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生物質(zhì)鍋爐新聞動態(tài)

 

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300MW機組四角切圓鍋爐結焦分析

發(fā)布時間:2013-04-03 08:34    來源:未知

1、煤質(zhì)特性
    隨著國內(nèi)煤炭市場供應的日益緊張,越來越多的火電廠難以燃用設計煤種。某電廠在摻燒低熱值、高灰分的無煙煤(或者高硫煤)時,出現(xiàn)了嚴重的燃煤結焦及燃燒不穩(wěn)等現(xiàn)象。
    該電廠2006年投產(chǎn)2臺300 MW汽輪發(fā)電機組,三大主機均為哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn),鍋爐為HG -1021/18.2 - PM27型、亞臨界參數(shù)、單爐膛結構、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,呈n形半露天布置。鍋爐采用四角布置雙通道+寬調(diào)節(jié)比(WR)+燃盡風反切( OFA)直流式燃燒器、切向燃燒方式、固態(tài)排渣。制粉系統(tǒng)采取中間儲倉式熱風送粉系統(tǒng)配鋼球磨煤機。設計煤質(zhì)特性見表1。
    由于適爐煤源緊張且煤價過高,為降低燃煤成本并確保機組穩(wěn)定生產(chǎn),2009年以來,該電廠主要燃用貴州煤和湖南本地煤。貴州煤煤質(zhì)基本參數(shù)為:低位發(fā)熱量為18 500~20 500 U/kg,干燥無灰基揮發(fā)分為9%~13%。全硫分為3%N6%。所配湖南本地煤基本參數(shù)為:低位發(fā)熱量為13 500 ~17 000kj/kg,干燥無灰基揮發(fā)分為17%~30%,全硫分為0.8%~2.0%。貴州煤揮發(fā)分較低,接近于無煙煤,著火特性和燃盡特性均較差。本地煤揮發(fā)分較好,但熱值偏低,不利于機組帶負荷需要。
    為提高燃燒經(jīng)濟性,配煤方式采用“分磨制粉、倉內(nèi)摻混、爐內(nèi)混燒”,即在4套制粉系統(tǒng)中,A,C磨煤機上貴州煤,B,D磨煤機上高揮發(fā)分低熱值低硫分混合煤,在實際運行中,確保B,D磨煤機中有1臺以上運轉(zhuǎn)。由于電廠B,C磨煤機細粉分離器下有褲衩管,可同時向2個粉倉輸粉,當B或C磨煤機運行時,可通過褲衩管確保2個粉倉煤質(zhì)基本均勻。
采用上述摻配方式后,粉倉內(nèi)的煤粉煤質(zhì)基本情況為:熱值約18500kj/kg,干燥無灰基揮發(fā)分為14%~20%.全硫分為2%~5%。在這種煤質(zhì)的狀況下,機組帶負荷能力基本正常,鍋爐正常運行中燃燒基本穩(wěn)定,鍋爐效率基本可維持在90~91%,但是爐膛結焦情況卻日益突出。鍋爐跌大焦塊導致燃燒不穩(wěn)、燃燒器噴口結焦、粉管燒損等現(xiàn)象均有出現(xiàn)。
     三門峽富通新能源主要銷售生物質(zhì)鍋爐,這種生物質(zhì)鍋爐主要燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,如下圖所示:木屑生物質(zhì)顆粒燃料
