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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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20t/h煤鍋爐自控系統(tǒng)設計

發(fā)布時間:2013-04-25 08:28    來源:未知

1、概述
    目前,在我國幾十萬臺工業(yè)鍋爐中,燃煤鍋爐占相、當人的比重,年耗煤量要占全國耗煤量的三份之一以上。長期以來由于缺乏有效的自動控制系統(tǒng),鍋爐的控制基本上采用人工操作,使得鍋爐的安全運行得不到有效的保證,且燃燒效率低,操作人員勞動強度大,維修、保養(yǎng)難。隨著科技的進步,新一代性能更優(yōu)越,功能更強大的智能儀表和管控一體化計算機監(jiān)控系統(tǒng)的出現(xiàn),使得燃煤鍋爐實現(xiàn)安全可靠和自動化控制成為可能。
國內(nèi)原有的_丁業(yè)鍋爐,一般采用DDZ-II或III型電動單元組合儀表或其他國產(chǎn)儀表組成控制系統(tǒng)。由于工業(yè)鍋爐(特別是燃煤鏈條爐)是一個多輸入、多輸山、多變量的復雜調(diào)節(jié)系統(tǒng),且各參數(shù)問密切關聯(lián),各調(diào)節(jié)回路純滯后時間長,因此,用常規(guī)儀表就很難進行有效的控制。
我們主要生產(chǎn)和銷售生物質(zhì)鍋爐,生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。
    近幾年來,一些單位開發(fā)研制了鍋爐微機控制系統(tǒng)+雖然解決了控制技術和管理上的一些問題,但由于操作接口過于集中和受微機質(zhì)量、操作、維護人員水平限制,使系統(tǒng)經(jīng)常造成死機和故障,加之模擬量輸入、輸出板卡(AD、DA卡)抗干擾能力較弱,鍋爐操作現(xiàn)場環(huán)境差,不僅系統(tǒng)的可靠性難以保證,而且也無法有效長期運行。往往幾個月時間系統(tǒng)就不能正常工作.即使勉強使用,各檢測參數(shù)也不準確,更談不上自動調(diào)節(jié)和無維護運行。
2、控制方案設計
    可編程調(diào)節(jié)器(KMM、YS-80)是20世紀90年代初國外推出的一種儀表化計算機,它既有微機運算、編程方便的優(yōu)點,又使操作員操作編程界面在儀表上實現(xiàn),能有效地解決鍋爐復雜調(diào)節(jié)回路(水位三沖量、燃燒調(diào)節(jié)等)的控制需要。另外,它具有功能強大,精度高,編程、維護方便,使用靈活,可靠性高及操作簡單方便等特點。
    UDC6300單,雙回路控制器是美國霍尼威爾公司90年代末推出的新一代智能儀表,是KM單回路調(diào)節(jié)器的升級換代產(chǎn)品。它不僅動能豐富、外形美觀,而且安全可靠,易于使用,是現(xiàn)有調(diào)節(jié)器中極為優(yōu)秀、性價比最高的控制器,既可以獨立地進行控制,也能配合Honeywell SCAN3000、GE的Cimplicity或Fix等計算機上位監(jiān)控軟件,組成分散控制系統(tǒng),完成各種復雜、全面的控制。
