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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

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75t/h洗煤泥流化床鍋爐設(shè)計與點火運行
發(fā)布時間:2013-05-25 08:03 來源:未知
煤炭洗選加工過程中排放出大量煤泥,煤泥的水分和灰分含量高,很難再利用。但堆積起來不僅浪費大量土地資源,而且對環(huán)境造成污染。
浙江大學(xué)熱能工程研究所從80年代初開始致力于煤泥的流化床燃燒技術(shù)的研究與開發(fā),從實驗室研究入手,先后在永榮礦務(wù)局發(fā)電廠10t/h流化床鍋爐和兗州礦務(wù)局興隆莊煤泥熱電廠的35t/h煤泥流化床鍋爐上燃用洗煤泥取得成功。浙江大學(xué)和杭州鍋爐廠設(shè)計的燃用煤泥的35t/h流化床鍋爐己運行了近45000 h。浙江大學(xué)與無錫鍋爐廠完成了75 t/h煤泥流化床鍋爐的方案設(shè)計和施工設(shè)計,由無錫鍋爐廠制造,該爐安裝于兗州礦務(wù)局東灘礦煤泥熱電廠,1997年12月18日點火成功,并運行至今。
1、75 t/h洗煤泥流化床鍋爐的設(shè)計及結(jié)構(gòu)
鍋爐的結(jié)構(gòu)見圖1。
1.1鍋爐參數(shù)
額定蒸發(fā)量 75t/h
飽和蒸汽壓力 3. 82 MPa
過熱蒸汽溫度 450℃
給水溫度 150℃
1.2燃 料
兗州礦務(wù)局東灘礦洗煤泥分析數(shù)據(jù)見表1。
1.3計算參數(shù)
熱力計算涉及參數(shù)很多,有些參數(shù)在計算前根據(jù)具體情況選取或計算。部分預(yù)先取定的參數(shù)值見表2。
鍋爐熱力計算采用浙江大學(xué)熱能工程研究所自行開發(fā)的流化床鍋爐熱力計算專用軟件包。
2、鍋爐結(jié)構(gòu)
采用浙江大學(xué)提出的洗煤泥大粒度給料異比重床料的流化床新技術(shù),在高溫過熱器前進行一次分離,低溫過熱器后設(shè)下出氣旋風(fēng)分離器,進行二次分離,并將灰回送爐內(nèi)繼續(xù)燃燒,具有燃燒效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、操作檢修方便等優(yōu)點。
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鍋爐運行通過放底渣調(diào)節(jié)料層高度,加旋風(fēng)分離器將飛灰分離并回燃,以進一步提高燃燒效率。80%熱風(fēng)經(jīng)水冷布風(fēng)板進入床層,其余20%熱風(fēng)由布置在床層上部的二次風(fēng)口送入爐膛形成二段燃燒,以降低NO,排放。
鍋爐系單鍋筒自然循環(huán),室內(nèi)布置,由床層、爐膛、
撞擊分離裝置、鍋筒及其內(nèi)部裝置、下出氣旋風(fēng)分離器、流化床回料室、過熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器、床下點火及輔助燃燒系統(tǒng)、平臺扶梯、爐墻鋼架等主要部件組成。
鍋爐正常給料采用三臺立式煤泥給料機從爐頂三個給料口投入床層。煤泥在爐內(nèi)燃燒煙氣和飛灰在爐膛出口沖刷撞擊式分離器,一部分飛灰分離后再落回爐膛繼續(xù)燃燒。高溫?zé)煔庠俳?jīng)高低溫過熱器進入下出氣旋風(fēng)分離器,分離下來的飛灰經(jīng)流化床回料器送回爐內(nèi)繼續(xù)燃燒。煙氣流經(jīng)省煤器再次沉降部分煙塵后進入空氣預(yù)熱器,經(jīng)除塵器、引風(fēng)機、煙囟進入大氣。
鍋爐的前墻設(shè)二只給煤口,以備燃煤時采用,給料口下部噴入播煤風(fēng),以冷卻給料口,布風(fēng)板風(fēng)道前裝有床下自動點火裝置,在點火時啟用。點火升溫時間可控制,一般約1~2 h,床下自動點火裝置由浙江大學(xué)熱能所設(shè)計和制造。
為保證鍋爐受熱面和分離器等關(guān)鍵部件的長期安全運行,采用系統(tǒng)化的防磨結(jié)構(gòu)設(shè)計。在密相區(qū),橫埋管上焊接了環(huán)形鰭片,在給煤泥點和返料口處,埋管讓開;爐膛頂部煙氣轉(zhuǎn)彎處、頂棚和水平煙道包墻都分區(qū)域加焊了密度不同的銷釘。鍋爐設(shè)計中,下排氣旋風(fēng)分離器內(nèi)敷設(shè)了耐磨澆注料,燒結(jié)后具有良好的耐磨性能。中心筒上焊銷釘防磨。高溫過熱器,所有彎頭處加防磨蓋板;過熱器和省煤器管束特定管排靠墻處焊接了搭片以防出現(xiàn)煙氣走廊;下排氣的旋風(fēng)分離器出口下方設(shè)置了均流板和假想管,采用膜式省煤器,并在省煤器的高溫段前三排管子上另焊兩片縱向鰭片,彎頭處加防磨蓋板;空預(yù)器管子入口加了套管。
