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生物質(zhì)鍋爐新聞動(dòng)態(tài)

 

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75t/h循環(huán)流化床鍋爐摻燒生物質(zhì)技術(shù)改造探討

發(fā)布時(shí)間:2013-06-14 07:56    來源:未知

    目前生物質(zhì)很少作為能源專門用于發(fā)電,因此開發(fā)生物質(zhì)能用于發(fā)電在我國具有重要意義。某公司2006年年初調(diào)試成功并投用一套生物質(zhì)摻燒系統(tǒng)。目前,此系統(tǒng)運(yùn)行正常,可2臺(tái)同時(shí)進(jìn)行摻燒,摻燒量可達(dá)30%(熱值比)。
1、循環(huán)流化床鍋爐摻燒生物質(zhì)的方式
    我公司已應(yīng)用過的循環(huán)流化床鍋爐摻燒生物質(zhì)方式主要如下[2].
    (1)在干煤棚直接與煤混合,再一起利用上煤系統(tǒng)送入原煤倉,與燃煤一起送入爐膛燃燒。
    (2)利用氣力將粉碎后的生物質(zhì)輸送噴人爐膛進(jìn)行燃燒。
    (3)利用壓縮成型技術(shù)將生物質(zhì)原料壓縮成塊狀或顆粒狀,然后與燃煤混合,送入原煤倉,與燃煤一起送入爐膛燃燒。
    (4)采用專門的破碎設(shè)備將生物質(zhì)進(jìn)行切割或粉碎,然后利用專門的輸送設(shè)備將生物質(zhì)輸送到爐前落煤管,并利用輸送風(fēng)送入爐膛進(jìn)行燃燒。
    第1種方式相對簡單,無需對現(xiàn)有設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行改造,但由于生物質(zhì)所含能量很低,鍋爐原煤倉一次性補(bǔ)完倉后,煤倉內(nèi)燃煤很快會(huì)耗盡,又必須進(jìn)行補(bǔ)倉。經(jīng)試驗(yàn),當(dāng)按10%重量比進(jìn)行摻燒,上煤人員原1天只需補(bǔ)倉3次,摻燒生物質(zhì)后1天需補(bǔ)倉6次,且補(bǔ)倉時(shí)間加長。此運(yùn)行方式主要有2個(gè)缺點(diǎn),一是上煤時(shí)間加長,上煤設(shè)備長時(shí)間處于運(yùn)行狀態(tài),對于我公司單皮帶運(yùn)行方式極為不利,設(shè)備易出故障,嚴(yán)重時(shí)會(huì)影響全廠出力,二是此摻燒方式摻配不均,造成鍋爐運(yùn)行工況極不穩(wěn)定,運(yùn)行參數(shù)不易控制。
     第2種方式我公司做過嘗試,未能成功,主要原因:風(fēng)機(jī)加料口設(shè)計(jì)不合理,所選風(fēng)機(jī)出力不夠,風(fēng)機(jī)壓頭偏小,管道偏細(xì),風(fēng)壓衰減很快,無法克服爐內(nèi)壓力將料送入爐內(nèi)。但協(xié)鑫集團(tuán)贛榆項(xiàng)目已試驗(yàn)成功。
  第3種方式我公司進(jìn)行多次考察并進(jìn)行相關(guān)經(jīng)濟(jì)性比較,結(jié)論如下:采用壓縮成型技術(shù)可以加大生物質(zhì)摻燒量,可采用與煤一起摻配入爐,摻燒方式簡單,但壓縮技術(shù)設(shè)備投資較大,一套5 t/h生物質(zhì)加工線投資約150萬元,且設(shè)備能耗較大,總?cè)萘窟_(dá)200 kW.生產(chǎn)成本較高,經(jīng)測算加工生物質(zhì)成本達(dá)30~40元/t。此方案投資成本及運(yùn)行成本均較大,在目前無明顯優(yōu)惠政策的前提下不易采用。
