如圖4所示,使用二次風(fēng)與前爐拱的組合能使?fàn)t膛空間分隔為燃燒室和燃盡室兩部分,從而使?fàn)t膛輻射傳熱的格局發(fā)生變化。燃燒室中,體積小、受熱面少,爐溫明顯提高,這對(duì)引燃和燃燒十分有利;燃盡室中,雖然系統(tǒng)黑度有所減少,但溫度提高了,傳熱并未減弱,而總的受熱面未變,因此總的傳熱量有所增加。
    其中,根據(jù)西安交通大學(xué)的冷模試驗(yàn),采用二次風(fēng)與一次風(fēng)的動(dòng)量流率比m=5,前后墻對(duì)沖布置,角度為水平±50可調(diào)。為了配合原8 -18 -101型二次風(fēng)機(jī),經(jīng)計(jì)算,采用∮200mm的風(fēng)管,單面送風(fēng),簡(jiǎn)化管道系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。二次風(fēng)管道如圖5所示。
2.2.2數(shù)值模擬分析
    由圖6所示速度矢量可以看到,二次風(fēng)對(duì)燃燒室往上升的氣流產(chǎn)生十分明顯封鎖的作用,把整個(gè)爐膛分成了燃燒室和燃盡室兩部分,且兩者的速度比較均勻,由此影響了整個(gè)爐膛的燃燒過程。從圖7的溫度分布可看出,復(fù)合改造技術(shù)的使用,使得整個(gè)爐膛即燃燒室及燃盡室的溫度水平趨向均勻,煙氣充滿度也更加均勻化,這都十分地有利于傳熱。圖8描述的是點(diǎn)(0,1500,1500)到點(diǎn)(3650,1500 ,1500)之間的速度曲線圖,可以看出,改造前的爐膛內(nèi)氣流變化不大,爐排的猛烈燃燒區(qū)(x=1000—2500)基本上是斜率很小的線性曲線,表明改造前該區(qū)域的氣流擾動(dòng)很小,煙氣直接由爐膛排出;經(jīng)過改造后的爐膛,煙氣的速度曲線很明顯地出現(xiàn)了“S”型曲線,這表明氣流在爐膛內(nèi)受到了很大的擾動(dòng),往上流動(dòng)時(shí),xy截面上的速度分布很不均勻;這種變化可以從圖9跡線分布中看出,煙氣跡線從煤層面往上明顯地走了一個(gè)“之”字形的軌跡后,再從煙氣出口排出,此流動(dòng)特性十分有利于保持煤粉在爐膛內(nèi)的懸浮狀態(tài),增加其在爐膛內(nèi)的行程,可以很好地強(qiáng)化煤末的燃燒。
2.3增加高溫飛灰復(fù)燃裝置,加強(qiáng)飛灰燃盡,減少飛灰損失
    本次改造采用的是西安交通大學(xué)趙欽新教授提出的一種高溫飛灰分離及流化復(fù)燃技術(shù),該技術(shù)已申請(qǐng)了國家發(fā)明專利。此技術(shù)發(fā)明首次實(shí)現(xiàn)了在爐膛出口水冷凝渣管束受熱面設(shè)置高溫分離器的禁區(qū)設(shè)置組合式水冷分離器以實(shí)現(xiàn)高溫飛灰分離(見圖10),可以全面實(shí)現(xiàn)溫度、時(shí)間和擾動(dòng)混合等三個(gè)燃盡的基本條件,高溫飛灰經(jīng)過組合式水冷分離器分離后以重力自然回送到爐膛高溫區(qū)循環(huán)流化燃盡。高溫飛灰分離可使50%一60%的飛灰在氣流中分離開來,減少飛灰不完全燃燒損失2.5%一3. 5%,最大程度地降低飛灰含碳量,提高了煤的燃燒效率和鍋爐熱效率。
2.4改造方案的確定
    根據(jù)SZD10 - 13 -AⅡ倒轉(zhuǎn)爐排拋煤機(jī)鏈條爐的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)及理論研究,將本次的改造方案歸納為以下6條,爐膛的改造結(jié)構(gòu)如圖11所示。