生物質(zhì)熱水鍋爐
2、結焦現(xiàn)狀
    自2009年年底以來,某電廠大量燃用貴州煤,鍋爐經(jīng)常出現(xiàn)燃煤結焦的狀況,5層燃燒器,除A層結焦較輕外,其余4層均有較為明顯的焦塊或焦渣,尤其是C,D層燃燒器區(qū)域。爐內(nèi)跌落大焦塊的情況時有發(fā)生,撈渣機經(jīng)常被焦渣卡死或者直接被大焦塊砸偏鏈條。B,C層雙通道燃燒器由于風速較低,燃燒器噴口經(jīng)常出現(xiàn)焦塊堵塞燒結的情況,嚴重影響爐內(nèi)燃燒穩(wěn)定性和粉管運行安全性。爐內(nèi)跌落大焦塊時,爐膛負壓劇烈波動,運行人員被迫投油助燃。另外,由于燃煤結焦嚴重,火檢信號也跟著受影響減弱。
    為及時發(fā)現(xiàn)并處理結焦,該電廠安排有經(jīng)驗的人員專人負責查看,每天巡視爐內(nèi)結焦情況,根據(jù)需要可直接采取人工從看火孔處打掉焦塊的措施。另外,每次停爐后,需要安排人工入爐搭架子清理火嘴及水冷壁衛(wèi)燃帶上的焦塊。
3、結焦原因分析
    鍋爐結渣問題在煤粉爐中是比較普遍的,鍋爐結渣的原因較多也較為復雜,涉及鍋爐設計、燃燒器布置方式、設計煤種以及實際運行煤種的特性及其差異、爐內(nèi)氣流的空氣動力場狀況、運行氧量等方面。
3.1煤質(zhì)的影響
    煤質(zhì)對爐膛結焦的影響主要體現(xiàn)在煤灰特性上:一是煤灰的熔融特性,主要是指變形溫度;二是灰渣的黏性。一般灰熔點低的煤容易結渣,與此同時,低灰熔點的灰分通常黏附性也強,因而增加_『結渣的可能性。
    在運行條件變化時,煤灰的結渣特性也可能會變化。如爐膛溫度升高、受熱表面積灰導致壁面溫度升高、爐內(nèi)局部產(chǎn)生還原性氣氛,都會使煤灰的結渣傾向增加。實際煤質(zhì)與設計煤質(zhì)偏差很大是造成爐膛結渣的主要原因之一,灰的熔融特性是判斷燃燒過程中是否發(fā)生結渣的一個重要依據(jù)。
    電廠的設計煤種全硫分為0. 42%,其灰熔特性的變形溫度、軟化溫度和流動溫度均大于l 500℃;校核煤種全硫分為0. 40%,其灰熔變形溫度為1485℃,軟化和流動溫度大于1 500℃。從理論上講,灰熔點變化范圍與煤灰中氧化鋁和氧化硅的成分比例有關,與硫分沒有直接關系,但是與燃燒的環(huán)境中硫分產(chǎn)生的影響有關系,隨著燃煤中硫分的增加,會導致煤灰的灰熔點溫度下降。貴州煤的全硫分為2%~7%,煤炭供應商提供的數(shù)據(jù)顯示,其灰熔點為1 280℃。湖南省電力科學試驗研究院實測金竹山電廠燃用的云南、貴州煤(全硫分為3.08%)的灰熔點為1250℃。一般把灰熔點1350℃作為鍋爐是否易于結渣的分界線,煤灰軟化溫度越高,鍋爐越不易結渣;反之,結渣嚴重。
    當然,貴州煤燃燒后結焦情況與其所配燒的煤種有直接關系。從電廠實際燃燒情況來看,如果全燃燒貴州高硫煤,有時候爐內(nèi)結焦反倒不很嚴重,只是掉小焦塊較多,這說明焦在爐內(nèi)產(chǎn)生了但是并沒有能結成大塊。后來貴州煤摻燒湖南地方煤后,結焦情況反而趨于嚴重且焦塊較大。
3.2爐膛溫度水平