富通新能源銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機(jī)壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    第4種方式需要安裝單獨(dú)的生物質(zhì)制料及輸送系統(tǒng),設(shè)備投資等費(fèi)用顯著提高,但其可以提高生物\質(zhì)的摻燒量,上料比較穩(wěn)定,對鍋爐運(yùn)行工況影響不大,且運(yùn)行成本不高,在當(dāng)?shù)厣镔|(zhì)價(jià)格相對煤炭較低的情況下可使用。目前我公司所上系統(tǒng)即為此方式,并取得了成功。
2、生物質(zhì)摻燒技術(shù)改造方案及運(yùn)行情況
2.1改造方案
    生物質(zhì)摻燒改造整套系統(tǒng)由生物質(zhì)堆場、破碎系統(tǒng)、輸送系統(tǒng)、計(jì)量裝置、燃燒系統(tǒng)及消防、環(huán)保、控制等系統(tǒng)組成。所有生物質(zhì)燃料均采用單獨(dú)輸送、直接摻燒方式,稻殼由于粒度較小,可直接利用埋刮板輸送機(jī)送入爐膛,樹皮、蘆葦、木材、秸稈等經(jīng)破碎后利用埋刮板輸送機(jī)送入爐膛。
2.1.1生物質(zhì)收購與儲(chǔ)存
    公司與中間商簽訂收購協(xié)議并由中間商組織貨源每天向公司輸送。公司根據(jù)實(shí)際情況,在煙囪西北側(cè)空地新建一座生物質(zhì)廠房,長40 m,寬20 m,廠房采用輕鋼結(jié)構(gòu),并設(shè)有通風(fēng)、消防設(shè)施。此廠房作為生物質(zhì)原料加工廠房及堆放場地,并配有輸送設(shè)備,由于廠房面積有限必須做到生物質(zhì)即卸(或加工)即送人爐內(nèi),保證庫房基本無積料。此做法做到廠內(nèi)無生物質(zhì)大型堆場,并做到生物質(zhì)零庫存,轉(zhuǎn)移了消防風(fēng)險(xiǎn)。
2.1.2樹皮、蘆葦、木材、秸稈的破碎
    生物質(zhì)的質(zhì)量能約為煤的1/10.這意味著當(dāng)按熱量計(jì)共燒10%生物質(zhì)時(shí),其體積和煤的體積相當(dāng);生物質(zhì)是韌性纖維材料,不易破碎,但對循環(huán)流化床來講,只要將其破碎至50 mm以下即可摻燒。我公司選用BX216型鼓式削片機(jī)用來切削枝丫材、樹皮、硬質(zhì)秸桿等,此類型削片機(jī)對切削枝丫材性能極佳,破碎效果好,出料粒度可控制在50 mm之下,但對于一些韌性較大的樹皮,切削時(shí)會(huì)受樹皮特性影響,切削后易成團(tuán),但從實(shí)際摻燒情況看,對輸送、燃燒基本無影響。循環(huán)流化床對燃料顆粒度要求控制在13 mm以下,生物質(zhì)破碎至50 mm以下,摻燒對循環(huán)流床燃燒無任何不利影響。
2.1.3輸送系統(tǒng)
    由于生物質(zhì)原料體積膨松,堆積密度為125 kg/m3左右,且原料含大量的粉塵,輸送設(shè)備傾向于使用皮帶輸送或埋刮板輸送,并對這2種運(yùn)輸設(shè)備性能、價(jià)格等進(jìn)行了比較,見表1。
     經(jīng)綜合考慮,輸送設(shè)備選用埋刮板輸送機(jī)為主,主要原因是刮板輸送機(jī)全密封輸送,輸送量較大,滿足衛(wèi)生要求,安裝空間要求較小,最主要原因是爐內(nèi)煙氣反竄不會(huì)燒損設(shè)備。
    生物質(zhì)輸送系統(tǒng)設(shè)備主要由1臺(tái)皮帶輸送機(jī)及3臺(tái)埋刮板輸送機(jī)組成,其中皮帶輸送機(jī)型號(hào)為TD75,長14.6 m,安裝角度為15。,電機(jī)采用變頻調(diào)速,最大輸送量為100m3/n,折合稻殼輸送量為12.5t/h;1臺(tái)RMS50刮板輸送機(jī),長73 m,安裝角度為10°,最大輸送量為90 m3/h;2臺(tái)RMS40刮板輸送機(jī),長度均為8.57 m,水平安裝,最大輸送量為50rri3i。為保證2臺(tái)爐能同時(shí)摻燒,在RMS50刮板輸送機(jī)出料口安裝了1臺(tái)電動(dòng)三通進(jìn)行切換運(yùn)行。