    (1)采用較短的前拱與二次風(fēng)組合,延長前拱的實(shí)際效果:
    (2)增加爐膛出口前的折焰拱,避免煙氣形成短路;
    (3)后拱采用銳角出口,防止煙氣過早進(jìn)入燃盡室;
    (4)后拱上部布置二次風(fēng),封鎖煙氣出口,延長飛灰停留時(shí)間;
    (5)采用前后墻二次風(fēng)交叉氣流混合方式,提高燃盡效率;
    (6)在爐膛出口的凝渣管束上布置百頁窗式高溫飛灰分離器。
3、經(jīng)濟(jì)性分析
    從一次性投資成本來看,本次SZDIO - 13 -AⅡ倒轉(zhuǎn)爐排拋煤機(jī)鏈條爐的改造計(jì)劃,主要包括材料費(fèi)、材料加工費(fèi)以及現(xiàn)場(chǎng)安裝費(fèi),總共花費(fèi)為7萬余元,相比于購買并安裝l臺(tái)新的lOt/h層燃鍋爐所需的價(jià)錢起碼要低50%以上。并且通過改造時(shí)新部件的安裝、舊部件的刷新,其改造后的安全可運(yùn)行時(shí)間不會(huì)比新爐子短。
    從燃料節(jié)省上看,該型拋煤機(jī)鍋爐的煤耗量為1541kg/h;改造后,若按平均熱效率提高5%計(jì)算,改造后鍋爐運(yùn)行每小時(shí)可節(jié)約用煤77. 05kg,按采暖期為4個(gè)月,每天平均12h,則每年供暖期節(jié)約用煤量可達(dá)110952kg。
    煙煤的價(jià)格按400元/t計(jì)算,結(jié)合節(jié)約用煤量,改造后運(yùn)行一個(gè)采暖期可節(jié)約燃料消耗費(fèi)為44380元。
    綜上兩方面,采暖期前完成工程改造,運(yùn)行第一個(gè)采暖期可綜合節(jié)約的費(fèi)用P按兩方面計(jì)算:一是改造比新購置所節(jié)約的費(fèi)用;二是運(yùn)行周期所節(jié)約的費(fèi)用。則P =114380元。
  該技術(shù)改造要比購置新鍋爐所需成本要低,也比摻燃、循環(huán)流化床等燃燒方式改造要低。而改造所需成本,在鍋爐運(yùn)行一個(gè)采暖期即可實(shí)現(xiàn)回收。
    改造前后的參數(shù)對(duì)比如表l所示。
4、結(jié)語
    (1)理論上,運(yùn)用上述技術(shù)進(jìn)行改造,從燃燒學(xué)和氣體動(dòng)力學(xué)上來說是可行的,同時(shí)使用了Fluent軟件進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算,實(shí)踐證明這是行之有效的方法;
    (2)經(jīng)濟(jì)上,對(duì)于鍋爐用戶來說,改造的成本比較低,投資回報(bào)期較短。對(duì)于老式拋煤機(jī)鍋爐,技術(shù)改造能有效地延長鍋爐的使用壽命,使其的經(jīng)濟(jì)效益能得到最大化的實(shí)現(xiàn);
    (3)除了文中所述的改造技術(shù)以外,還有其他的技術(shù)也可以達(dá)到提高鍋爐效率等作用。比如使用機(jī)器鑄造的爐排以減少漏煤率;采用復(fù)合燃燒技術(shù)提高燃燒狀態(tài)以及增加或改進(jìn)尾部煙道的省煤器和空預(yù)器等以提高煙氣利用降低煙氣溫度等,這些技術(shù)都切實(shí)可行,可根據(jù)鍋爐用戶的要求,具體問題具體分析。

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