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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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75t/h煤粉與高爐煤氣混燒鍋爐存在問題及改造

發(fā)布時(shí)間:2013-06-21 10:45    來源:未知

1、前言
    貴州某鋼廠動(dòng)力分廠的75 t/h煤粉與高爐煤氣混燒鍋爐,存在飛灰可燃物及排煙溫度較高、排粉機(jī)磨損嚴(yán)重等問題。為改善鍋爐運(yùn)行狀況,提高鍋爐運(yùn)行的安全性和經(jīng)濟(jì)性,決定對(duì)鍋爐進(jìn)行技術(shù)改造。
    高爐煤氣(BFG)是煉鐵的付產(chǎn)品,主要可燃成分是CO,不可燃成分是惰性氣體、C02及N2。CO的體積成分一般在30%左右,發(fā)熱量不高,一般低位發(fā)熱量為3 000~4 000 kj/m3。由于高爐煤氣內(nèi)含有大量氮?dú)夂投趸迹紵郎囟鹊汀⑺俣嚷加美щy。而生產(chǎn)生活中需要的蒸汽負(fù)荷與煉鐵中產(chǎn)出的高爐煤氣隨時(shí)間變化的規(guī)律不一致,為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求,最經(jīng)濟(jì)的方式是實(shí)現(xiàn)摻燒高爐煤氣。然而,高爐煤氣和煤粉是兩種性質(zhì)完全不同的燃料,要想讓兩者都能得到充分的燃燒,需要考慮爐膛熱力參數(shù)、燃燒器的結(jié)構(gòu)與爐內(nèi)空氣動(dòng)力工況、鍋爐運(yùn)行參數(shù)等諸多因素。
2、燃料及設(shè)備簡(jiǎn)介
    該鍋爐為B&WB-75/3. 82-MQ型鍋爐,主要設(shè)計(jì)參數(shù)如下:額定蒸發(fā)量75t/h,過熱蒸汽壓力3. 82 MPa,鍋爐工作壓力4.22 MPa,過熱蒸汽溫度450℃,給水溫度104℃,排煙溫度180℃.鍋爐設(shè)計(jì)熱效率87.35%,燃料種類為煤、高爐煤氣混燒;燃消耗量9604 kg/h。鍋爐制粉系統(tǒng)為中間儲(chǔ)倉(cāng),乏氣送粉,燃燒器四角布置切向燃燒,分為煤粉燃燒器和高爐煤氣燃燒器,煤粉燃燒器一次風(fēng)分散布置,高爐煤氣燃燒器為半預(yù)混式。
    爐膛斷面尺寸為:5450 mm x5450 mm。假想切圓直徑∮550mm。
表1和表2分別為該鍋爐設(shè)計(jì)的煤粉和高爐煤氣的成分及有關(guān)參數(shù)。
富通新能源生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
3、存在問題及原因分析
    該鍋爐長(zhǎng)期存在飛灰可燃物較高、排煙溫度較高、排粉風(fēng)機(jī)磨損嚴(yán)重等問題。通過改造前的冷態(tài)試驗(yàn)以及長(zhǎng)期的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,其主要原因在于高爐煤氣的摻燒量較設(shè)計(jì)值高了很多,具體原因分析如下:
3.1  高爐煤氣的摻燒量對(duì)燃燒的影響
    從表1和表2煤粉和高爐煤氣的成份分析可以看出,高爐煤氣的熱值比煤粉的低位發(fā)熱量低得多,這樣,當(dāng)高爐煤氣的摻燒量增大后,爐內(nèi)混合燃料的發(fā)熱量就會(huì)降低,經(jīng)計(jì)算可以得出高爐煤氣的不同摻燒量下,混合燃料的低位發(fā)熱量見圖1所示。隨著高爐煤氣的摻燒量不斷增大,混合燃料的低位發(fā)熱量下降很快,從而導(dǎo)致爐膛溫度水平的顯著下降,嚴(yán)重影響爐內(nèi)煤粉的燃燒。從圖1中可以看出,當(dāng)煤氣熱量摻燒比從0%增加到30%時(shí),混合燃料的發(fā)熱量就從18.175 MJ/kg下降到7.36MJ/kg。
    另外,高爐煤氣燃燒時(shí)的理論燃燒溫度比高熱值的燃料低得多,一般煙煤、油和天然氣的理論燃燒溫度約1 800~2 200℃,而高爐煤氣的理論燃燒溫度為1 149℃。由于高爐煤氣的理論燃燒溫度低,因而爐內(nèi)火焰的輻射能力較弱,與煙煤相比,相同條件下高爐煤氣的爐內(nèi)傳熱能力約低59%。因此爐膛的吸熱能力減弱,更多的熱量只能在鍋爐的過熱器和再熱器等部分被吸收,從而容易造成爐尾的煙氣超溫以及排煙溫度較高。