    UDC6300具有滿足過程控制復雜調(diào)節(jié)(特別是工業(yè)鍋爐中水位三沖量和燃燒控制)所需要的所有功能,如多語言功能提示,靈活的數(shù)學運算選擇,控制算法和邏輯功能組態(tài).ACCUTUNE"自適應(參數(shù)自整定),快速安裝和啟動,適用于現(xiàn)場環(huán)境的防水密封鍵盤和多信息的顯示接口等。既可采用方便的菜單式組態(tài),也可從上位PC機上完成組態(tài)。所有這些使得UDC6300成為極易使用的過程調(diào)節(jié)器。
2.1鍋爐給水自動控制
  鍋爐給水自動控制任務是使給水量能適應蒸發(fā)量的變化,使給水量與蒸發(fā)量始終保持平衡,從而使汽鼓水位保持在一定范圍內(nèi)。汽鼓水位過高會影響汽水分離效果和蒸汽質(zhì)量,水位過低不僅會影響鍋爐內(nèi)的水循環(huán),更嚴重的還會造成燒千爐筒。
    影響鍋爐汽鼓水位變化的因素很多,如用汽設備的用汽量、燃料量、燃燒量、燃燒成分、給水壓力、電網(wǎng)頻率等。因此用人工調(diào)節(jié).是十分困難的。
    針對負荷變化大、鍋爐容量大的特點,控制系統(tǒng)間采用三沖量串級給水調(diào)節(jié)方案。系統(tǒng)控制原理如圖l所示。
    這是~個前饋加串級的調(diào)節(jié)系統(tǒng),整個控制系統(tǒng)形成兩個閉環(huán)回路。其一是由流量測量裝置、調(diào)節(jié)算法、給水調(diào)節(jié)閥構成的回路,稱給水流量回路.也稱內(nèi)同路,其作用是消除給水側的擾動,穩(wěn)定給水流量,在水位控制中只起輔助作用:其二是由水位變送器、調(diào)節(jié)算法、整個內(nèi)回路及對象控制通道所構成的同路,稱水位回路,也稱外回路,其作用是消除各種擾動對水位的影響,維持汽包水位在給定值上下波動。
    蒸汽流量信號是前饋信號,在回路中只形成開環(huán),不影響上下兩個閉環(huán)的溫度性。它在系統(tǒng)中的作用有兩個:其一是改變蒸汽干擾下對水位的控制品質(zhì),克服“虛假水位”所引起的調(diào)節(jié)算法的誤動作輸出;其二是與給水流量配合(調(diào)整蒸汽信號的靜態(tài)前饋系統(tǒng)],達到希望的水位靜特征(2—3mm內(nèi)波動)。
2.2鍋爐燃燒控制
    鍋爐燃燒控制的主要任務主要是當用汽負荷改變時,能夠根據(jù)用汽設各的用汽量的需要及時調(diào)整燃料量、送風量和引風量,以改變鍋爐所產(chǎn)生的蒸汽量,達到既能滿足外部用汽的需要,又能維持鍋爐出口蒸壓力穩(wěn)定。
    另外,燃料在爐膛內(nèi)燃燒時,必須供給適量的空氣,以避免因不完全燃燒而造成的損失,以及因空氣量過大而造成煙塵污染和煙熱損失增大。也就是說,燃燒控制的第二個目的是保持燃料與送風量適當匹配,使煙氣中含氧量保持最佳值,保持鍋爐燃燒的經(jīng)濟型。
    燃燒控制的第三個任務是維持爐膛內(nèi)負壓燃燒,爐膛負壓量是表征送引風是否平衡的一個物理量。保證爐膛負壓,也就是保證鍋爐燃燒的安全性。
    燃燒控制的難點主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
    (1)煤的發(fā)熱量是由化驗員在煤場抽樣分析得來的,由于不同煤礦煤質(zhì)的差異以及不能均勻攪拌,由它作為風煤配比的調(diào)節(jié)依據(jù),精確性較差。
    (2)鏈條爐從煤塊燃燒產(chǎn)生熱量,到熱量傳給鍋筒中的水,使之沸騰變成蒸汽,時間相當長。在鍋爐負荷變化大時,要使蒸汽壓力穩(wěn)定,滿足供氣要求,用普通PID算法控制,不可能獲得理想效果。