    生物質(zhì)燃料的輸送流程:
2.1.4入爐部分
    人爐部分采用正壓稀相氣力輸送,物料由#1及#2刮板輸送機(jī)落料口落下,經(jīng)過物料氣力輸送裝置送入爐膛。入爐落料管上裝有壓力傳感器、溫度傳感器,將此處的壓力溫度信號(hào)送入DCS系統(tǒng),以便于運(yùn)行監(jiān)視控制。
    采用氣力輸送的目的有2個(gè),第1,防止?fàn)t內(nèi)熱煙氣上竄引起物料在刮板機(jī)內(nèi)著火,起到密封作用;第2,防止物料在落料口和落煤管交接處堵料,起到協(xié)助輸送作用。
2.1.5控制系統(tǒng)
    整個(gè)生物質(zhì)摻燒系統(tǒng)采用先進(jìn)的DCS系統(tǒng)控制,運(yùn)行人員可根據(jù)實(shí)際運(yùn)行工況調(diào)整生物質(zhì)摻燒量并監(jiān)控整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行情況。
2.2實(shí)際運(yùn)行情況
2.2.1每月?lián)綗?br />     從2006年2月~12月?lián)綗镔|(zhì)的實(shí)際情況看,目前摻燒生物質(zhì)工作己經(jīng)步入正常化,摻燒量逐月增加,至12月底止,摻燒生物質(zhì)總量己達(dá)到27 202 t,見表2。目前日摻燒量最大可達(dá)300 t,系統(tǒng)經(jīng)過不斷完善單爐摻燒量最大可達(dá)10t/h并可連續(xù)運(yùn)行.2臺(tái)爐可同時(shí)進(jìn)料并連續(xù)運(yùn)行,摻燒量正常為12—14t/h,摻燒期間鍋爐運(yùn)行工況穩(wěn)定。
2.2.2摻燒比例
     摻燒比例是摻燒生物質(zhì)時(shí)最重要的技術(shù)參數(shù)。在實(shí)際應(yīng)用中.該比例的確定需綜合考慮燃料特性、鍋爐特性等。根據(jù)我公司經(jīng)驗(yàn),當(dāng)熱量配比達(dá)30%時(shí),摻燒技術(shù)可充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢,可能出現(xiàn)的技術(shù)問題均在運(yùn)行可控制的范圍內(nèi)。因摻燒比例高所引起的設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用的增加也可由摻燒的收益得到補(bǔ)償,對電廠的經(jīng)濟(jì)性和安全性不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響。
2.2.3測試結(jié)果
    2006年4月21日我公司委托某電科院對CFB鍋爐摻燒30%(按熱值計(jì)算)生物質(zhì)量(稻殼)的鍋爐效率進(jìn)行了熱力試驗(yàn),測試結(jié)果表明:單爐摻燒30%生物質(zhì)量時(shí),鍋爐各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)基本正常,鍋爐效率為88.93%.比燃純煤時(shí)鍋爐效率下降了1.43%。
3、改造過程中的問題及效益分析
3.1改造過程中的問題
3 .1.1生物質(zhì)料入爐問題
    剛開始試運(yùn)時(shí),爐前刮板經(jīng)常卡料,系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,經(jīng)分析原因?yàn)椋?1)生物質(zhì)料本身的特性密度較輕;(2)生物質(zhì)料從密相區(qū)送入,爐內(nèi)壓力較高;(3)送料風(fēng)風(fēng)壓及風(fēng)量不足。上述原因會(huì)造成生物質(zhì)料在輸送中逐步在刮板機(jī)機(jī)頭堆積,刮板機(jī)卡料也會(huì)造成系統(tǒng)控制保護(hù)動(dòng)作,造成系統(tǒng)停運(yùn)。
