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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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75t/h垃圾焚燒CFB鍋爐結(jié)焦原因分析與防范措施

發(fā)布時間:2013-04-19 09:11    來源:未知

1、概述
    某垃圾焚燒處理廠現(xiàn)有2臺國產(chǎn)75 t/h循環(huán)流化床生活垃圾焚燒鍋爐,采用單鍋筒、自然循環(huán)、膜式水冷壁、圓形絕熱分離器、U型返料器、外置高溫過熱器等技術(shù)結(jié)構(gòu)。由于采用了外置換熱器技術(shù),可有效防止垃圾焚燒產(chǎn)生的HC1氣體對受熱面高溫腐蝕,采用布袋除塵與尾部脫硫、煙氣凈化處理裝置相結(jié)合以達到煙氣環(huán)保排放。
    該型鍋爐適用于生活垃圾和煤混燒,產(chǎn)生的蒸汽用于發(fā)電、供熱,設計日處理生活垃圾量為500 t/h,垃圾與煤的比例為8:2。鍋爐采用前墻給煤、前墻垃圾給料方式,水冷布風板后部設計有800mm x400 mm的排渣槽。在鍋爐密相區(qū)后側(cè)布置有外置床,內(nèi)有高溫段過熱器,外置床下部與排渣槽相連,上部有條形天窗與爐膛密相區(qū)相通。鍋爐配有2臺風道點火器,油槍為壓縮空氣霧化,采用水冷滾筒冷渣器,2級鏈斗除渣系統(tǒng)。
2、結(jié)焦部位及原因分析
    循環(huán)流化床鍋爐的結(jié)焦分為:低溫結(jié)焦和高溫結(jié)焦。低溫結(jié)焦是灰渣的溫度低于灰的熔點,由顆粒堆積而相互粘連形成的。低溫結(jié)焦一般發(fā)生在冷渣器內(nèi)或停爐過程中,由于床層流化質(zhì)量差而生成,從焦塊的外觀看,灰渣顆粒有序排布,比較松軟,很容易摔碎。高溫結(jié)焦是在床層流化良好,而局部或整個床層的溫度高于灰熔點形成的,此種焦塊表面的顆粒已經(jīng)熔化,焦塊堅硬。
2.1分離器、U型閥和外置床內(nèi)結(jié)焦
    由于垃圾焚燒CFB鍋爐在國內(nèi)沒有成熟的爐型,制造廠是在摸索、借鑒中不斷改造設備、積累經(jīng)驗的。該廠的垃圾焚燒CFB鍋爐是河北省南部的第1家垃圾焚燒鍋爐,其最明顯的改進在外置床上。運行中從分離器、回料閥進入外置床的高溫灰,由部分一次風(回燃風)從其下部經(jīng)風帽將灰流化,以促進對過熱器的熱交換。鍋爐廠設計外置床內(nèi)的流化風速為1m/s,設計回燃風量為5 000m3/h,在鍋爐正常運行中,回燃風量約為3000m3/h。從空氣預熱器來的回燃風(熱一次風約160℃)與900℃左右的高溫灰渣接觸后,體積膨脹,使得外置床內(nèi)壓力升高,致使從U型閥進入到外置床的灰流量減小,分離器立管內(nèi)料柱逐漸升高。在調(diào)試過程中(純燒煤),由于剛剛改進(減小)外置床上部通風口,負荷波動時,調(diào)節(jié)幅度大,曾出現(xiàn)U型閥、分離器立管因高溫灰堵塞而結(jié)焦的現(xiàn)象。
此外,鍋爐的返料風、主流化風、回燃風、播灰風均是一次風機提供的,在鍋爐緊急工況下的調(diào)整中,如垃圾中斷等,需要加煤、增加主流化風量,這樣勢必造成返料風量、回燃風量、播灰風量的減小,同時U型閥返料量減小、外置床內(nèi)高溫灰堆積,最終導致U型閥、分離器內(nèi)結(jié)焦。
    三門峽富通新能源主要生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,這種生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料。家用生物質(zhì)燃料鍋爐雜木生物質(zhì)顆粒燃料2.2鍋爐床面結(jié)焦