    爐內(nèi)燃燒器區(qū)域的溫度越高,煤灰越容易達到軟化或熔融狀態(tài),結渣的可能性就越大。影響燃燒器區(qū)域溫度水平的因素很多,主要有鍋爐斷面熱負荷、燃燒器區(qū)域的壁面熱強度、燃料的發(fā)熱量、水分含量、衛(wèi)燃帶布置以及鍋爐負荷的變化等。爐膛燃燒器區(qū)域熱負荷或容積熱負荷偏高.在燃燒器區(qū)域燃料燃燒釋放出的大量熱量沒有足夠的水冷壁受熱面來吸收,導致燃燒器區(qū)域的局部溫度過高,造成燃燒器區(qū)域的結渣。另外,水冷壁積灰,會使水冷壁吸熱量減少,爐膛溫度升高,導致結焦。當灰渣撞擊爐壁時,若仍保持軟化或熔化狀態(tài),易黏結附于爐壁上形成結渣,尤其是在有衛(wèi)燃帶的爐膛內(nèi)壁,表面溫度很高又很粗糙,更易結渣,而且易成為大片焦渣形成的源頭。表2為電廠4#鍋爐在220 MW負荷下的溫度測量結果。
    從爐膛溫度看,整體上爐膛溫度基本正常,但爐膛溫度分布較為不均勻。C,E層間,爐膛局部溫度明顯偏高。在220 MW負荷下,最高溫度已經(jīng)達到1418℃,遠遠超過高硫煤的軟化溫度。
   從幾次停爐后進入爐內(nèi)打焦的情況來看,電廠爐內(nèi)衛(wèi)燃帶掛焦嚴重,部分燃燒器附近也有掛焦的現(xiàn)象。雖然電廠采取了減少衛(wèi)燃帶、調(diào)整配風等手段,但由于煤質(zhì)發(fā)生根本性變化,結焦現(xiàn)象并未緩解。
3.3火焰貼墻
    對于采用四角切圓燃燒方式的鍋爐,當煤粉氣流受到氣流剛度較差、鄰角氣流的撞擊等影響而引起火焰貼墻時,極易引起結渣。鍋爐在實際運行中,由于爐內(nèi)氣流組織不佳,易造成火焰中心偏移。譬如,四角上的燃燒器風粉動量分配不均勻,致使實際切圓變形,高溫火焰偏離爐膛中心等。當然,噴燃器的安裝或檢修不良對結焦也有很大影響,如切圓直徑過大、中心偏斜等,都可能使火焰貼墻造成局部溫度過高而引起結焦。因此,必須保持燃燒中心適中,防止火焰中心偏斜和貼邊,這些問題在空氣動力場試驗及其后的運行調(diào)整中要特別注意。
    電廠在大、小修后均做了冷態(tài)空氣動力場試驗,其切圓應嚴格按照鍋爐設計說明書進行。但是,隨著機組運行,風門擋板調(diào)節(jié)變化、配風變化、煤粉細度變化以及一次風/二次風的調(diào)節(jié)變化,必然會影響火焰中心變化。尤其是煤種變化后,煤粉著火的距離等明顯改變,也會影響實際的燃燒切圓。當某一個燃燒器燒損或者粉管磨損漏粉退出運行后,對爐內(nèi)火焰中心的影響更大。
3.4過量空氣系數(shù)
    當爐內(nèi)局部過量空氣過小且煤粉與空氣混合不均勻時,可能產(chǎn)生還原性氣氛,而煤粉在還原性氣氛不能充分氧化,灰分中的Fe203被還原成Fe0,F(xiàn)e0與Si02等形成共晶體,其熔點溫度就會降低,有時會使熔點下降150~ 200℃,因而,結渣傾向隨之增加。或者,采用高煤粉濃度燃燒方式時,由于燃燒放熱過于集中,使局部區(qū)域溫度升高且處于還原性氣氛,結渣也會傾向嚴重。
    在電廠設計選型的時候,引風機的裕量較小,加上空氣預熱器積灰較為嚴重且脫硫系統(tǒng)的煙氣換熱器GGH( Gas - Gas Heater)有明顯的堵塞,在實際燃燒過程中,機組帶負荷到290 MW時,爐內(nèi)燃燒就出現(xiàn)明顯的供氧不足,爐內(nèi)氧量一般在3%以內(nèi),甚至出現(xiàn)低于1%的情況。高負荷階段缺氧燃燒,加劇了爐膛結焦的產(chǎn)生和發(fā)展。
3.5煤粉細度的影響