    解決對策:輸送風(fēng)從一次風(fēng)機(jī)出口引接,主管道采用∮219管,在進(jìn)入輸送風(fēng)裝置前變徑為∮108管,提高了輸送風(fēng)裝置的風(fēng)量及風(fēng)壓,防止了摻燒時(shí)高溫?zé)煔夥锤Z,并有助于將燃料“推”人爐膛,詳細(xì)結(jié)構(gòu)如圖1。通過不斷摸索調(diào)整,系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行基本正常,無煙氣反竄,下料順暢。
3.1.2生物質(zhì)品種適應(yīng)性
  生物質(zhì)摻燒初期,摻燒品種比較少,主要摻燒稻殼、鋸木屑及花生殼等流動(dòng)較好的生物質(zhì),當(dāng)摻燒其它生物質(zhì)如樹皮、草木秸桿時(shí),由于這類生物質(zhì)秸桿較長,秸桿纖維不易破碎,容易在出料口處卡料而堵塞設(shè)備,影響設(shè)備正常運(yùn)行。
  解決對策:在生物質(zhì)料進(jìn)爐膛之前最后一根料管內(nèi)增加一臺(tái)無軸螺旋機(jī),采用機(jī)械動(dòng)力將各類秸桿送入爐內(nèi),實(shí)踐證明效果較好。
3.1.3結(jié)渣和積灰
    與煤相比,生物質(zhì)灰中堿性成分f特別是堿金屬K)含量很高,且主要以活性成分的方式存在,在火焰中容易揮發(fā)出來,而后凝結(jié)在受熱面上形成結(jié)渣和積灰。我公司長時(shí)間按30%(熱值比)進(jìn)行摻燒,每次停爐檢查水冷壁受熱面基本無結(jié)渣及積灰現(xiàn)象,但主要高低過受熱面背面積灰較嚴(yán)重f我公司鍋爐無吹灰器),每次停爐均必須進(jìn)行清掃。
3.1.4污染物排放
    由于生物質(zhì)的含硫量和含氮量較低,且循環(huán)流化床采用低溫燃燒技術(shù),因此S02和NO,的排放量亦較低。由于公司采用四電場靜電除塵,因此煙氣粉塵排放量可控制在排放標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)。
3.1.5腐蝕
    生物質(zhì)中氯和堿金屬含量比煤灰中高得多,它們在燃燒過程中揮發(fā)出來,在煙氣中生成氯化物而凝結(jié)在受熱面上,有引起受熱面金屬腐蝕的傾向。但在每次的停爐檢查均未發(fā)現(xiàn)明顯的腐蝕現(xiàn)象。
3.2效益分析
  摻燒生物質(zhì)能與燃純煤經(jīng)濟(jì)效益分析見表3。
    由上表可知,當(dāng)生物質(zhì)收購價(jià)格為200元,t,年摻燒6萬t生物質(zhì)略微盈利,當(dāng)收購價(jià)格上揚(yáng)時(shí),摻燒生物質(zhì)將嚴(yán)重虧損。
4、結(jié)語
    生物質(zhì)是低硫、低氮、具有良好的著火燃燒性能的燃料,并且為可再生資源。在與循環(huán)流化床摻燒時(shí)技術(shù)相對簡單,投資費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用均較適中。摻燒量可以達(dá)到30%及以上(熱值比),運(yùn)行各參數(shù)均在可控范圍之內(nèi)。由于摻燒比例較高,可能會(huì)引起一些技術(shù)問題,如金屬堿腐蝕及氯腐蝕,但實(shí)踐證明其影響不大。循環(huán)流化床不僅可以快速、大量而高效地利用可再生生物質(zhì)發(fā)電,而且可降低現(xiàn)役電廠的C02、S02及NO。的排放,社會(huì)效益顯著。循環(huán)流化床鍋爐摻燒30%(熱值比)生物質(zhì)是可能的,技術(shù)上是可行的,我公司已從實(shí)踐上予以證明。因此,循環(huán)流化床生物質(zhì)摻燒技術(shù)是適合我國國情的技術(shù),值得在我國大規(guī)模推廣和應(yīng)用。

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