3.2  高爐煤氣的摻燒量對(duì)爐膛煙氣的影響
    高爐煤氣量增大以后,送入爐內(nèi)的吸熱性介質(zhì)增多,煙氣的熱容量增大,火焰中心的溫度水平下降,火焰中心的位置上移,導(dǎo)致煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間縮短,從而造成煤粉的不完全燃燒。摻燒比越高則煙氣量越大,熱焓越高流速也越高,但傳熱系數(shù)和煙速的0. 64~0.8次方成正比,所以鍋爐排煙溫度隨高爐煤氣的熱量摻燒比的增大而升高,實(shí)際的排煙體積增量因?yàn)闇囟鹊男拚蟆?br /> 3.3高爐煤氣的摻燒量對(duì)飛灰可燃物含量的影響
    高爐煤氣的摻燒量增大后,混合燃料的理論燃燒溫度降低,嚴(yán)重影響了爐內(nèi)煤粉的燃盡;高爐煤氣在爐內(nèi)的燃燒滯后,因此在爐內(nèi)搶奪與煤粉燃燒的空氣,也造成煤粉的不完全燃燒,從而增大了飛灰可燃物的含量;另外,爐膛煙氣量的增加,導(dǎo)致煙氣在爐膛內(nèi)的流速增大,煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間縮短,也影響了煤粉的燃盡。特別是當(dāng)高爐煤氣的摻燒量較大時(shí),存在的大量惰性氣體阻礙可燃成分與空氣的充分混合,減緩燃燒化學(xué)反應(yīng)速度和火焰?zhèn)鞑ニ俣龋範(fàn)t內(nèi)的高爐煤氣“搶風(fēng)”,導(dǎo)致煤粉燃燒初期的氧量不足,從而增大了飛灰可燃物的含量,如圖2所示。從圖2中可以看出,當(dāng)高爐煤氣的摻燒量低于22000m3/h時(shí),飛灰可燃物可以控制在10%以內(nèi),當(dāng)高爐煤燒量大于35000m3/h時(shí),飛灰可燃物含量一般都大于20%。
3.4該爐投入運(yùn)行后,煤粉摻燒發(fā)生了較大的變化,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)出力不足,以及排粉風(fēng)機(jī)磨損嚴(yán)重的問題。
4、改造措施
    通過以上的分析,可以看出,高爐煤氣的摻燒對(duì)爐內(nèi)燃燒產(chǎn)生了很大的影響,因此對(duì)該鍋爐的改造應(yīng)針對(duì)高爐煤氣的特點(diǎn)進(jìn)行。當(dāng)大量混燒高爐煤氣時(shí),由于高爐煤氣的熱值低,在爐膛底部燃燒釋熱極少,當(dāng)遇高溫煤粉火焰時(shí),大量高爐煤氣才開始充分燃燒,燃燒放熱集中在爐膛的中上部,造成爐尾煙氣超溫。對(duì)鍋爐的安全運(yùn)行造成威脅。針對(duì)這種情況,其改進(jìn)方法可考慮強(qiáng)化高爐煤氣在鍋爐爐膛底部的燃燒,使鍋爐高溫帶下移。措施是使燃燒器盡量下移,由于實(shí)際位置的限制,對(duì)于煤粉燃燒器部分,標(biāo)高相比改前下移180mm,對(duì)于煤氣燃燒器部分,標(biāo)高未能下移,煤氣燃燒器結(jié)構(gòu)、尺寸等未作改動(dòng);另外,由于高爐煤氣摻燒量的影響,導(dǎo)致爐膛燃燒溫度下降,造成煤粉的不完全燃燒,飛灰可燃物增大,以及燃燒效率下降,采取的措施是,強(qiáng)化煤粉的燃燒,應(yīng)用穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器。即在兩個(gè)一次風(fēng)前加裝穩(wěn)燃腔煤粉燃燒器以強(qiáng)化著火、穩(wěn)定燃燒。穩(wěn)燃腔燃燒器是將一個(gè)三棱柱鈍體置于一腔體內(nèi),腔體與一次風(fēng)管連接,如圖3所示。穩(wěn)燃腔燃燒器的原理及特點(diǎn)請(qǐng)參閱參考文獻(xiàn)。
5、改造效果
    對(duì)鍋爐進(jìn)行上述改造后,經(jīng)運(yùn)行證明,燃燒很穩(wěn)定,無論高爐煤氣的摻煤量是多大,都能保持鍋爐的負(fù)壓運(yùn)行。另外,鍋爐帶負(fù)荷能力很強(qiáng),在高爐煤氣的摻燒量較高的情況下,飛灰可燃物及排煙溫度比改造前大大降低。
    (1)鍋爐帶負(fù)荷能力