    (3)煙氣含氧量通常用安裝在煙道口上的氧化鋯探頭檢測。燃燒時,由于煤塊中粉末比較多或煤的濕度比較大,造成風對煤塊的穿透性比較差。另外,爐膛長期處于負壓燃燒,爐墻透風嚴重,此類情況都會使煙氣含氧量增加。若以在此類情況下測得的含氧量信號來自動校正風煤比,將使實際工況缺氧燃燒,控制將無所適從。
    根據(jù)以上情況,我們經(jīng)過對實際鍋爐運行實際工況的認真摸索,擺脫傳統(tǒng)的過于強調(diào)理論的方法,并考慮到殘氧量的檢測難以準確,或找不到理想的產(chǎn)品,暫不選用的情況,在鍋爐燃燒控制系統(tǒng)中,利用UDC6300可編程調(diào)節(jié)器優(yōu)秀的運算功能和手動調(diào)節(jié)模式,當鍋爐負荷變化時,操作工根據(jù)經(jīng)驗,調(diào)整爐排電機轉(zhuǎn)速,平衡負荷變化。另外,可根據(jù)一段時間內(nèi)的煤質(zhì)和鍋爐燃燒工況(觀察火床長短,火焰的顏色,煤渣的成色等),確定合適的空煤比,再由UDC6300計算出鼓風機變頻器的轉(zhuǎn)速,使鼓風量自動跟蹤給煤量,實現(xiàn)一定煤質(zhì)條件下固定空煤比的合理可行的燃燒調(diào)節(jié)方案(當煤質(zhì)或工況改變的情況下,適當調(diào)整空煤比系數(shù)),從而使鍋爐始終處于經(jīng)濟和最佳的燃燒狀態(tài)。
2.3爐膛負壓調(diào)節(jié)
爐膛負壓調(diào)節(jié)也可以作為燃燒調(diào)節(jié)的一部分。由于其動態(tài)特性比較快,影響鍋爐的安全運行,因此把它作為獨立的主回路是比較合理的。可單獨使用一臺UDC6300.采用前饋+反饋的調(diào)節(jié)方式,用鼓風量為前饋量,爐膛負壓為反饋量,當鼓風機自動跟蹤爐排轉(zhuǎn)速變化時,根據(jù)鼓風量的變化前饋調(diào)整引風量,減少爐膛負壓的波動,然后,再根據(jù)爐膛負壓反饋的情況主調(diào)引風量,從而將爐膛壓力穩(wěn)定在給定值。
2.4控制系統(tǒng)軟件編制
    UDC6300可編程調(diào)節(jié)器軟件編制的特點是利用其內(nèi)部所有的軟件模塊進行有機的程序組態(tài)。其內(nèi)部軟件模塊一般包括有PID模塊、四則運算模塊、開方、濾波、微分等模塊。通過對這些模塊的應用聯(lián)接,可以完成一般常規(guī)儀表無法完成的控制方案。而且一臺UDC6300就是一臺微型計算機,其運行撲常可靠。
    本控制系統(tǒng)的軟件部分是在UDC6300雙回路調(diào)節(jié)器上實現(xiàn)的。針對燃煤鍋爐控制系統(tǒng)的需要,可分別編制鍋爐水位控制程序,蒸汽量、給水量計算程序,除氧器水位、溫度、壓力自調(diào)節(jié),以及燃燒控制程序等。
    燃燒控制中,考慮到燃煤過程的滯后時間較長,采用了加煤的采樣間歇調(diào)節(jié)方案,也就是說,當采樣到加煤量給定值之后,調(diào)節(jié)器作用一段時間立即保持住輸出,待通過熱量等形式反應出來后,再繼續(xù)測量其偏差,進行下一周期調(diào)節(jié),這樣基本上可保證加煤系統(tǒng)超調(diào)較小。
3、20t/h煤鍋爐使用UDC過程監(jiān)控器與上位
  監(jiān)控軟件組成的分散控制系統(tǒng)與PLC或
  DCS系統(tǒng)的比較
    考慮到工業(yè)鍋爐特別是燃煤鍋爐的特點,在自控A案制定上,特別需要滿足以下幾點要求:
    (1)各設備運行的安全性和檢測控制的準確性、可靠性。
    (2)多變量回路調(diào)節(jié)的復雜性。
    (3)使用、維護方便性。