    粗煤粉的燃燒時間比較長,當煤粉中粗煤粉的比例增加時,容易引起火焰延長,導致爐膛出口處的受熱面結渣。一般煤粉細度變大,煤粉變粗,煤粉中的粗顆粒很容易從煤粉氣流中分離出來與水冷壁發(fā)生沖撞;此外,粗顆粒燃盡需要相當長的時間,常常貼壁造成還原性氣氛而增加結渣的幾率。
    電廠的配煤方式為“分磨制粉、倉內(nèi)摻混、爐內(nèi)混燒”,實際上是通過配混煤粉達到配煤的目的。對貴州低揮發(fā)分高硫分高熱值煤的煤粉細度一般控制在R90 =10%~13%,對高揮發(fā)分低硫分低熱值煤的煤粉細度一般控制在R90=20%左右。相對于貴州煤的干燥無灰基揮發(fā)分數(shù)據(jù),其煤粉細度還是偏高的,但為了保證高負荷情況下制粉出力以及配比要求,貴州煤的煤粉細度難以進一步提高。
3.6吹灰的影響
    煤質(zhì)灰分超過設計值導致受熱面積灰增多,為保證鍋爐燃燒穩(wěn)定,低負荷下不進行爐膛吹灰或者當吹灰器出現(xiàn)異常時,會導致爐內(nèi)水冷壁表面積灰難以及時清除。水冷壁表面的積灰造成爐內(nèi)溫度異常升高、積灰在溫度升高下熔融形成結渣。因此.吹灰不正常也是造成結焦加劇的主要原因。
3.7給粉機運行狀態(tài)
    給粉機給粉量不均衡會導致煤粉量變化,特別是給粉量變化大時,在配風保持不變的情況下,不僅容易造成鍋爐燃燒擾動熄火,還會造成鍋爐結焦。
    某電廠的給粉機是老式給粉機,變頻器容量偏小且特性較差,給粉機轉(zhuǎn)速指令微小的調(diào)整粉管溫度就會大幅急劇變化。某電廠試驗改進了幾個給粉機,變頻器換型加大容量后,卡澀情況明顯減少,但給粉均勻性仍然不能令人滿意。
3.8制粉系統(tǒng)影響
    由于某電廠受條件的限制,配煤方式通過B,C2套制粉系統(tǒng)的褲衩管交叉倒粉入2個粉倉,達到均勻配煤的目的,該2套制粉系統(tǒng)必須長周期運行,在設備異常情況下,配粉就無法執(zhí)行。另外,由于交叉倒粉的落粉管在粉倉的位置所限,不可能均勻地將所磨制的不同煤粉混合,造成粉倉煤粉不均勻,對應的給粉機下粉的煤質(zhì)也不同,所以,實際效果很不理想。
    在進行空氣動力場試驗時,需要考慮到均勻通風和均勻煤粉,這與實際燃燒有較大偏差,可能會導致爐內(nèi)燃燒不均勻和局部溫度偏高,這些因素都會導致燃煤結焦的發(fā)生。
3.9運行人員調(diào)整的人為因素
    當設備及煤質(zhì)一定的時候,人是決定性因素。由于電廠機組采用委托維護運行模式,運行人員不屬于電廠人員的管理機制,在應對高硫煤結焦方面,運行人員不是積極主動地摸索經(jīng)驗并實施,而是被動地處理結焦和火嘴問題。
4、減緩結焦的技術措施
4.1配煤摻燒保證煤質(zhì)均勻
    在煤質(zhì)不能根本改變的情況下,電廠積極響應華電集團公司號召來加強配煤摻燒,在技術改造的實施過程中,從煤場另外加1條配煤皮帶,采取雙皮帶同時取煤上煤。實現(xiàn)了在煤場完成配煤的目的,從源頭上解決了配煤問題。經(jīng)過采取煤倉落煤混合、磨煤機磨煤混合、交叉混粉等措施后,使得煤粉倉內(nèi)煤粉均勻,使得四角風粉分配的均勻性變好,減少對燃燒工況的變化。
4.2配風調(diào)整控制
    一次風速度過低,則一次風射流的剛性下降,煤粉氣流易過早發(fā)散直接沖刷壁面而產(chǎn)生結渣。沖擊對面爐墻從而防止爐膛結渣。一次風速過高,則其動量過大,易沖擊下游一次風粉氣流造成下游煤粉偏斜刷墻,造成燃煤結焦。因此,為避免結焦,特定煤質(zhì)在不同工況下應當有適當?shù)娘L速。