    通常,正常的煤種灰熔點溫度在1100℃以上。試驗證明,75 t/h垃圾焚燒循環(huán)流化床鍋爐在完全燒煤的情況下,只要床面流化正常,密相區(qū)下部平均床溫不超過940℃,下部單點床溫不超過960℃,鍋爐不會結(jié)焦。但是,河北滄州發(fā)電廠熱電工程2臺鍋爐投燒垃圾后,曾出現(xiàn)2次床面大面積高溫結(jié)焦的現(xiàn)象。一次是在投燒垃圾后,因一次風機軸承溫度高,緊急停爐后,鍋爐再次啟動過程中出現(xiàn)的;另一次是在鍋爐燒垃圾帶大負荷試驗時出現(xiàn)的。從2次結(jié)焦的情況看,床面都是高溫結(jié)焦,焦塊內(nèi)夾有黑色熔融物,而當時鍋爐下部床溫都在800~ 850℃,出現(xiàn)床面結(jié)焦的根本原因在于投燒的垃圾。眾所周知,CFB鍋爐灰渣中一旦堿性金屬量大到一定程度時,堿性金屬氧化物形成的灰渣共晶體,它的熔化溫度要低于灰的熔點溫度。所燒生活垃圾,未經(jīng)過分揀,垃圾中存有大量金屬、玻璃等。
    由表1可以看出,對于垃圾內(nèi)有錫、鋅、黃銅、鋁、玻璃等物時,灰渣的灰熔點均在850℃以下,鍋爐在風機緊急停止運行后,床面中心溫度約880℃,甚至可能更高。在鍋爐內(nèi)會有大量灼熱的床料被燜住,床面容易結(jié)焦。
    鍋爐帶大負荷試驗時,長時間且大量燒垃圾,會使爐內(nèi)大的顆粒存量增多,另外,垃圾中樹枝等大的東西沒有經(jīng)過粉碎,經(jīng)常堵塞垃圾給料口,造成垃圾中斷。當鍋爐內(nèi)大的顆粒存量達到一定后,相對于一次風量減少,會出現(xiàn)流化分層,使得流化質(zhì)量惡化,床面開始結(jié)焦,鍋爐局部床溫降低,水冷風室壓力波動大,長此以往使整個床面結(jié)焦。
3、防范措施
    a.鍋爐運行中床溫應控制在820~880℃,床溫變化時盡量通過調(diào)整垃圾給料量來調(diào)整床溫,在床溫降至850℃時開始減少垃圾給料量,820℃時停止垃圾給料,以保證鍋爐燃燒正常。
    b.鍋爐連續(xù)燒垃圾時,根據(jù)燒垃圾量大小,應定期停止燒垃圾改為一定時間全部燒煤,以置換鍋爐內(nèi)的床料,從而保證鍋爐下一階段的安全運行。每天燒垃圾400 t以上,連續(xù)運行6d,停止垃圾24h;每天燒垃圾400 t以下,連續(xù)運行9d,停止垃圾24 h;此外,若條件具備,每2個月應停爐一次將爐內(nèi)床料全部清理更換。
    c.鍋爐運行中必須保證返料風門在全開位置,不得隨意關(guān)小。
    d.鍋爐運行中床溫升高,需要調(diào)整一次風量時,應先增大一次風機耦合器的開度來提高返料風的風壓、風量,然后調(diào)整主流化風。若床溫降低,應先關(guān)小主流化風門,然后再調(diào)整一次風機偶合器的開度。調(diào)整一次風時,必須保證返料風的風壓、風量。
    e.鍋爐燒垃圾時應及時將二次風開大,大負荷時應全開二次風調(diào)節(jié)門。
    f.燒垃圾時嚴禁進行壓火停爐操作。鍋爐需要緊急停爐時,在停爐后應啟動除渣設備及時排渣,直至冷渣機內(nèi)無渣排出為止。
    g.若鍋爐計劃停爐時,提前停止投放垃圾,運行一定時間后,將水冷風室壓力降至8 kPa,減少爐內(nèi)的存料量,然后開始減負荷。嚴格控制降溫速率,待床溫降至300℃以下時,方可停止風機運行。
    h.鍋爐熱態(tài)啟動時,應進行脈動流化試驗,以防止鍋爐床料堆積結(jié)焦。
4、結(jié)論
    采取以上措施后,鍋爐運行比較穩(wěn)定,垃圾投運量可以保持在400 t/d,沒有出現(xiàn)結(jié)焦的現(xiàn)象,保證了垃圾焚燒鍋爐長期、安全、穩(wěn)定運行。

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