    PLC可編程控制器,主要用于開關量的控制,即連續(xù)生產(chǎn)線的連鎖保護和設備順序起停控制。隨著技術的進步,現(xiàn)在PLC可以處理部分模擬量(比率不超過1/3較為合適)。但目前即使是最好的PLC,也只能做到在CPU上內(nèi)置PID。只能處理簡單的PID調(diào)節(jié)回路。如需做復雜的運算和處理復雜的調(diào)節(jié)回路,只有兩個辦法來解決。一是工程技術人員用VB或C語言添加、編制復雜運算和調(diào)節(jié)回路程序,其效果受編程人員水平限制,非專業(yè)軟件工程師無法對其程序代碼進行修改、校正和調(diào)試,現(xiàn)在工程項目一般不采用。二是將PLC系統(tǒng)升級到DCS系統(tǒng),利用上位機專用系統(tǒng)軟件來解決。這樣雖然解決了運算和復雜回路的調(diào)節(jié)問題,但由于控制器各模塊集中裝于控制箱內(nèi),危險過于集中,系統(tǒng)中工控機、通訊電纜、CPU模塊、電源、輸入、輸出模塊任一環(huán)節(jié)出故障,都可能造成停產(chǎn)和系統(tǒng)癱瘓,所以一般要考慮后備儀表手動操作,這樣相當于做了兩套操作系統(tǒng)。一套手動儀表操作系統(tǒng),一套DCS自動操作系統(tǒng)。考慮到節(jié)約費用,后備儀表系統(tǒng)一般采用國產(chǎn)儀表,可靠性、外觀、現(xiàn)場環(huán)境下的使用壽命均不理想。如果DCS的使用、維護、技術水平跟不上,系統(tǒng)最終可能回復到手動操作,造成系統(tǒng)資源的浪費。所以在一些大規(guī)模系統(tǒng)或可靠性要求嚴格的場合中,一般采用兩套控制器冗余和上位雙機熱各來組成系統(tǒng)。系統(tǒng)先進可靠,但造價較昂貴,一般在冶金、化工、地鐵行業(yè)應用較多。
    采用UDC6300智能雙回路可編程調(diào)節(jié)器,進行各復雜回路的自動調(diào)節(jié),采用進口小型數(shù)字表作重要參數(shù)的顯示;采用上位監(jiān)控軟件和工控機進行系統(tǒng)監(jiān)視、重要參數(shù)記錄、報表打印、管理和上層網(wǎng)聯(lián)接用,較為合理。由于操作員操作界面是高性能、高可靠性儀表,所以操作、使用、維護均較為簡單方便(一般高中生即可熟悉掌握)。而各相關回路調(diào)節(jié)分布由幾臺UDC來完成,危險相對分散。即使其中一臺顯示表或調(diào)節(jié)器出故障,也因其儀表型號、規(guī)格一致、互換性好,各采用一臺備件,即可由普通電工在幾分鐘之內(nèi)更換完畢。系統(tǒng)維護量很小,可靠性、安全性和使用壽命大大提高。另外,由于各儀表參數(shù)均可采用當今自控行業(yè)最流行的lvfODBUS-RS485RTU通訊協(xié)議,采集進計算機(進口儀表有此功能),系統(tǒng)沒有重復配置地方,造價也較為適中,實現(xiàn)了控制回路各環(huán)節(jié)的相對均衡和操作界面的高可靠性。
4、結論
    這種分散型控制系統(tǒng)在目前技術水平下,是20t/h燃煤鍋爐最為合理先進和可靠的自控系統(tǒng)方案。該方案充分實現(xiàn)了危險分散、管理操作集中的現(xiàn)代控制理論,在我國工業(yè)鍋爐控制領域,具有較好的推廣、應用價值。零陵卷煙廠的煤鍋爐采用該白控系統(tǒng)投運半年多來,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,極大地減輕了工人的勞動強度。

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