    試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),該爐運(yùn)行時(shí)的帶負(fù)荷能力很強(qiáng),可大大超鍋爐的額定出力,純燒氣時(shí),54 000m3/h的氣量可帶50 t/h,配合4臺(tái)給粉機(jī)運(yùn)行可帶80 t/h。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,每10 000m3/h的氣量可帶約8.5t/h的負(fù)荷。
    (2)鍋爐燃燒效率的明顯改善
    對(duì)鍋爐改造前和改造后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)取純燒煤粉和高爐煤氣的熱量摻燒比為25%這兩種工況進(jìn)行對(duì)比分析,見表3示。
    從表3可以看出,鍋爐改造后的燃燒效率比改造前有了明顯的提高。
    (3)運(yùn)行建議
    當(dāng)高爐煤氣的摻燒量在10 000~ 20 000m3/h之間(即熱量摻燒比在14%~28%之間)時(shí),鍋爐的飛灰含碳量可以控制在8%以內(nèi),燃燒效率最低降到88%。屬于比較理想的混合燃燒。
    當(dāng)高爐煤氣的摻燒量大于20 000m3/h時(shí),飛灰可燃物明顯增加,鍋爐燃燒效率的顯著下降,建議該鍋爐的高爐煤氣摻燒量控制在10 000~ 20 000m3/h之間,如果有剩余的高爐煤氣,考慮其他鍋爐的摻燒。這樣,既可以保證鍋爐的穩(wěn)定高效燃燒以及高爐煤氣的合理使用,也可以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。
6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益核算
    該項(xiàng)目總投資574萬元,其中設(shè)備費(fèi)198萬元,儀表、自控系統(tǒng)102萬元,施工(包括主材等)254萬元,其他20萬元。
    創(chuàng)造效益:
    直接經(jīng)濟(jì)效益
    每年減少高爐煤氣放散:
    5.4x24x365 x90%=7 884萬m3/a
    按發(fā)熱量折合動(dòng)力煤:
    1.8 x7 884=14 191 t/a
    1.8為煤氣折合動(dòng)力寬系數(shù)。
    降低鍋爐灰渣含碳量10%(由原來的30%下降到20%)節(jié)煤:4.5x30%×33%×24×365×90%=3512t/a
    4.5為鍋爐小時(shí)用煤量,30%為原煤含灰量.33%為灰渣含碳量下降百分比,90%為鍋爐運(yùn)行率。
    創(chuàng)總效益:
    (14 191+3 512)×104.8=185.5萬元/a
    (2)間接經(jīng)濟(jì)效益
    鍋爐改造后燃燒穩(wěn)定,適應(yīng)煤種和負(fù)荷能力強(qiáng),滿足生產(chǎn)蒸汽的需要,解決了煤資源相對(duì)不足的問題。高爐煤氣使用量達(dá)到5萬m3/h(摻燒比例為60%),飛灰含碳量在摻燒比例30%以下時(shí)低于20%,便于實(shí)現(xiàn)灰渣的綜合利用,有一定的環(huán)保效益。同時(shí)減少動(dòng)力煤消耗量,相對(duì)提高了噴煤能力,為高爐創(chuàng)造了一定的間接效益。
7、結(jié)論
    (1)隨著高爐煤氣的摻燒量增加,混合燃料的低位發(fā)熱量、理論燃燒溫度都下降,導(dǎo)致煤粉的不完全燃燒,飛灰可燃物含量上升,鍋爐效率下降;另外,煙氣量增大,煙氣在爐膛內(nèi)的流速增加,煤粉在爐內(nèi)的停留時(shí)間縮短,也造成煤粉的不完全燃燒,鍋爐的燃燒效率下降。
    (2)正確選擇和布置燃燒器對(duì)形成良好的空氣動(dòng)力場(chǎng)至關(guān)重要。
    (3)綜合考慮各種影響爐內(nèi)燃燒的因素,我們認(rèn)為高爐煤氣的最佳摻燒量為10 000~ 20000m3/h之間,既可以保證鍋爐的穩(wěn)定高效燃燒以及高爐煤氣的合理使用,也可以創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益。

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