    該電廠請湖南省電力科學試驗研究院專家摸索試驗,使一次風速控制在適當?shù)姆秶鷥?nèi),具體反映在運行操作上就是將每個一次風門擋板開度固定并做記號,規(guī)定60%,80%,100%負荷率下對應的一次風壓和二次風壓,同時,也對相應情況下的二次風配比方式縮腰程度做出規(guī)定。運行人員只需要按規(guī)定操作就可以保證實際與試驗結果的一致性。對于特殊煤質(zhì)特別是高揮發(fā)分煤的燃燒工況還做出了專門規(guī)定,對于周界風、制粉系統(tǒng)出口溫度等予以規(guī)定,主要是防止燒火嘴。
4.3氧量控制
    制訂專門措施,增大爐內(nèi)的過量空氣系數(shù)。將爐膛出口氧量由原來高負荷下的3.0%盡可能提高到不低于3.5%(這可能與機組帶高負荷有一定沖突)。加大運行中過量空氣系數(shù),增加配風的均勻性,防止局部熱負荷過高和產(chǎn)生局部還原性氣氛。
4.4設備改造
    (1)通過對給粉機的變頻換型改造,調(diào)整四角上的燃燒器風粉動量分配達到均勻狀態(tài),保持高溫火焰中心位于爐膛斷面的幾何中心處。
    (2)改造B,C制粉系統(tǒng)交叉倒粉的褲衩管開度調(diào)節(jié)裝置,由氣動可中停式改為帶反饋的電動門。
    (3)對于運行小時數(shù)多的B,C磨煤機來說,要及時更換襯板和檢修鋼球,以確保其出力和細度。
    (4)對現(xiàn)場與分散控制系統(tǒng)(DCS)開度不一致的風門擋板予以校核、重新標定、檢修甚至換型,以確保動作靈活。
4.5  嚴格規(guī)范運行操作
    (1)嚴格進行吹灰操作,使水冷壁和過熱器、再熱器表面保持基本干凈。
    (2)嚴格規(guī)定配風方式的執(zhí)行考核力度,保證試驗結果得到落實。
    (3)每次停爐后,必須檢查爐內(nèi)結焦情況并督促檢修處理。每次停爐后風煙系統(tǒng)頂微正壓,查找密閉不嚴的地方并予以消除。
    (4)堅持“逢停必檢”,消除吹灰器、燃燒器、撈渣機等缺陷,盡可能清理空氣預熱器等。
4.6加強考核與溝通
    由于該電廠2臺機組的運行維護是委托方式,運行人員在生產(chǎn)中只接受受托單位的生產(chǎn)指令。為了使電廠的生產(chǎn)意圖得到很好的落實,合同規(guī)范、考核與溝通協(xié)調(diào)顯得尤為重要。
5、結論
    (1)煤質(zhì)對于爐膛結焦具有決定性影響。在煤質(zhì)變化多樣情況下,保證人爐煤質(zhì)的穩(wěn)定均勻是重要措施。從電廠的配煤摻燒實際情況來看,煤質(zhì)均勻后,鍋爐跌落大焦塊和撈渣機卡跳的現(xiàn)象有了明顯的好轉(zhuǎn)。
    (2)運行中配風、氧量等對于鍋爐結焦有重要的影響。通過試驗確定合適的一次風速,調(diào)整二次風配風方式,可有效改善爐膛溫度場均勻性,有利于減緩結焦。
    (3)給粉機下粉狀況對于爐內(nèi)燃燒負荷分布有重大影響,為提高燃燒穩(wěn)定性和均勻性,必要的設備改造必須堅決執(zhí)行。

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