3、鍋爐技術(shù)特點
3.1 低循環(huán)倍率
本鍋爐與普通的流化床鍋爐相比,采用較低的循環(huán)倍率(1~2),在保證燃燒效率的前提下,較低的循環(huán)倍率避免了大量灰分無效地在爐內(nèi)循環(huán),降低了自用電耗。
3.2 特殊的分離器型式
分離器采用下出灰、下排氣方式,與鍋爐流程完全吻合,雖然分離效率略低,但煙氣阻力可降低,也使結(jié)構(gòu)簡單合理。
3.3 中溫分離
采用飛灰中溫分離技術(shù),分離器工作溫度略低于600℃,布置在省煤器上方,這種布置方式可縮小幾何尺寸,使整個鍋爐結(jié)構(gòu)緊湊。
3.4 系統(tǒng)化的嚴(yán)密防磨措施
在床層埋管及其它易磨處都采取諸如降低煙速、加防磨板等嚴(yán)密防磨措施,確保鍋爐長時間正常運行。
3.5 埋管結(jié)構(gòu)
由于燃用劣質(zhì)燃料,低循環(huán)倍率,密相區(qū)燃燒份額較大,密相區(qū)設(shè)置埋管有利于床溫控制。
3.6床下熱煙氣點火
鍋爐采用流態(tài)化方式的床下熱煙氣點火,這種點火方法節(jié)省用油,啟停時間少,根據(jù)點火過程能量微分方程求解,該鍋爐可以在60 min左右點火成功。
4、點火啟動
傳統(tǒng)的床上點火技術(shù),存在以下明顯缺點:能耗高;操作工序多,勞動強度大;自動程度低,控制性能差;成功率較低,與運行操作人員的經(jīng)驗有很大關(guān)系。特別是較大型的流化床鍋爐需分床逐一點火升溫擴散,啟動過程長,鍋爐承受的熱應(yīng)力大。因此傳統(tǒng)的上點火方式己難以與流化床鍋爐發(fā)展形勢相適應(yīng)。特別是75 t/h洗煤泥流化床鍋爐為目前國內(nèi)乃至世界上最大的全部燃用洗煤泥的流化床發(fā)電鍋爐,更應(yīng)在鍋爐點火啟動技術(shù)上采用先進的床下熱煙氣點火技術(shù)。
流化床鍋爐由于運行時需要維持相當(dāng)厚度的料層,正常運行開始前,必須加熱升溫至正常運行的溫度,通常在800 C以上,75 t/h洗煤泥流化床鍋爐選用了浙江大學(xué)開發(fā)的ZU-75A型床下熱煙氣點火裝置,該點火裝置由油槍、高能點火器、旋流器、穩(wěn)焰器、燃燒室等組成。本鍋爐配兩只點火裝置。該點火裝置采用旋流燃燒器、帶回油的油槍,因而可根據(jù)鍋爐啟動的要求在較大范圍內(nèi)調(diào)節(jié)燃油量,從而改變進入鍋爐風(fēng)室的熱煙氣溫度。
正常啟動過程如下:啟動引風(fēng)機和送風(fēng)機,并啟動油泵備用,對點火燃燒室吹掃3~5 min后打燃高能點火裝置,然后迅速開啟油槍前的油路電磁閥點燃油霧。兩只點火裝置順序啟動。點火過程中通過改變進油壓力和回油壓力調(diào)節(jié)噴油量來調(diào)節(jié)熱煙氣溫度,也可調(diào)節(jié)風(fēng)門的開度,改變摻混風(fēng)的流量進而調(diào)節(jié)熱煙氣溫度。點火過程中一般控制點火燃燒室內(nèi)溫度不超過1100~1200℃,鍋爐風(fēng)室內(nèi)溫度不超過700℃,當(dāng)床溫達(dá)到500 ℃后,即可投入少量煙煤,待床溫呈上升趨勢后逐步加大投煤量,減少噴油量,當(dāng)床溫達(dá)到800~850℃時停油,鍋爐點火啟動過程完成。待穩(wěn)定運行10min后,即可慢慢切換為投煤泥。圖2為某次點火啟動過程中床溫、風(fēng)室、溫度隨時間的變化。
白鍋爐下點火裝置投運以來,點火過程中從未發(fā)生結(jié)焦現(xiàn)象,點火成功率100%。該點火裝置的成功應(yīng)用,體現(xiàn)了安全、經(jīng)濟、可靠、文明,并實現(xiàn)了點火過程的程序化,具有工作可靠、操作簡單、調(diào)節(jié)控制方便、節(jié)油省能、點火成功率高的特點。
5、運行情況
1997年12月18日,75 t/h洗煤泥流化床鍋爐點火成功,并進入滿負(fù)荷運行。由于煤泥系統(tǒng)未完成調(diào)試,先燃用洗中煤,鍋爐運行良好,可帶12 000 kW負(fù)荷。供熱管網(wǎng)安裝完成后,實現(xiàn)了75 t/h滿負(fù)荷運行。
1998年4月30日,順利完成煤泥系統(tǒng)調(diào)試后,即開始投煤泥運行,至今鍋爐運行參數(shù)正常。
75 t/h洗煤泥鍋爐是在35 t/h煤泥爐的成功運行基礎(chǔ)上進行的改進設(shè)計,顯示出較多的優(yōu)點,如全膜式壁結(jié)構(gòu),水冷風(fēng)室床下點火方式,不需分床點火。床料的補充采用定期加入洗中煤的方法,減輕了運行人員的工作負(fù)荷。該爐不僅可以單獨燃用煤泥、洗中煤,而且適用于煤泥和洗中煤的混燒。對飛灰進行取樣分析表明,采用二級分離與回送,鍋效率也有較大提高。
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